崗位目標(biāo)“班班讀”
人人肩上有指標(biāo)
軋鋼廠寬厚板產(chǎn)線生產(chǎn)軋制作業(yè)區(qū)丙班共有23名員工,班長通過班前班后會,就“算賬經(jīng)營”作宣貫,全班積極轉(zhuǎn)變觀念,牢固樹立“精打細(xì)算過緊日子”的思想,并結(jié)合生產(chǎn)實際,積極行動起來。班組把“挖潛增效不放過一點一滴,降本降耗不小看一分一厘”作為員工節(jié)約的行為規(guī)范,以精細(xì)化管理為抓手,加大對現(xiàn)場各類能源介質(zhì)停機(jī)節(jié)點的管控,杜絕現(xiàn)場“跑冒漏滴”。圍繞熱裝率指標(biāo)扎實開展崗位勞動競賽,實施崗位指標(biāo)“班班讀”,每天通報指標(biāo)完成情況。對影響成材率的寬度放尺、厚度負(fù)偏差率等關(guān)鍵指標(biāo),精打細(xì)算,嚴(yán)格控制,并進(jìn)一步細(xì)化分解責(zé)任到人,做到了千斤重?fù)?dān)人人挑,人人肩上有指標(biāo)。
算準(zhǔn)“作業(yè)時間”賬
搬掉生產(chǎn)“攔路虎”
在日常生產(chǎn)中,丙班通過算賬,發(fā)現(xiàn)二切線靠邊裝置接近開關(guān)因高溫環(huán)境頻繁,線路和電氣元件熔化,每次更換時間需要20分鐘,一個月更換13次左右,大約需要260分鐘,這嚴(yán)重影響了二切線作業(yè)率和切割效率。這可令大家犯了難:要知道對于生產(chǎn)來說時間尤為珍貴,到底怎樣才能將這260分鐘的時間成本節(jié)約下來呢?班組長見狀立刻行動起來,組織大家討論攻關(guān)。以問題為導(dǎo)向,結(jié)合現(xiàn)場實際情況,班組成員們集思廣益,紛紛獻(xiàn)上自己的“金點子”。經(jīng)過大家的思想碰撞和統(tǒng)一商討,最終選擇使用激光測距儀替代靠邊裝置擋頭上的普通接近開關(guān)。攻關(guān)小組將激光測距儀安裝在輥道外,與靠邊裝置距離1200mm作為觸發(fā)信號,避免了高溫炙烤,解決了開關(guān)頻繁更換的難題。經(jīng)過此次算準(zhǔn)“作業(yè)時間”賬的小改革,此類重復(fù)性故障再未發(fā)生,提高了板坯二切作業(yè)率,為400度以上板坯熱裝提供了有力保障。此外,丙班還通過工藝技術(shù)攻關(guān),利用L2升級改造完善預(yù)成型軋制模型,解決了鋼板板形頭尾放尺偏差大的難題,生產(chǎn)的寬厚板寬度放尺較2022年減小5至9mm,成材率提高0.21%,產(chǎn)品厚度負(fù)偏差率較2022年提高0.2%。
算細(xì)“小時產(chǎn)量”賬
打好產(chǎn)能提升戰(zhàn)
提質(zhì)增效須精準(zhǔn)管理。丙班以“提高小時產(chǎn)量”為抓手,從軋制計劃入手,班班定計劃、班班算產(chǎn)量,統(tǒng)籌謀劃,聯(lián)動推進(jìn)。每班的生產(chǎn)計劃經(jīng)過值班長審核后方可啟動,不符合換輥規(guī)程的計劃,必須重新編排,確保在聯(lián)動計劃和定尺計劃穿插上線時,能按照“集中集批”的原則入爐,最大限度提高效率、降低燃耗指標(biāo)。同時,班組還會對板坯庫庫位實施精細(xì)化管理,保證實物信息一致。優(yōu)化軋制計劃,盡可能按垛上料,減少現(xiàn)場找料的頻次。經(jīng)過不斷實踐總結(jié),軋制效率明顯提升。由此,丙班履創(chuàng)高產(chǎn)。2023年,三爐軋制月產(chǎn)量實現(xiàn)12.5萬噸的目標(biāo),平均每小時25塊,較2022年日產(chǎn)水平提升8.6%,創(chuàng)歷史新高。
丙班通過實實在在的舉措,將“算賬經(jīng)營”貫穿到了生產(chǎn)實際中,取得了良好業(yè)績,由此也進(jìn)一步堅定了降本增效的決心和信心。丙班表示,將以昂揚(yáng)的姿態(tài)加緊“冬練”,積極應(yīng)對困難與挑戰(zhàn),從多維度對標(biāo)一流,提升班組基礎(chǔ)管理水平,向著提高工序制造能力不斷邁進(jìn),助力八鋼公司算好成本賬、質(zhì)量賬、效益賬。

