6號(hào)和7號(hào)燒結(jié)機(jī)EMC改造完成后,根據(jù)水鋼公司總體安排,原二燒車間4號(hào)燒結(jié)機(jī)進(jìn)入停產(chǎn)狀態(tài),進(jìn)行了“兩機(jī)保兩爐”,即6號(hào)與7號(hào)燒結(jié)機(jī)燒結(jié)礦保3號(hào)和4號(hào)高爐煉鐵生產(chǎn)的常態(tài),保產(chǎn)壓力陡增。一燒車間強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)意識(shí),自我加壓,帶領(lǐng)干部職工不斷強(qiáng)化以高爐為中心的思想,緊扣為高爐輸送合格產(chǎn)品生產(chǎn)目標(biāo),在克服3月下旬6號(hào)燒結(jié)機(jī)技術(shù)改造后初期,燒結(jié)機(jī)跑偏、緊固臺(tái)車擋板及加劇臺(tái)車磨損導(dǎo)致更換臺(tái)車次數(shù)多等不利因素,順利渡過技改后的設(shè)備磨合期,在保證燒結(jié)礦強(qiáng)度的前提下,根據(jù)不同時(shí)期燒結(jié)機(jī)生產(chǎn)情況及物料的變化情況逐步摸索適宜的上料量,上料量穩(wěn)步上升,為燒結(jié)機(jī)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。燒結(jié)礦產(chǎn)量5月份達(dá)41萬噸,6月份達(dá)44.3萬噸,7月份達(dá)45.8萬噸。
燒結(jié)能力提高后,職工崗位專業(yè)能力的提升及綜合技能的增強(qiáng)成為車間的工作重點(diǎn)。為此,該車間制定了新的職工提素增能崗位培訓(xùn)計(jì)劃,確定了處理一般的設(shè)備故障要跑在維檢前面的目標(biāo)。在生產(chǎn)中當(dāng)機(jī)器及設(shè)備發(fā)生故障時(shí),車間根據(jù)崗位職工處理崗位缺陷及故障水平提出了兩方面要求,在機(jī)器、設(shè)備等發(fā)生一般性故障時(shí),班組崗位職工要在第一時(shí)間組織處理,減少故障耽擱時(shí)間;在機(jī)器、設(shè)備等發(fā)生大故障不能處理時(shí),也要求職工早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早做處理準(zhǔn)備,在專業(yè)維檢隊(duì)伍維修前做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作,與專業(yè)維檢人員一道全程參與,進(jìn)一步提升崗位人員維檢技術(shù)和綜合能力,燒結(jié)機(jī)作業(yè)率由4月份77.98%,提高至6月份91.88%,7月提高至93.03%。
6號(hào)和7號(hào)燒結(jié)機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行,為保煉鐵廠高爐穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)和水鋼降低鐵前成本大局作出了貢獻(xiàn),同時(shí)還收獲了工序能耗水平的不斷改善,工序能耗逐月下降,收獲了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
為從根本上建立起保燒結(jié)礦質(zhì)量穩(wěn)定的機(jī)制,自6月份開始,該車間建立了燒結(jié)礦質(zhì)量跟蹤管理信息平臺(tái),及時(shí)有效監(jiān)控?zé)Y(jié)礦質(zhì)量,保證高爐長期穩(wěn)定,使燒結(jié)機(jī)最大限度地發(fā)揮EMC綜合節(jié)能改造的效果。

