10月22日,首鋼京唐公司煉鋼作業(yè)部3#脫碳爐爐齡再創(chuàng)紀(jì)錄,達(dá)到7826爐,比原歷史記錄提高527爐。這是今年脫碳爐第三次刷新爐齡紀(jì)錄。至此,今年脫碳爐平均爐齡達(dá)到7417爐,比去年提高928爐。由于爐齡普通提高,今年減少計(jì)劃爐役一次,減少檢修成本1000多萬元。
3號(hào)爐2012年12月25日開爐,連續(xù)冶煉301天,累計(jì)煉鋼227余萬噸。在僅一年的服役期間,該部的品種結(jié)構(gòu)發(fā)生較大的變化,汽車板、家電板、管線鋼等高端產(chǎn)品增加,同時(shí)小批量、短澆次品種增加。這些品種成份控制的范圍小,要求轉(zhuǎn)爐具備良好的爐型,良好的頂吹、底吹效果。這給轉(zhuǎn)爐冶煉操作和日常護(hù)爐等帶來很大難度。
為提高爐齡壽命,保持冶煉過程穩(wěn)定,煉鋼區(qū)成立了專題攻關(guān)組,由主任助理袁天祥牽頭,下設(shè)設(shè)備、工藝、操作、糕點(diǎn)護(hù)爐4個(gè)工作組。他們總結(jié)分析以往的經(jīng)驗(yàn),確定關(guān)鍵控制點(diǎn)13個(gè),制訂優(yōu)化措施35條。他們改變以往冶煉300爐以上才注重抓護(hù)爐的做法,將關(guān)口前移,重點(diǎn)下沉。
優(yōu)化砌筑工藝。砌好爐襯是提高爐齡的基礎(chǔ)。他們通過對(duì)以往爐役砌筑,和其他鋼廠的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行分析測算,大膽對(duì)砌筑工藝進(jìn)行了改進(jìn)優(yōu)化。首次采用了綜合砌筑方式,對(duì)冶煉中受到?jīng)_擊、侵蝕較大的熔池、耳軸、出鋼口等重點(diǎn)部位的磚型、材質(zhì)進(jìn)行了改進(jìn),提高了耐火強(qiáng)度。爐口主要受到熔渣和高溫廢氣的沖刷,爐帽主要受到碳的氧化和廢氣的沖刷,這兩個(gè)部位在清除廢鋼和加料時(shí),他們在該部位采用了具有較高抗熱震性和抗渣性的鎂碳磚,并且開發(fā)新型噴涂料進(jìn)行噴涂。縮小了砌筑間隙提高抗侵蝕性能。
穩(wěn)定操作降低侵蝕。由于脫碳轉(zhuǎn)爐采用“半鋼”與“常規(guī)”兩種模式進(jìn)行交叉冶煉,計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制的難度較大。如果溫度和成分的“命中率”低,就必須進(jìn)行“后吹”、“補(bǔ)吹”。不僅影響冶煉周期,而且加劇鋼水對(duì)爐襯的沖刷侵蝕。煉鋼區(qū)成立了“降低轉(zhuǎn)爐碳氧積”六西格瑪小組,每天分析對(duì)當(dāng)班的后吹、氧高爐次進(jìn)行分析,有針對(duì)性地制訂改進(jìn)措施。并將“雙命中率”列為崗位評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容。他們細(xì)化措施,持續(xù)改進(jìn),使煉鋼終點(diǎn)控制水平持續(xù)優(yōu)化。“雙命中率”由83%提高到89%。終渣TFe由21%下降到17.57,%,終點(diǎn)氧由610ppm下降到580ppm。低碳品種鋼的終點(diǎn)氧小于950ppm的比例由80.4%提高到95.7%,達(dá)到國內(nèi)一流水平。
優(yōu)化措施降低成本。濺渣護(hù)爐是提高爐齡最有利的措施,由于半鋼”與“常規(guī)”交叉冶煉,并且采用少渣冶煉工藝,爐渣量少,成分變化較大,給濺渣護(hù)爐操作帶來很大壓力。作業(yè)長王建斌組織“首席技師工作室”成員,每天統(tǒng)計(jì)分析爐渣數(shù)量、成分、粘稠度等工藝參數(shù),摸索不同條件下與濺渣時(shí)的爐型、爐溫、槍位、氮?dú)鈮毫土髁康茸o(hù)爐條件的對(duì)應(yīng)關(guān)系,開發(fā)出適用于京唐300噸脫碳轉(zhuǎn)爐的新型稠渣劑。經(jīng)過改質(zhì)的爐渣附著力強(qiáng),形成的保護(hù)層厚,提高了耐侵蝕能力。通過改進(jìn)工藝,優(yōu)化操作,加強(qiáng)日常檢測等措施,實(shí)現(xiàn)了爐身部位零噴補(bǔ),全爐役噴補(bǔ)料單耗0.023千克/噸,比上個(gè)爐役降低0.26千克/噸。

