首鋼京唐公司焦化作業(yè)部干熄焦作業(yè)區(qū)創(chuàng)新理念、主動作為,將挖潛增效、提高生產(chǎn)效率作為提升競爭力的抓手,結(jié)合實際,夯實精益管理基礎(chǔ),制定詳細舉措并嚴格落實,實現(xiàn)環(huán)境和效益的雙提升。
提高蒸汽產(chǎn)量——六西格瑪顯身手
干熄焦作業(yè)區(qū)主要產(chǎn)品有冷卻后的焦炭與高溫高壓蒸汽,蒸汽除按要求外送外,剩余的可全部用于發(fā)電,因此發(fā)電量直接決定了經(jīng)濟效益。要多發(fā)電就要有更多的蒸汽,干熄焦作業(yè)區(qū)干部職工找準方向,明確目標,在提高高溫高壓蒸汽量上做起了文章。他們專門成立了六西格瑪項目攻關(guān)小組,根據(jù)專業(yè)進行項目工作分工,運用六西格瑪分析工具,針對設(shè)備和工藝雙管齊下,找出重要的影響因子各個擊破。
長久以來,干熄焦旋轉(zhuǎn)密封閥異物卡入一直是困擾作業(yè)區(qū)生產(chǎn)的難題。為此,六西格瑪攻關(guān)小組安排專人盯在作業(yè)現(xiàn)場,對實際生產(chǎn)過程中可能導致異物卡入的因素逐一進行排查。最終,他們發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有程序不能進行有效預判,是導致異物卡入的主要原因。為此,六西格瑪項目組詳細研究、反復試驗,不斷實現(xiàn)控制程序優(yōu)化,有效防止了由于旋轉(zhuǎn)密封閥卡物導致的焦炭堵死,提升了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,縮短停機處理時間,提高了有效作業(yè)率和蒸汽產(chǎn)量。
工藝因子優(yōu)化也是制約蒸汽產(chǎn)量的關(guān)鍵因素,為此,攻關(guān)小組對工藝上的三個因子逐一進行了分析,并對因子間相關(guān)性進行了驗證,最終找到了獲得最佳產(chǎn)汽率對應的排焦量、循環(huán)風量等設(shè)定參數(shù),從工藝操控角度,使產(chǎn)汽率實現(xiàn)最大化。通過攻關(guān)小組全體成員的不懈努力,該作業(yè)區(qū)今年前七個月的項目攻關(guān),實現(xiàn)經(jīng)濟效益222萬元。
設(shè)備功能精度——TPM顯神威
眾所周知,設(shè)備的功能精度是提高產(chǎn)品質(zhì)量、減少設(shè)備故障的重要保證。設(shè)備功能精度的管理涵蓋了點檢管理與狀態(tài)管理的核心內(nèi)容,對提高現(xiàn)場設(shè)備管理、增強全員質(zhì)量意識都有積極的意義。為此,干熄焦作業(yè)區(qū)以TPM為主要抓手,以“全效率”“全系統(tǒng)”“全員參與”為推進方式,以“5W”“2H”“人、機、料、法、環(huán)”為工具手段,推進設(shè)備功能精度管理取得了顯著成效。
刮板機調(diào)節(jié)絲是刮板鏈條調(diào)節(jié)的主要設(shè)備,調(diào)節(jié)絲杠的銹蝕,直接影響了鏈條的狀態(tài),進而為設(shè)備埋下隱患。干熄焦作業(yè)區(qū)職工針對這一問題,苦心鉆研,進行了多次嘗試,未能取得滿意的效果。涂潤滑脂可解決銹蝕,但作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境艱苦,油污等不可避免,未能從根本上解決問題。干熄焦作業(yè)區(qū)TPM推進小組將這一問題作為現(xiàn)場治理項目開展攻關(guān),集思廣益,終于啃下了這塊硬骨頭。他們將調(diào)節(jié)絲桿用潤滑脂杜絕銹蝕,并在此基礎(chǔ)上,又將絲杠用護套保護,對于護套的材質(zhì)反復試驗,一舉解決了絲杠螺紋污染銹蝕,也避免了現(xiàn)場油污滿地,絲杠極易沾染粉塵的問題,保證了刮板機正常運行,解決了生產(chǎn)現(xiàn)場一大難題。
做好環(huán)境保護——6S管理顯奇效
干熄焦皮帶通廊一直是6S治理的“重災區(qū)”,通廊積水、墻體滲水,致使地面往往泥濘不堪,這不僅影響了職工工作環(huán)境,而且存在滑倒的危險。由于皮帶通廊溫度較高,水分蒸發(fā)形成濕熱的水蒸氣對通廊環(huán)境更是“雪上加霜”。再者,皮帶機防塵罩星點式的遮防,時有時無,不僅防塵效果較差,而且裸露的皮帶部分隨時可能傷害到路過的人員。
針對以上這些難題,6S小組成員開動腦筋,積極探索,制定了一系列卓有成效的措施:他們將地面和墻體重新砌筑并構(gòu)建完整的排水系統(tǒng),對皮帶機做了整體的防塵和密封,并且預留了觀察孔和調(diào)偏檢查的必要空擋,在不影響工作的前提下做了最大限度的防塵,使環(huán)境的改善效果極其明顯。
提高蒸汽產(chǎn)量——六西格瑪顯身手
干熄焦作業(yè)區(qū)主要產(chǎn)品有冷卻后的焦炭與高溫高壓蒸汽,蒸汽除按要求外送外,剩余的可全部用于發(fā)電,因此發(fā)電量直接決定了經(jīng)濟效益。要多發(fā)電就要有更多的蒸汽,干熄焦作業(yè)區(qū)干部職工找準方向,明確目標,在提高高溫高壓蒸汽量上做起了文章。他們專門成立了六西格瑪項目攻關(guān)小組,根據(jù)專業(yè)進行項目工作分工,運用六西格瑪分析工具,針對設(shè)備和工藝雙管齊下,找出重要的影響因子各個擊破。
長久以來,干熄焦旋轉(zhuǎn)密封閥異物卡入一直是困擾作業(yè)區(qū)生產(chǎn)的難題。為此,六西格瑪攻關(guān)小組安排專人盯在作業(yè)現(xiàn)場,對實際生產(chǎn)過程中可能導致異物卡入的因素逐一進行排查。最終,他們發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有程序不能進行有效預判,是導致異物卡入的主要原因。為此,六西格瑪項目組詳細研究、反復試驗,不斷實現(xiàn)控制程序優(yōu)化,有效防止了由于旋轉(zhuǎn)密封閥卡物導致的焦炭堵死,提升了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,縮短停機處理時間,提高了有效作業(yè)率和蒸汽產(chǎn)量。
工藝因子優(yōu)化也是制約蒸汽產(chǎn)量的關(guān)鍵因素,為此,攻關(guān)小組對工藝上的三個因子逐一進行了分析,并對因子間相關(guān)性進行了驗證,最終找到了獲得最佳產(chǎn)汽率對應的排焦量、循環(huán)風量等設(shè)定參數(shù),從工藝操控角度,使產(chǎn)汽率實現(xiàn)最大化。通過攻關(guān)小組全體成員的不懈努力,該作業(yè)區(qū)今年前七個月的項目攻關(guān),實現(xiàn)經(jīng)濟效益222萬元。
設(shè)備功能精度——TPM顯神威
眾所周知,設(shè)備的功能精度是提高產(chǎn)品質(zhì)量、減少設(shè)備故障的重要保證。設(shè)備功能精度的管理涵蓋了點檢管理與狀態(tài)管理的核心內(nèi)容,對提高現(xiàn)場設(shè)備管理、增強全員質(zhì)量意識都有積極的意義。為此,干熄焦作業(yè)區(qū)以TPM為主要抓手,以“全效率”“全系統(tǒng)”“全員參與”為推進方式,以“5W”“2H”“人、機、料、法、環(huán)”為工具手段,推進設(shè)備功能精度管理取得了顯著成效。
刮板機調(diào)節(jié)絲是刮板鏈條調(diào)節(jié)的主要設(shè)備,調(diào)節(jié)絲杠的銹蝕,直接影響了鏈條的狀態(tài),進而為設(shè)備埋下隱患。干熄焦作業(yè)區(qū)職工針對這一問題,苦心鉆研,進行了多次嘗試,未能取得滿意的效果。涂潤滑脂可解決銹蝕,但作業(yè)現(xiàn)場環(huán)境艱苦,油污等不可避免,未能從根本上解決問題。干熄焦作業(yè)區(qū)TPM推進小組將這一問題作為現(xiàn)場治理項目開展攻關(guān),集思廣益,終于啃下了這塊硬骨頭。他們將調(diào)節(jié)絲桿用潤滑脂杜絕銹蝕,并在此基礎(chǔ)上,又將絲杠用護套保護,對于護套的材質(zhì)反復試驗,一舉解決了絲杠螺紋污染銹蝕,也避免了現(xiàn)場油污滿地,絲杠極易沾染粉塵的問題,保證了刮板機正常運行,解決了生產(chǎn)現(xiàn)場一大難題。
做好環(huán)境保護——6S管理顯奇效
干熄焦皮帶通廊一直是6S治理的“重災區(qū)”,通廊積水、墻體滲水,致使地面往往泥濘不堪,這不僅影響了職工工作環(huán)境,而且存在滑倒的危險。由于皮帶通廊溫度較高,水分蒸發(fā)形成濕熱的水蒸氣對通廊環(huán)境更是“雪上加霜”。再者,皮帶機防塵罩星點式的遮防,時有時無,不僅防塵效果較差,而且裸露的皮帶部分隨時可能傷害到路過的人員。
針對以上這些難題,6S小組成員開動腦筋,積極探索,制定了一系列卓有成效的措施:他們將地面和墻體重新砌筑并構(gòu)建完整的排水系統(tǒng),對皮帶機做了整體的防塵和密封,并且預留了觀察孔和調(diào)偏檢查的必要空擋,在不影響工作的前提下做了最大限度的防塵,使環(huán)境的改善效果極其明顯。

