全流程系統(tǒng)攻關(guān)
促進重軌鋼高效生產(chǎn)
為進一步提升高效化生產(chǎn)水平,一煉鋼廠與先進企業(yè)加強對標(biāo),開展了全流程系統(tǒng)優(yōu)化攻關(guān),全力打造重軌鋼低成本、高效化生產(chǎn)組織模式,進一步提升生產(chǎn)效率和效益。在系統(tǒng)優(yōu)化攻關(guān)過程中,一煉鋼廠主要圍繞優(yōu)化精煉時間、提高連鑄機拉速和作業(yè)效率展開攻關(guān)。在轉(zhuǎn)爐工序,合理控制出鋼量,縮短非冶煉時間,提高出鋼溫度和成分命中率;在精煉工序,控制鋼水過熱度,科學(xué)控制生產(chǎn)時序;在連鑄工序,加強標(biāo)準(zhǔn)化和精細(xì)化操作,提高作業(yè)率,充分釋放連鑄機產(chǎn)能。
“為了提升重軌鋼生產(chǎn)效率,我們圍繞壓縮澆次間生產(chǎn)準(zhǔn)備時間,專門開展了中間包快換專項攻關(guān)。”該廠異型坯作業(yè)區(qū)甲班班長張朋說。為此,一煉鋼廠制定了詳實的技術(shù)方案和操作要點,經(jīng)過多次模擬實驗制定了一整套完善的溫度與拉速匹配機制,并對崗位操作工進行了專項培訓(xùn),提升了連鑄機作業(yè)率和中間包連拉爐數(shù)。
此外,為同步適應(yīng)重軌鋼連拉爐數(shù)提升,一煉鋼廠組織技術(shù)人員針對RH真空爐槽齡開展了壽命提升攻關(guān),使RH真空爐槽齡由62次提高到70次。1月份,一煉鋼廠重軌鋼中間包連拉爐數(shù)由54爐提高到70爐以上,連鑄機作業(yè)率提升10%以上,促使重軌鋼日產(chǎn)環(huán)比增加450噸,保證了重軌合同高效兌現(xiàn)。
優(yōu)化高拉碳工藝
持續(xù)降低鋼鐵料消耗
“上爐渣樣檢測出來了,相比較終點碳又提高0.02%,渣中氧化鐵含量降低1.23%,降低鋼鐵料消耗0.5kg/t。”看著MES數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)顯示出的渣樣成分,一檔技術(shù)主管趙廣勛高興地說。一煉鋼廠不斷加大成本管控力度,深挖成本潛力,組織生產(chǎn)技術(shù)室、轉(zhuǎn)爐作業(yè)區(qū)技術(shù)骨干成立了降低鋼鐵料消耗攻關(guān)小組,通過對標(biāo)先進企業(yè),以提高鋼水終點碳含量為突破口,不斷優(yōu)化轉(zhuǎn)爐高拉碳操作工藝,促進了鋼鐵料消耗和冶煉成本再降低。
轉(zhuǎn)爐高拉碳操作工藝是通過優(yōu)化轉(zhuǎn)爐冶煉工藝,對鐵水脫磷的同時減少碳、錳、硅等有用元素的流失,從而降低碳化硅等合金料消耗,同時增加爐齡和出鋼口使用率。“轉(zhuǎn)爐高拉碳操作工藝,首先要創(chuàng)造好的脫磷條件,控制好前期適當(dāng)?shù)蜏貤l件、提高爐渣的氧化性和堿度、適當(dāng)增大渣量,保證爐渣的流動性良好,促進保碳脫磷和均勻升溫的冶煉過程平穩(wěn)進行。”一煉鋼廠轉(zhuǎn)爐作業(yè)區(qū)作業(yè)長、攻關(guān)小組組長王玉剛介紹。
為此,王玉剛帶領(lǐng)攻關(guān)小組成員對轉(zhuǎn)爐吹煉不同階段碳含量進行分別計算,分析確定硅錳氧化期、脫碳期對應(yīng)的渣料加入量、槍位以及供氧強度,穩(wěn)定控制不同吹煉階段的脫碳速度。同時,優(yōu)化調(diào)整轉(zhuǎn)爐裝入制度和溫度制度,提高吹煉過程穩(wěn)定性,進而提高轉(zhuǎn)爐吹煉終點碳控制能力。根據(jù)熔池溫度調(diào)節(jié)好槍位,促進前期渣快速形成,提高前期脫磷率;在冶煉中期適當(dāng)增加低溫區(qū)時間,防止高溫回磷,實現(xiàn)脫磷保碳,最終達到高拉碳目的。1月份,該廠轉(zhuǎn)爐終點碳命中率達到80.5%,環(huán)比提高8.9個百分點,鋼鐵料消耗環(huán)比降低6.94kg/t。

