2月份,公司生產破紀錄可謂接二連三。為什么產能發(fā)揮越來越好,創(chuàng)造出一個又一個紀錄?精細化管理在其中起到了舉足輕重的作用!
精良配合,保障穩(wěn)定生產
“工欲善其事必先利其器”,去年年底公司開展的“一條龍”檢修,給高歌猛進的生產奠定了良好的基礎。
這是一次大規(guī)模、扎實徹底的檢修,檢修范圍包括煉鐵廠245m2燒結機、2號高爐、煉鋼廠3座轉爐、軋鋼廠優(yōu)特鋼線、高線、棒材線,焦化廠干熄焦,動力廠根據(jù)能源平衡情況搭車檢修。為確保檢修質量,生產指揮中心組織各單位對項目進行精細設計和論證,編制了一本近50頁厚度的檢修組織方案,每一項的時間節(jié)點、內容和負責人都清楚列出,并在檢修中不折不扣按計劃執(zhí)行。
經過34天的奮力檢修,設備處于最佳狀態(tài)。開足馬力加油干!然而,2月份南昌的雨水綿綿不斷,淅淅瀝瀝的春雨對煉鐵廠的生產卻是個不小的考驗。
針對降雨造成塊礦濕粘篩分困難的現(xiàn)象,煉鐵廠果斷采取塊礦混搭熱球團的方式烘干塊礦表面水分,并加強槽下篩分管理、控制振動篩料流速度、增加塊礦篩板清理頻次,使原料入爐粉末得到進一步降低,有效避免爐內因透氣性不佳影響爐況的現(xiàn)象。并且,通過優(yōu)化料場及供料流程,合理規(guī)劃焦炭料場定置管理,使外購焦能夠按品種分類擺放,杜絕混料現(xiàn)象發(fā)生,從而減少外焦水分差異給高爐造成影響。
為保證煉鐵所需焦炭質量,將雨水天氣頻繁給搗固焦爐造成的影響降至最低,焦化廠及時成立搗固焦爐雨季生產應急小組,開展雨季應急預案學習,加強入爐煤水分及細度管控,保持搗固錘干燥,以及荒煤氣導出系統(tǒng)的暢通;根據(jù)生產情況和入爐煤水分及時對爐溫進行檢查、調節(jié);對進廠各單種煤單獨堆放,防止不同煤種混料現(xiàn)象的發(fā)生,確保進廠煤種的配煤準確。
作為連接各單位的紐帶,物流儲運中心堅持“高爐為重點、轉爐為重心”的原則,通過控制鐵罐使用數(shù)量、二一模式轉運鐵水、0時間交接班制度、N+1的鐵罐運行等模式為煉鋼提供優(yōu)質服務;充分發(fā)揮道岔微機聯(lián)鎖作用,優(yōu)化鐵水運輸調車計劃的編排,3臺機車分工協(xié)作,減少交叉作業(yè),提高鐵水運輸作業(yè)效率。2月份,鐵水上磅時間21.07分鐘,進轉爐時間27.94分鐘,環(huán)比1月份下降2.33分鐘和3.98分鐘。
并且,他們與煉鋼廠、煉鐵廠、生產指揮中心等單位主動聯(lián)系、主動溝通、信息短接、快速響應。“2月4日,大年三十,8時30分接到煉鋼廠通知:高線檢修鋼坯輸送軌道需增加1臺熱裝車。接到指令后,班組立即啟動保產應急預案,抽調當日休息人員20分鐘內開備用車到達作業(yè)現(xiàn)場,快速高效地投入鋼坯運輸工作中。當日轉運鋼坯5780噸,較平均日轉運量增加了44.5%。”物流儲運中心汽車運輸站站長朱春華回憶道。
精算時間,保障高效生產
時間就是生命,時間就是速度,時間就是力量。
為盡全力提高產量,煉鐵廠在1號高爐開展上料料速攻關課題,在確保作業(yè)安全的前提下,通過縮短礦批等待時間,使1號高爐每批料上料時間由450秒提升至440秒,原先每小時上料8批提升至8.5批,為1號高爐產量提升創(chuàng)造了有利條件。并且,對3座高爐全面推進無間隔出鐵工作,充分發(fā)揮各高爐2個出鐵口的優(yōu)勢,要求爐前崗位人員在一側堵口后的10分鐘以內必須將另一側鐵口打開,從而減少渣鐵在爐內的停留時間,達到提高料速的效果。值班工長做到“不頂、不貪、不追”,即:不頂壓差、不貪富氧、不追求風量,使四班操作統(tǒng)一;根據(jù)爐型選擇合理的裝料制度,提高高爐礦石布料角度,3號高爐礦石批重從19.5噸擴大到20.5噸,角度的提升有效抑制邊緣氣流,并發(fā)展中心氣流,對降低燃料消耗、提高產量起到積極促進作用。
在煉鋼生產中,過程溫度控制是煉鋼生產順行的基本保障,對煉鋼生產實現(xiàn)高質量、低成本有著重要意義。2月份,煉鋼廠依托3號連鑄機六機六流改造項目投產的優(yōu)勢,積極推行“低溫快拉”工作模式,通過系統(tǒng)控制澆注溫度、拉速以及鑄機要溫,有效降低煉鋼系統(tǒng)溫度,達到高效化連鑄生產的效果。相比1月份,該廠連鑄要溫平均下降3℃,平均拉速提高0.22米/分鐘,溫度控制達標率提高18.26%,對連鑄生產、成本控制及質量控制均起到積極的促進作用。該廠生產部副部長徐歡介紹道:“連鑄要溫就是連鑄機澆筑鋼水所需的溫度。連鑄機機長通過MES系統(tǒng)告知爐前,爐前根據(jù)這個溫度進行出鋼、吹氬,給予連鑄所需的溫度。連鑄溫度要的越低,出鋼溫度就可越低,爐前煉鋼速度就越快,且所需要的鐵耗就會越低。以前煉鋼倒爐后,溫度不夠還要補吹氧,至少浪費一分鐘,現(xiàn)在倒爐后溫度夠了可以直接發(fā)連鑄。2月份,我們的連鑄要溫達到歷史最好水平1564度。”
與此同時,煉鋼廠逐步擴大出鋼口內徑,縮短出鋼時間;見縫插針,充分利用等鐵水時間進行設備日常檢修,提高設備作業(yè)率,使生產處于高效狀態(tài),平均班產達54爐鋼,最高達到59爐,全月4次日產量超過13000噸,均破歷史紀錄,產量一天比一天高。
精進工藝,保障長效生產
2018年,軋鋼廠完成了優(yōu)特鋼線Φ12、Φ14螺紋五切分工藝升級,棒材線Φ20螺紋三切分,Φ22、Φ25螺紋兩切分工藝升級,以及碳化鎢輥環(huán)材質軋輥在彈扁生產的應用推廣等一系列工藝改進和升級,為完成全年的軋材任務提供了重要支撐。
而今年,他們將面對更高的生產目標,其中2月份奮斗目標是37.2萬噸。按軋鋼廠現(xiàn)有螺紋鋼生產工藝和軋制速度,要完成這一目標任務有些許難度。為此,他們集思廣益,在去年的基礎上繼續(xù)收集產能提升方案,對各線設備包括軋機、飛剪的性能控制能力、包裝能力進行評估,創(chuàng)新工藝設計、產品結構布局的想法,擬定一系列穩(wěn)定工藝、提高螺紋鋼性能、產能提升的攻關方案,并分步實施。同時,持續(xù)開展熱裝熱送攻關,積極與生產指揮中心、煉鋼廠、檢測中心溝通,合理安排軋制計劃和復樣方式,避免熱坯落地。棒材線、高線、優(yōu)特鋼線2月份熱裝熱送率分別比2018年提高3.16%、11.62%,7.71%,工序能耗和成本進一步降低。
隨同農歷新年鐘聲的敲響,軋鋼廠的四條生產線同時發(fā)力,生產就像點燃的鞭炮一樣,響聲接二連三,破紀錄的喜訊也是一個接著一個。2月份,軋鋼廠總產量達39.52萬噸,在同品規(guī)的情況下,創(chuàng)歷年來最好水平;2月24日,軋鋼廠以總產15855.293噸打破日總產紀錄,同日,棒材線、彈扁線、高線三箭齊發(fā),分別以產材5029.094噸、3356.494噸、3358.524噸同時刷新線產紀錄,成為公司今年以來破紀錄最多的單位。
值得一提的是,煉鋼廠也緊緊圍繞“高效生產、降本增效、提升質量”工作目標,積極開展新工藝、新設備、新材料的引進和試用工作。“氣體含量在線取檢技術”“長壽命套磚及快換工藝及設備”等2項新工藝正在引進試用階段,“轉爐投彈系統(tǒng)”“火焰檢測系統(tǒng)”等8項新工藝處于策劃交流階段。相信不久的將來,公司煉鋼生產工藝技術還將大幅進步。

