轉(zhuǎn)爐爐襯作為煉鋼生產(chǎn)過程中非常重要的一環(huán),對于煉鋼生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量起著至關(guān)重要的作用。為此,該作業(yè)部錨定“穩(wěn)定、均衡、高效、高質(zhì)量、低成本”12字方針不動搖,在剛性承接公司下達(dá)生產(chǎn)計劃的同時,堅持“穩(wěn)定轉(zhuǎn)爐爐型”的生產(chǎn)理念,持續(xù)強化生產(chǎn)過程管控和爐襯維護(hù),確保轉(zhuǎn)爐爐況牢牢受控。針對轉(zhuǎn)爐爐役進(jìn)入后期,爐襯出現(xiàn)局部侵蝕的實際情況,該作業(yè)部明確提出“爐襯厚度不得低于400mm”的硬性標(biāo)準(zhǔn),確保爐型穩(wěn)定受控,堅決守牢安全底線。煉鋼作業(yè)區(qū)密切關(guān)注爐襯狀態(tài),并根據(jù)生產(chǎn)計劃和鋼種特性,科學(xué)調(diào)整冶煉工藝,精準(zhǔn)控制爐溫,有效延長爐襯使用壽命。他們通過加大爐襯監(jiān)測頻次、精準(zhǔn)維護(hù)局部位置等措施,內(nèi)外兼顧,確保生產(chǎn)穩(wěn)定順行。一方面從優(yōu)化入爐料結(jié)構(gòu)入手,合理調(diào)整鐵鋼配比,合理調(diào)整供氧吹煉參數(shù),優(yōu)化濺渣護(hù)爐操作;另一方面,利用測厚儀精準(zhǔn)檢測數(shù)據(jù),實時監(jiān)控爐襯厚度,利用檢測數(shù)據(jù)指導(dǎo)爐役后期的爐襯維護(hù)工作。通過這些精細(xì)化管理和技術(shù)創(chuàng)新,不僅提升了轉(zhuǎn)爐的使用壽命,更在保障生產(chǎn)安全的前提下,顯著提高了生產(chǎn)效率,為作業(yè)部“奮戰(zhàn)二季度、確保‘雙過半’”目標(biāo)提供了有力的設(shè)備支撐。
隨著100噸轉(zhuǎn)爐爐役周期的延長和維護(hù)成本的降低,一煉軋作業(yè)部在保障生產(chǎn)高效運行的同時,多項關(guān)鍵技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)實現(xiàn)穩(wěn)步提升。其中,4月份,100噸轉(zhuǎn)爐在完成目標(biāo)產(chǎn)量的基礎(chǔ)上,鑄坯一次合格率達(dá)到99.33%,為作業(yè)部“奮戰(zhàn)二季度、確保‘雙過半’”目標(biāo)奠定了堅實基礎(chǔ)。

