此前,該公司3#連鑄機出坯區(qū)域長期依賴人工操作,存在效率低下、設(shè)備備件壽命受限等痛點。為破解生產(chǎn)瓶頸,建龍北滿特鋼工程裝備部聯(lián)合一煉鋼廠組建技術(shù)團隊,立足企業(yè)實際生產(chǎn)需求,以創(chuàng)新技術(shù)逐一攻克核心難題。
在精準檢測環(huán)節(jié),團隊創(chuàng)新采用激光測距技術(shù),在關(guān)鍵節(jié)點部署18臺激光檢測儀及1套移鋼機激光測距儀,并加裝接近開關(guān)形成雙重保障,確保關(guān)鍵節(jié)點檢測精準無誤。在系統(tǒng)集成方面,為實現(xiàn)各設(shè)備的協(xié)同控制,團隊搭建了全新的自動控制PLC系統(tǒng),使其與連鑄機系統(tǒng)無縫對接。同時,新增HMI上位機操作界面,并保留現(xiàn)場操作臺,打造出“遠程自動+本地手動”的雙控制模式,滿足不同生產(chǎn)場景的需求。針對推鋼機定位與推送數(shù)量控制難題,團隊加裝激光測距裝置,實時監(jiān)測推鋼機位置,并支持人工輸入推送鋼坯數(shù)量,系統(tǒng)可智能計算推送數(shù)量,徹底消除了人工判斷誤差。
目前,該系統(tǒng)已穩(wěn)定運行多日,各環(huán)節(jié)銜接流暢,激光檢測精準可靠,各項指標均達設(shè)計要求,生產(chǎn)效能得到全方位提升。例如備件消耗降低30%,電耗有效下降;出坯周期縮短,連鑄生產(chǎn)連續(xù)性增強;鑄坯表面缺陷率降低,質(zhì)量穩(wěn)步提升。系統(tǒng)自帶的異常報警與連鎖保護功能,有效避免了設(shè)備損壞風險,同時將員工從重復性作業(yè)中解放,勞動效率得到極大提升。
此次建龍北滿特鋼3#連鑄機自動出坯系統(tǒng)的成功自主實踐,不僅為企業(yè)智能化改造提供了優(yōu)秀范例,更為后續(xù)對接MES系統(tǒng)、視覺識別技術(shù)及四化建設(shè)奠定了堅實基礎(chǔ)。

