停爐期間,5#高爐復(fù)產(chǎn)面臨多重挑戰(zhàn):爐缸溫度長(zhǎng)期偏低,導(dǎo)致渣鐵凝結(jié)現(xiàn)象嚴(yán)重;爐況恢復(fù)的有效窗口狹窄,操作容錯(cuò)率極低;南北鐵口的貫通通道難以順利打通,影響鐵水排出;風(fēng)口至鐵口的渣鐵流通路徑不暢,制約復(fù)產(chǎn)進(jìn)程。面對(duì)這一復(fù)雜局面,鐵前事業(yè)部始終堅(jiān)持“預(yù)則立,不預(yù)則廢”的原則,自高爐燜爐伊始便提前謀劃,系統(tǒng)推進(jìn)復(fù)產(chǎn)方案編制工作。通過組織多輪專題會(huì)議集中研討,結(jié)合實(shí)際工況反復(fù)分析復(fù)產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié),并動(dòng)態(tài)調(diào)整方案細(xì)節(jié),最終形成科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)、可落地執(zhí)行的開爐技術(shù)方案。最值得關(guān)注的是,本次復(fù)產(chǎn)摒棄了傳統(tǒng)單鐵口單氧槍的操作模式,首次創(chuàng)新性采用“雙鐵口雙氧槍預(yù)埋”模式,為高爐順利復(fù)產(chǎn)提供了關(guān)鍵技術(shù)支撐。
在設(shè)備保障方面,鐵前事業(yè)部提前部署全系統(tǒng)設(shè)備排查,對(duì)關(guān)鍵設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、磨損情況進(jìn)行全面檢測(cè),確保設(shè)備無隱患投入復(fù)產(chǎn);同時(shí)同步開展多輪聯(lián)動(dòng)試機(jī),覆蓋鼓風(fēng)機(jī)啟停、熱風(fēng)爐切爐、噴煤系統(tǒng)切換、鐵水罐調(diào)配等核心操作環(huán)節(jié),通過試機(jī)優(yōu)化各系統(tǒng)協(xié)同流程,提升操作銜接效率。從復(fù)產(chǎn)指揮人員到一線操作工,各崗位嚴(yán)格按照方案執(zhí)行指令,做到指令傳遞清晰、操作執(zhí)行到位、跨崗位協(xié)同順暢,為高爐順利送風(fēng)復(fù)產(chǎn)筑牢堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
8月20日20時(shí)18分,5號(hào)高爐正式啟動(dòng)送風(fēng)程序。工作人員密切監(jiān)測(cè)復(fù)風(fēng)過程中爐溫變化,在送風(fēng)7小時(shí)22分鐘后,啟動(dòng)捅風(fēng)口操作,并根據(jù)爐況逐步加大風(fēng)量。鐵前事業(yè)部根據(jù)爐溫趨勢(shì),及時(shí)跟進(jìn)煤粉噴吹節(jié)奏,復(fù)風(fēng)后51小時(shí)42分鐘,便將煤比提升至130—149kg/t.Fe,有效控制鐵水硅含量——復(fù)風(fēng)41小時(shí)后,鐵水硅含量降至1.0%;46小時(shí)后穩(wěn)定在0.6%-0.8%;至68小時(shí)后進(jìn)一步降至0.4%-0.5%。這一過程不僅縮短了爐況穩(wěn)定周期,更大幅降低冶煉成本,直觀體現(xiàn)出本次復(fù)產(chǎn)在技術(shù)突破與精細(xì)管理上的顯著成效。
爐火映照初心,鐵水書寫擔(dān)當(dāng)。5號(hào)高爐的順利復(fù)產(chǎn),是泉州閩光在煉鐵工藝優(yōu)化與組織管理領(lǐng)域的又一次創(chuàng)新實(shí)踐。此次復(fù)產(chǎn)不僅為公司全力沖刺下半年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),更積累了長(zhǎng)周期燜爐后快速、安全復(fù)產(chǎn)的寶貴經(jīng)驗(yàn),為行業(yè)同類高爐復(fù)產(chǎn)提供了可借鑒的實(shí)踐案例。

