9-11月統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,永鋼450平方米燒結(jié)車間成品燒結(jié)礦合格率、一級品率得到明顯提高,均較好地完成了公司制定的目標,也為高爐提供了優(yōu)質(zhì)的燒結(jié)礦。
據(jù)悉,450平方米燒結(jié)自去年10月份投產(chǎn)以來,生石灰倉17#倉和18#倉經(jīng)常出現(xiàn)堵料、噴倉等下料不穩(wěn)定現(xiàn)象,尤其是堵料出現(xiàn)頻率較高。經(jīng)查找原因,發(fā)現(xiàn)主要是由于生石灰倉內(nèi)襯板脫落卡死在星型給料機而導致該機器無法正常運轉(zhuǎn),嚴重時甚至會燒掉減速機電機。而且崗位工處理堵料時也容易導致噴倉現(xiàn)象出現(xiàn),最終導致生石灰下料量忽高忽低,使得燒結(jié)礦堿度波動較大,嚴重影響燒結(jié)礦的質(zhì)量穩(wěn)定。
為解決這一問題,分廠與相關(guān)部門協(xié)商決定,全部拆除生石灰倉內(nèi)襯板,清除卡料源頭,并對生石灰倉下料秤進行整改,采用“回轉(zhuǎn)給料機給料+緩沖倉+拖式皮帶秤”的配料方式,以及回轉(zhuǎn)給料和緩沖倉恒重自動控制的方式,保持倉位穩(wěn)定下料,以解決原配料秤校驗難度大難題。改造完成后,生石灰倉故障率大大減少,燒結(jié)礦堿度穩(wěn)定率明顯提高,成品燒結(jié)礦的合格率、一級品率達到國內(nèi)一流水平。

