以往,這些檢修項(xiàng)目都由外協(xié)檢修隊(duì)伍承包。韶鋼煉鋼廠自檢修協(xié)力回歸完成后,檢修人員不斷大膽嘗試以前沒有干過的活。面對這個(gè)硬骨頭,干還是不干?
韶鋼煉鋼廠去咨詢專業(yè)檢修,答復(fù)是更換兩個(gè)油缸最快也要60個(gè)小時(shí),但煉鋼廠方坯生產(chǎn)負(fù)荷大,檢修時(shí)間太長會嚴(yán)重影響生產(chǎn)和成本。
對此,該廠主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備管理室、維修車間負(fù)責(zé)人及技術(shù)骨干反復(fù)研究,認(rèn)為企業(yè)困難時(shí)期,要發(fā)揮主觀能動性,勇于攻堅(jiān)克難,降低外委檢修費(fèi)用。他們決定依靠自己的檢修力量,啃下這塊硬骨頭,“要爭一口氣”。
于是,該廠精心策劃檢修方案,做好人員、工器具、材料等準(zhǔn)備工作,對施工中可能遇到的銷頭難拔出,電焊、切割易引發(fā)火災(zāi),吊運(yùn)備件易碰壞油管等問題,制定了預(yù)案。2015年12月16日8∶30,更換油缸作業(yè)開始,該廠有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備檢修人員全都來到現(xiàn)場,組織協(xié)調(diào)。作業(yè)人員克服種種困難,手拉肩扛,一身灰一身油,艱難地完成了任務(wù)。到12月17日23∶30,連鑄機(jī)恢復(fù)生產(chǎn),檢修用時(shí)為39小時(shí)。該廠創(chuàng)造了自檢修協(xié)力回歸以來,單體設(shè)備最大、時(shí)間最短的一項(xiàng)檢修紀(jì)錄。
該廠響應(yīng)韶鋼協(xié)力回歸和提升勞動效率的要求,自2015年4月開始策劃檢修協(xié)力回歸方案,中間經(jīng)歷了方案修改、煉鋼二分廠劃歸特鋼事業(yè)部等波折,到2015年10月28日,韶鋼工程公司76人正式轉(zhuǎn)入煉鋼廠維修車間,煉鋼廠檢修協(xié)力回歸宣告完成。之后,該廠檢修隊(duì)伍先后完成了特鋼事業(yè)部煉鋼分廠全停檢修、5號轉(zhuǎn)爐檢修等任務(wù)。特別是完全依靠自身力量完成回轉(zhuǎn)臺油缸更換項(xiàng)目后,全體檢修人員信心大增。該廠表示,要進(jìn)一步優(yōu)化檢修項(xiàng)目,完善設(shè)備管理,提升點(diǎn)檢、維修、操作員工勞動效率,并嘗試對常規(guī)的氧槍、結(jié)晶器線下維修實(shí)施承包制等,進(jìn)一步提升檢修效率。據(jù)統(tǒng)計(jì),該廠實(shí)施檢修協(xié)力回歸后,檢修整體勞動效率提升近50%,節(jié)省外委檢修費(fèi)用2300萬元。
“檢修協(xié)力回歸后,我們認(rèn)為煉鋼廠檢修隊(duì)伍有三大優(yōu)勢:一是人才優(yōu)勢。設(shè)備線的骨干都是從現(xiàn)場一線打拼出來,有技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。二是技術(shù)儲備優(yōu)勢。很多檢修人員從三鋼廠大轉(zhuǎn)爐建設(shè)初期就參與設(shè)備檢修,對設(shè)備、技術(shù)掌握得較好。三是文化優(yōu)勢。很多員工都是從一鋼廠小轉(zhuǎn)爐過來的,‘轉(zhuǎn)爐興衰,是我榮辱’的理念深入人心,為企業(yè)生存勇于擔(dān)當(dāng),已成為大家的自覺行動……”該廠副廠長胡明這樣對筆者說。

