今年以來,河北鋼鐵集團邯鋼中板廠針對不同產(chǎn)線實際情況,開展了微正差剪切攻關(guān)活動,努力在分毫之間搶效益。截至目前,該廠雙線多回收金屬1000余噸,降低成本200余萬元,攻關(guān)成績斐然。
攻關(guān)活動中,寬厚板線強化標(biāo)準(zhǔn),下大力優(yōu)化定尺剪微正差剪切,成材率和正品率明顯提高——月均長度內(nèi)控合格率達到95.17%,連續(xù)6個月穩(wěn)定在95.24%以上。
“此前,寬厚板線長度放尺量偏差較大,為0——55毫米,長度偏差內(nèi)控合格率為81.67%,每噸板頭成本損失約0.22元。”該廠寬厚板線生產(chǎn)車間精整區(qū)域三檔技術(shù)主管張勝宏介紹說。
針對此問題,寬厚板線成立了定尺剪微正差剪切攻關(guān)小組,重新制定了內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。計算不同溫度下鋼板的每米長度收縮量;制定不同長度不同溫度鋼板長度收縮量,設(shè)定合理的放尺量目標(biāo)值;攻關(guān)組還強化操作工培訓(xùn),加強剪切工藝檢查,嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)化操作。
生產(chǎn)過程中,該廠每班接班后抽查中板長度,班中每隔兩小時抽查一次,白班人員每周抽查不少于3次,每次15塊以上。今年以來,寬厚板線長度放尺量控制在了8—26毫米范圍內(nèi),平均長度控制余量比去年減少了3.96毫米,月均降低成本7.8萬余元。
今年,該廠中板線重點針對圓盤剪進行了攻關(guān),在毫米之間增加了效益。攻關(guān)隊強化板型、溫度和設(shè)備方面控制,確保圓盤剪微正差剪切,平均寬度放尺量由年初的10毫米降為8毫米,多回收金屬料500余噸,價值100余萬元。

