板坯熱裝熱送是指板坯在熱狀態(tài)下裝入加熱爐,充分利用板坯余溫,減少熱量損失,達到加熱爐節(jié)能降耗和縮短加熱時間的效果,有利于降低生產(chǎn)成本,提高生產(chǎn)效率。熱裝熱送是集生產(chǎn)計劃編制、鋼水冶煉、連鑄、鑄坯輸送、加熱軋制和調度管理等一系列技術為一體的綜合節(jié)能技術,需要各部門聯(lián)動協(xié)調推進。今年2月份,首鋼京唐制造部、鋼軋作業(yè)部、中厚板事業(yè)部成立了熱裝熱送攻關團隊,制訂了提升熱裝熱送率的短期、中期和長期目標。攻關團隊通過熱裝熱送一體化排產(chǎn)設計,提高連鑄機澆鑄計劃兌現(xiàn)率,動態(tài)調整中厚板4300mm軋機換輥節(jié)點等措施,實現(xiàn)熱送板坯裝爐最大化。9月份,首鋼京唐中厚板4300mm產(chǎn)線板坯熱裝率達到55.77%,創(chuàng)歷史最高水平。
該攻關團隊利用熱裝熱送周例會、日計劃平衡會等平臺,建立協(xié)同聯(lián)動機制,通報現(xiàn)場情況,協(xié)調檢修計劃,平衡熱坯配送,汲取集體智慧共同做好熱裝熱送生產(chǎn)組織、制預計劃制訂等工作,抓好工序計劃協(xié)同。攻關團隊探索板坯庫低庫存運行模式,通過優(yōu)化堆垛位置,提高板坯的周轉效率,確保板坯切割后盡快入爐軋制,從而實現(xiàn)板坯庫物流模式優(yōu)化,最終降低庫存量、減少長流程行車吊運及堆垛、提高熱裝熱送比率。
團隊成員緊密合作,從合同到出鋼再到軋制,環(huán)環(huán)相扣、協(xié)同攻關,積極探討極致產(chǎn)能要求下的生產(chǎn)模式。
首鋼京唐制造部強化產(chǎn)品生產(chǎn)周期管理,在合同結構、品種規(guī)格的合理排產(chǎn)等環(huán)節(jié)進行了嚴密組織和精細管理。各部門技術人員協(xié)同配合,通過優(yōu)化成分及煉鋼連鑄工藝,逐步降低下線鋼種比例,減少煉鋼過程異常下線量。該部通過采取精細管理、工藝優(yōu)化等措施,進一步放寬了包括鋼種過渡、寬度反跳、厚度過渡等方面對計劃編制的限制,為熱裝率的提升提供了堅實支撐。該部李廣雙優(yōu)化生產(chǎn)組織方式,將工作細化到人、計劃細化到班,深挖原有工作模式中存在的潛力,規(guī)避不必要的熱裝熱送損失。
該公司鋼軋部不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝,改進操作,開展板坯質量缺陷專項攻關,提高板坯實物質量,通過優(yōu)化鋼種成分,降低品種鋼澆鑄缺陷率,減少熱送板坯下線坯量,為熱裝板坯創(chuàng)造了條件。裂紋敏感性強的鋼種在熱裝熱送過程中極易出現(xiàn)鋼板表面熱裂紋,限制了熱裝熱送比例的提升,成為困擾業(yè)界的技術難題。該公司鋼軋作業(yè)部謝翠紅積極推進在線淬火箱工藝技術,摸索厚板坯不同斷面不同鋼種的離線堆冷時間、入爐溫度、鋼板表面質量之間的關系,合理控制不同品種鋼堆冷時間,今年3月至9月份實現(xiàn)含Nb、探傷合同產(chǎn)品熱裝共計35.2萬噸。同時,謝翠紅以提高連鑄恒定拉速率為突破口,積極分析改善過程異常點,全面保證鋼坯表面及內部質量滿足要求。3月至9月份實現(xiàn)44.5萬噸的板坯熱裝,原料性質量降級品率為0.48%,探傷合格率達到99.61%以上。
該公司中厚板事業(yè)部優(yōu)化部分品種鋼軋制工藝,降低冷板坯裝爐比例。該部采取通過每日定期梳理熱坯庫存結構、在庫時間等措施,及時協(xié)調臨界溫度板坯的計劃編制和裝爐時機,持續(xù)降低了下線熱坯的堆冷比例。該部生產(chǎn)技術室霍常浩將原先的“一天一換輥”計劃調整為匹配生產(chǎn)熱裝計劃,增加柔性換輥次數(shù),最大限度提高軋機工作效率,提高熱坯入爐效率。4300mm作業(yè)區(qū)職工精心操作、精益維護,常態(tài)化開展生產(chǎn)計劃的優(yōu)化,梳理工藝制度、減少軋制間隙,加快軋制節(jié)奏,聚焦影響軋制效率的重難點問題,不斷提升生產(chǎn)穩(wěn)定性和生產(chǎn)效率。設備工程室狠抓設備功能精度管理,利用日修、定修等時間加強設備隱患消缺處理,保障熱裝熱送物流暢通,生產(chǎn)穩(wěn)定順行。
這個攻關團隊經(jīng)過共同努力,攻克制約熱裝率提升的各個瓶頸,實現(xiàn)熱送率源頭管控。2021年1月至9月份,首鋼京唐中厚板4300毫米產(chǎn)線比去年熱裝率提升50%,累計節(jié)約煤氣2900萬立方米,增效1045萬元。

