現(xiàn)場“對癥開方”破解 生產痛點
針對生產現(xiàn)場設備運行中的“耗時瓶頸”“高耗能環(huán)節(jié)”,事業(yè)部以問題為導向推進技術改造,通過技術迭代推動設備升級,實現(xiàn)效能提升與成本降低的雙重突破。
以前調整風口需更換小套,耗時90分鐘,現(xiàn)在無需更換小套,30分鐘就能搞定,爐長林明地非常滿意目前的速度。在事業(yè)部年初推廣的高爐風口改造項目中,攻關小組創(chuàng)新采用陶瓷磚套嵌入技術,替代傳統(tǒng)小套更換模式,將單套安裝時間從90分鐘壓縮至30分鐘,既減輕了作業(yè)人員勞動強度,又節(jié)約了風口小套設備采購成本,單套節(jié)約0.275萬元,兩座高爐年效益達6.6萬元。
燒結機運行優(yōu)化的成效同樣顯著。攻關團隊將傳統(tǒng)雙簧板密封升級為無潤滑柔性側密封,有效解決滑道磨損導致的漏風率高、潤滑油消耗大等問題。改造后,系統(tǒng)漏風率由34.8%降至29%,主抽風機頻率降低1Hz,兩臺設備日均節(jié)電達10000kWh,月均節(jié)省潤滑油40桶,年凈效益達126萬元;同時,潤滑油使用的減少相應降低了潤滑脂對后道工序設備的污染,有效延長了機頭電除塵器、主抽風機等關鍵設備的使用壽命。
現(xiàn)場節(jié)能降耗深挖“綠色潛力”
在能源管控方面,事業(yè)部堅持“按需供能”實施多項節(jié)能改造,實現(xiàn)氮氣使用和電力消耗的大幅下降。
針對高爐爐頂下密封閥座氮氣消耗高的問題,通過優(yōu)化溫度控制參數(shù),將氮氣冷卻啟動溫度從120℃調整至140℃,停止溫度從100℃提升至130℃。在保障設備安全前提下,使4#、5#高爐日均氮氣消耗分別減少2577Nm³、3830Nm³,年節(jié)約成本46.13萬元。
爐頂噴淋系統(tǒng)改造成效同樣突出。通過在泄壓閥后端增設手動閥門控制排水量,將排水量從400t/h降至250t/h,電機運行頻率由47Hz下降至44Hz。依據(jù)“耗電量與轉速立方成正比”原理,該改造實現(xiàn)約18%的節(jié)電效果,兩座高爐年節(jié)約效益達79.46萬元。
尤為值得關注的,是投入僅2000元的除塵系統(tǒng)“微改造”。針對原有爐前除塵閥僅有開關兩檔、導致風機全天滿負荷運行的問題,項目組在電動閥上增設多組位置開度接近開關,接入遠程PLC控制系統(tǒng),并開發(fā)30%與65%兩檔開度控制程序及操作界面,實現(xiàn)風量按工況精準調節(jié)。改造后,4#高爐月均電耗下降34.4萬kWh,5#高爐月均電耗下降38.55萬kWh,按年運行12個月、設備開動率60%、電價0.64元/Kwh計算,該項目年凈效益達336.154萬元。
循環(huán)經(jīng)濟激活“變廢為寶”
在資源綜合利用方面,事業(yè)部推動固廢“變廢為寶”,實現(xiàn)資源化利用。將煉鋼副產品鋼渣磁選尾渣(含鐵品位18.20%,富含CaO、MgO),通過分類儲存、優(yōu)化配比、調整工藝等舉措,合理配入燒結生產環(huán)節(jié)。2025年1—10月實現(xiàn)鐵水降本1079.8萬元,扣除煉鋼脫磷工序增加成本244.4萬元后,1—10月綜合凈效益835.4萬元,綜合年凈效益高達1002.5萬元。該舉措在大幅降低原料成本的同時,減少了廢棄物排放,生動踐行了循環(huán)經(jīng)濟理念。
此外,事業(yè)部通過推行噴煤磨機節(jié)電目視化管理,結合峰谷平電價,精打細算“錯峰用電”優(yōu)化運行時間,并開發(fā)電價趨勢可視化系統(tǒng),在保障日產煤粉需求的前提下,年節(jié)約電費104萬元。
“年降本1700萬,這些成果不是偶然,而是推動創(chuàng)新創(chuàng)效的必然。”事業(yè)部負責人表示,下一步,鐵前事業(yè)部將緊盯生產各環(huán)節(jié),持續(xù)深挖降本增效潛力,助力公司實現(xiàn)全年盈利目標。

