2017年7月份,由首鋼牽頭,聯(lián)合中國寶武武漢鋼鐵有限公司、北京科技大學、鋼鐵研究總院等單位共同開展“多目標優(yōu)化的清潔低碳綜合煉鐵技術(shù)”研究工作。為了高質(zhì)量完成國家課題任務(wù),由首鋼技術(shù)研究院組建球團、煉鐵、能源等專業(yè)的科研人員團隊,與首鋼京唐技術(shù)人員協(xié)同開展研究工作。
為了開發(fā)堿性球團礦,首鋼技術(shù)研究院青格勒吉日格樂帶領(lǐng)的球團團隊從微觀機理及焙燒固結(jié)機理等基礎(chǔ)研究入手,通過大量實驗,創(chuàng)新開發(fā)出了消石灰制備超低硅堿性球團礦技術(shù),通過該技術(shù)制備的球團礦SiO2含量降低到了2.0%、堿度達到1.1、還原膨脹率降至16.5%。首鋼京唐劉文旺和吳小江帶領(lǐng)團隊通過選擇適宜的原料結(jié)構(gòu)、熱工參數(shù)和生產(chǎn)制備工藝解決了生球爆裂、布風板堵塞等一系列運行難題。通過大家的共同努力,截至目前,首鋼京唐504平方米帶式焙燒機單條生產(chǎn)線堿性球團礦日均產(chǎn)量達到13000噸,球團礦指標達到國際先進水平。
堿性球團礦的成功開發(fā)解決了“糧食”問題,但高爐是否能夠順利“消化”?經(jīng)過首鋼團隊的攻關(guān),京唐5500立方米超大型高爐球團入爐比例達到55%,高爐利用系數(shù)達2.45噸/立方米·天,噸鋼氣體污染物排放降低66.7%,高爐渣比、燃料比、噸鐵能耗顯著降低,綜合指標達到國際先進水平。
在項目推進過程中,首鋼團隊還開展了高爐系統(tǒng)余熱余能高效回收利用研究,在詳細調(diào)研爐頂料罐放散荒煤氣溫度、含灰量、含氧量的基礎(chǔ)上,通過多組仿真模擬研究、旋風除塵器灰處理方式研究等,找到了除塵器內(nèi)煤氣分布規(guī)律和除塵器破損原因,通過創(chuàng)新性設(shè)計與優(yōu)化,最終實現(xiàn)了對京唐5500立方米超大型高爐爐頂煤氣的100%回收,為污染物減排提供了有力支撐。
據(jù)介紹,“多目標優(yōu)化的清潔低碳綜合煉鐵技術(shù)”研究項目獲冶金科學技術(shù)獎一等獎2項,申報專利10項,發(fā)表學術(shù)論文8篇,形成標準1項,申報技術(shù)秘密6項。

