瑞達(dá)公司煉焦車間積極優(yōu)化生產(chǎn)組織,挖掘設(shè)備潛能,精細(xì)生產(chǎn)管控,降低工序消耗,不斷推進(jìn)和深化對標(biāo)挖潛、降本增效工作,促進(jìn)了生產(chǎn)高效穩(wěn)定運行。
在煉焦過程中,煤氣是能源介質(zhì)消耗的大項。為保證1300度以上的爐溫,必須在高爐煤氣中摻燒一定比例的焦?fàn)t煤氣。焦?fàn)t煤氣每立方米0.47元,而高爐煤氣每立方米僅為0.07元,二者價格相差懸殊。如何在保證煉焦需要爐溫的前提下,盡可能多用低熱值低價格高爐煤氣,少摻燒高熱值高價格的焦?fàn)t煤氣呢?該車間組織技術(shù)人員深入熱工工段,通過査找資料,反復(fù)對比試驗,最終尋找出最佳配燒方案,把高爐煤氣主管壓力由原來的900帕提高到1100帕,把摻混比嚴(yán)格控制在3%—7%。這樣,既充分利用了高爐煤氣高加熱好的優(yōu)點,保證了焦餅上下均勻成熟,又節(jié)約了大量焦?fàn)t煤氣外送供給燃?xì)夤尽?br />
消煙除塵車是煉焦車間的耗電“大戶”,單調(diào)頻風(fēng)機一項功率就是160千瓦,工作1小時耗電160度。以往的工序流程是:裝煤推焦車開始推焦時,除塵車對位,啟動風(fēng)機、水泵進(jìn)行除塵。自從地面除塵站建成投成后,煉焦車間及時調(diào)整工序流程,推焦過程中停用消煙除塵車。裝煤開始,除塵車再對位,啟動水泵、風(fēng)機進(jìn)行消煙除塵。經(jīng)過這樣的工序改進(jìn),縮短了推焦裝煤時間,減少了除塵車電耗。按每日100爐生產(chǎn)量計算,可節(jié)電1000度左右,單此一項每月可降本5000多元。

