今年以來,山西焦化集團(tuán)有限公司加強(qiáng)技措項(xiàng)目的攻關(guān)與實(shí)施力度,通過技術(shù)改造,解決生產(chǎn)難題,實(shí)現(xiàn)了節(jié)能減排,降低了生產(chǎn)成本,提高了經(jīng)濟(jì)效益。
11月份,焦油加工廠冷凝液余熱利用技術(shù)研究項(xiàng)目、甲醇廠水煤氣精脫硫優(yōu)化改造項(xiàng)目、甲醇廠凈化車間濕法脫硫加壓再生改造項(xiàng)目、苯精制廠穩(wěn)定煤氣系統(tǒng)運(yùn)行技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目等四大技措項(xiàng)目通過了生產(chǎn)技術(shù)部的72小時(shí)生產(chǎn)考核,結(jié)果表明四大技措項(xiàng)目節(jié)能降耗效果顯著。
焦油加工廠冷凝液余熱利用技術(shù)研究項(xiàng)目改造實(shí)施后,在減少現(xiàn)場(chǎng)放散的同時(shí),節(jié)約了蒸汽和新鮮水量,年節(jié)支30余萬(wàn)元。
甲醇廠水煤氣精脫硫優(yōu)化項(xiàng)目改造實(shí)施后,水煤氣處理能力提高了9600Nm3/h,延長(zhǎng)了裝置主系統(tǒng)運(yùn)行周期,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行目標(biāo);甲醇廠凈化車間濕法脫硫加壓再生項(xiàng)目改造實(shí)施后,改善了操作環(huán)境與再生系統(tǒng)工況,減少了再生槽甩液現(xiàn)象,實(shí)現(xiàn)了裝置本質(zhì)安全目標(biāo)。
苯精制廠穩(wěn)定煤氣系統(tǒng)運(yùn)行技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目實(shí)施后,優(yōu)化了工藝,降低了氫氣消耗和加氫副反應(yīng),滿足了加氫系統(tǒng)滿負(fù)荷生產(chǎn)要求,使“三苯”回收率提高3-4%。

