作為高爐生產(chǎn)鏈上的關(guān)鍵輔助設(shè)備,重力螺旋加濕卸灰機承擔著高爐粉塵加濕處理與環(huán)保抑塵的重要職責,其運行穩(wěn)定性直接影響整個生產(chǎn)流程的順暢推進。此前,該設(shè)備配套的XWD8-35-15KW擺線針輪減速機存在功率短板,長期面臨“效能瓶頸”:正常工況下卸灰量僅能滿足生產(chǎn)需求的七成,導(dǎo)致粉塵處理進度滯后,制約后續(xù)工序開展;若強行提升卸灰量,電機便會因過載頻繁觸發(fā)熱保護停機,月均故障停機達3-4次。每次停機不僅需要投入大量人力進行搶修,還會打亂正常生產(chǎn)節(jié)奏,使得設(shè)備運轉(zhuǎn)率始終難以提升。維修工段雖多次開展臨時維護,但未能從根本上解決設(shè)備與生產(chǎn)需求不匹配的核心問題,該設(shè)備逐漸成為制約產(chǎn)能釋放的“堵點”。
秉持精益管理“消除浪費、持續(xù)改善、價值最大化”的核心要義,維修工段摒棄“重采購、輕改造”的固有思維,將“提效、降本、盤活存量”確立為核心目標。通過多輪數(shù)據(jù)比對分析,團隊最終鎖定了一臺拆卸留存的XWD9-29-22KW減速機,其性能參數(shù)與螺旋加濕卸灰機的改造需求高度契合,可通過適配改造實現(xiàn)“變廢為寶”。為確保改造工作精準高效推進,團隊反復(fù)優(yōu)化改造方案,通過調(diào)整地腳安裝位置、定制加工聯(lián)軸器等針對性舉措,成功實現(xiàn)新舊設(shè)備的完美對接。整個改造過程嚴格遵循精益成本控制原則,僅產(chǎn)生聯(lián)軸器加工費1769元、人工成本600元及輔料費200元,總投入僅2569元,切實踐行了“最小投入創(chuàng)造最大價值”的精益理念。
改造后的LJS-50型重力螺旋加濕卸灰機實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍:卸灰量從每小時3噸提升至5噸,完全匹配高爐滿負荷生產(chǎn)需求;電機過載跳停問題得到徹底根治,設(shè)備連續(xù)運行穩(wěn)定性大幅提升,月均故障停機次數(shù)降至零,設(shè)備運轉(zhuǎn)率較改造前提升超30%。成本效益方面,若外購?fù)?guī)格新設(shè)備需投入23890元,此次改造直接節(jié)省采購費用21321元,同時有效盤活了閑置資產(chǎn),避免了資源浪費,實現(xiàn)了“效率、成本、資源”的三重優(yōu)化。
從“效能受限”到“高效穩(wěn)定”,從“閑置資產(chǎn)”到“增效利器”,這臺加濕卸灰機的升級改造,是煉鐵廠維修工段將精益理念深度融入生產(chǎn)實踐的生動寫照。未來,維修工段將持續(xù)深化精益管理,聚焦設(shè)備運轉(zhuǎn)率提升、生產(chǎn)浪費消除等關(guān)鍵環(huán)節(jié),讓精益改善成為推動高爐生產(chǎn)提質(zhì)降本增效的常態(tài)化動力,為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展筑牢根基。

