首鋼通鋼集團(tuán)通化鋼鐵高速線材廠積極向小改小革要效益,目前,這個(gè)廠通過(guò)開展三項(xiàng)小改造,每年可創(chuàng)效約45萬(wàn)元。
改造一:該廠打包機(jī)打包頭故障頻繁,拆卸、安裝打包頭既費(fèi)時(shí)又費(fèi)力,有時(shí)維修完的打包頭安裝后又出現(xiàn)重復(fù)故障,不僅增加員工勞動(dòng)強(qiáng)度,又嚴(yán)重影響熱停工時(shí)。為了克服這一難題,該廠檢修車間主控人員齊心協(xié)力,公關(guān)難題,在打包機(jī)建立一打包頭測(cè)試試驗(yàn)臺(tái),在打包機(jī)2#框架內(nèi)另加一輸入、輸出模塊,重新編制程序,控制打包頭模擬動(dòng)作,這樣每次檢修過(guò)的打包頭先進(jìn)行測(cè)試,然后安裝,既省時(shí)省力,又節(jié)約熱停工時(shí)。按每月節(jié)約熱停工時(shí)兩小時(shí)計(jì)算,每年可創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益約20萬(wàn)元。
改造二:6RA70傳動(dòng)裝置在分閘狀態(tài)時(shí)電機(jī)勵(lì)磁總是處于半磁狀態(tài),既消耗電能,又易造成電機(jī)老化,每當(dāng)定修或檢修停風(fēng)機(jī)電源時(shí),必須停勵(lì)磁電源,否則容易燒壞電機(jī),每次停送傳動(dòng)裝置勵(lì)磁電源時(shí),瞬間大電流對(duì)傳動(dòng)裝置的沖擊力很大,極易損壞裝置,減少勵(lì)磁空開的使用壽命。為徹底杜絕這一現(xiàn)象,該廠檢修車間主控室工程技術(shù)人員集思廣益,認(rèn)真查看6RA70傳動(dòng)裝置使用說(shuō)明書,及勵(lì)磁功能圖,分析相關(guān)參數(shù)功能及作用,通過(guò)修改6RA70內(nèi)部程序及相關(guān)參數(shù),使裝置只要在分閘狀態(tài),那么勵(lì)磁電流為零。按每月節(jié)約熱停工時(shí)1小時(shí)計(jì)算,每年可創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益約10萬(wàn)元。
改造三:運(yùn)卷小車在運(yùn)行時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)竄位、撞芯棒等故障現(xiàn)象,尤其更換減速機(jī)或檢修完減速機(jī)時(shí),運(yùn)卷小車故障頻繁,傳動(dòng)裝置報(bào)編碼器故障,檢查編碼器運(yùn)行正常,通過(guò)觀察發(fā)現(xiàn)每次更換減速機(jī)或檢修完減速機(jī)時(shí),齒隙發(fā)生變化造成編碼器數(shù)值發(fā)生變化,運(yùn)卷小車運(yùn)行至等待位時(shí)(小車行程由編碼器控制),編碼器數(shù)值不在零位,不能及時(shí)停車造成小車竄位或撞芯棒。據(jù)此,該廠重新編制程序,當(dāng)小車運(yùn)行至等待位時(shí),用原位接近開關(guān)將高速計(jì)數(shù)器清零,即將編碼器清零,故障徹底消除。按每月節(jié)約熱停工時(shí)一個(gè)半小時(shí)計(jì)算,每年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益約15萬(wàn)元。

