“師傅,咱年前將車間預(yù)精軋、精軋、導(dǎo)衛(wèi)軸承的潤滑由之前的美孚533換成美孚525,并且在產(chǎn)生同等效果的情況下,使價(jià)位由6240元/桶降到4576元/桶,光一桶就降低成本1664元,這半年下來,細(xì)細(xì)一算竟省了近30萬元吶!”老王徒弟看到師傅這一‘同等替換’妙舉所帶來的巨大效益,再一次炫耀了起來。
“就這,我們也僅僅只是解決了單桶的成本問題,并沒能解決油汽潤滑使用量大的難題,至今我們一個月還得使用30桶,這樣下來,一個月就得用掉近14萬元!我們還得盡快想辦法從根源上解決這個問題……”王師傅聽到徒弟一番炫耀后,一語道破了問題真諦,再一次將注意力全部集中到了油汽潤滑改造上……
翻書聲、討論聲伴著車間的轟鳴聲,聲聲入耳。經(jīng)過反復(fù)推敲、論證,最終他們決定雙管齊下,分別從源頭、‘漏’源點(diǎn)上解決油汽潤滑使用量大這一難題。一方面,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際將總油管由之前的4個變成1個,控制出油量大??;同時(shí),將供油系統(tǒng)的打點(diǎn)時(shí)間進(jìn)行重新設(shè)置,使之由6次/分變成4次/分;這樣一來從源頭及過程解決了潤滑用量大的問題。另一方面,對軋機(jī)內(nèi)油汽潤滑分配器進(jìn)行改造,封堵目前不在使用的預(yù)精軋、精軋活套分配點(diǎn),保證每一滴潤滑油都用到刀刃上。經(jīng)過這群鋼鐵匠人們再一次精雕細(xì)琢,月可減少油汽潤滑使用量20桶,節(jié)約成本費(fèi)用9萬余元。
這種一改再改、一降再降的舉動,在整個分廠已形成常態(tài),面對市場寒冬,他們將繼續(xù)把這種不屈不撓精益求精的“工匠”精神運(yùn)用在每一項(xiàng)工作中。

