“那可不,周詳?shù)膶I(yè)技術(shù)可謂精湛,針對原料條件、系統(tǒng)外界等因素,在確保轉(zhuǎn)爐爐況的前提下,他調(diào)整石灰石、生白云石使用量,確保石灰單耗由降低3.7kg/噸鋼,噸鋼成本降低1.5元,月降本25.5萬元。”
有著一副白凈清秀的臉龐,看起來文質(zhì)彬彬的周詳,憑著自身過硬的技術(shù)、干起活來卻雷厲風(fēng)行,成竹在胸。在工作的5年里,他把青春安放在了轉(zhuǎn)爐技術(shù)管理第一線,通過不斷的探索總結(jié)為轉(zhuǎn)爐工藝技術(shù)、質(zhì)量管理工作做出了不懈努力。
2016年,在大力推行降低工序成本的工作中,周詳先后制定了《降低轉(zhuǎn)爐工序鋼鐵料消耗》、《提高轉(zhuǎn)爐出鋼碳》、《降合金消耗》、《降石灰消耗》等技術(shù)攻關(guān)方案,搜集技術(shù)攻關(guān)中出現(xiàn)的問題,并負(fù)責(zé)具體問題的整改工作。為了降低煉鋼工序合金成本,推行合金成份窄范圍控制,他在確保鋼材性能穩(wěn)定的基礎(chǔ)上,對各鋼種分規(guī)格逐步優(yōu)化合金成分控制范圍,合金成分控制范圍由最初的上下15個(gè)點(diǎn)縮小到現(xiàn)在的5個(gè)點(diǎn)控制范圍,優(yōu)質(zhì)品達(dá)標(biāo)率由75%提升至88%。
在轉(zhuǎn)爐工藝管理中,他始終堅(jiān)持“工藝優(yōu)化創(chuàng)新”就是降本增效的突破口。針對前期高爐鐵水成分波動(dòng)較大,硅高、錳高,加之外購廢鋼輕薄料多這一情況,周詳通過采取合理控制渣料結(jié)構(gòu),依據(jù)熱平衡需求配加廢鋼比例等措施,把消耗指標(biāo)分解到崗位,落實(shí)到具體責(zé)任人,進(jìn)一步細(xì)化管理,推行成本日核算制度,倒逼生產(chǎn)成本,帶動(dòng)各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)提升,提高崗位職工精細(xì)控制消耗的意識(shí)、責(zé)任心,以實(shí)際行動(dòng)確保降耗任務(wù)的完成。最終鋼鐵料消耗由1045.4kg/噸鋼降低至1039.7kg/噸鋼,噸鋼成本降低約5.7元。
合金的加入對鋼坯的成分和最終產(chǎn)品的性能有著極高的關(guān)聯(lián)度,同時(shí)合金加入量的多少對鋼坯的生產(chǎn)成本也有著重要的影響,如何在確保鋼坯成分、性能的前提下,將合金加入量控制在合理的范圍,是煉鋼工藝控制的重要課題,周詳經(jīng)過不斷摸索,在對鋼的成分和性能數(shù)據(jù)進(jìn)行大量統(tǒng)計(jì)與分析的基礎(chǔ)上,提出了合金優(yōu)化方案,總結(jié)研究出了一套合金優(yōu)化方案,他根據(jù)現(xiàn)場合金庫存、市場合金價(jià)格,制定出合理的、高性價(jià)比的合金加入方案以及脫氧工藝,其中低合金鋼合金單耗降低3.3kg/噸鋼,噸鋼成本降低2.1元;通過對普碳鋼脫氧合金工藝調(diào)整,分規(guī)格成分優(yōu)化,噸鋼合金成本降低約2元。
“一個(gè)優(yōu)秀的技術(shù)員,不光要自己懂技術(shù),還要帶領(lǐng)大家一起進(jìn)步。”周詳結(jié)合自己所學(xué)的理論知識(shí)和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn),除了定期組織開展轉(zhuǎn)爐工藝、質(zhì)量培訓(xùn)工作,提高關(guān)鍵崗位人員操作水平外,還特別加強(qiáng)了對轉(zhuǎn)爐工序工藝質(zhì)量及工藝事故控制的培訓(xùn),使轉(zhuǎn)爐各班組操作爐長的操作能力和技術(shù)水平有了大幅度的提高。進(jìn)一步加強(qiáng)關(guān)鍵崗位人員的質(zhì)量控制意識(shí),推進(jìn)工藝基礎(chǔ)管理,經(jīng)過不懈努力,轉(zhuǎn)爐工段實(shí)現(xiàn)了全年工藝質(zhì)量事故為零的好成績。
憑著他對冶煉事業(yè)的無比摯愛,通過冶煉爐火的洗禮和艱苦的鍛煉,周詳成為一名學(xué)習(xí)型、技術(shù)型的專業(yè)人才,與他不斷的工作實(shí)踐和深入細(xì)致的摸索是分不開的。

