其中,軌梁分廠軋鋼乙班在2日創(chuàng)出產(chǎn)線改造后班產(chǎn)紀(jì)錄;無縫鋼管廠熱軋作業(yè)區(qū)丁班、甲班分別在3日和11日創(chuàng)出軋制114毫米×4.5毫米和159毫米×6毫米流體管單規(guī)格日產(chǎn)紀(jì)錄。
為應(yīng)對目前嚴(yán)峻形勢,該廠軌梁分廠全力做好設(shè)備保障工作,向時間要效率,通過減少停機和事故時間提高生產(chǎn)效率。通過優(yōu)化軋機控制調(diào)整BD1軋機推床及壓下參數(shù),加快生產(chǎn)節(jié)奏;提高輥道質(zhì)量檢查和修磨頻次,充分利用熱軋停軋時間,仔細(xì)檢查每根輥道磨損情況,對發(fā)現(xiàn)的問題第一時間處理,保證產(chǎn)品表面質(zhì)量;加強萬能傳動側(cè)立輥檢查和修磨頻次,嚴(yán)格控制踏面軋痕,采取多種方式檢查鋼軌踏面質(zhì)量,采用全斷面打磨方式取樣,避免隱蔽性缺陷。
該廠無縫鋼管廠積極開展“完不成達產(chǎn)達效生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)怎么辦”大討論活動,全面發(fā)動職工聚焦管理短板、生產(chǎn)難點、降本關(guān)鍵點等開展達產(chǎn)達效“問計獻策”活動,認(rèn)真查擺制約生產(chǎn)的痛點和難點,第一時間對癥下藥,為產(chǎn)線穩(wěn)定運行保駕護航;通過實行噸鋼績效評價,讓多勞多得分配方式成為提高生產(chǎn)效率的“助推器”。生產(chǎn)操作機組打破工序界線整合人力資源,激活職工工作積極性,生產(chǎn)效率顯著提升;結(jié)合生產(chǎn)作業(yè)計劃,采取提高倍尺軋制、調(diào)整加熱爐工藝參數(shù)、利用換鋸片時間空隙對精整線同步檢查鋼管內(nèi)外表面質(zhì)量及取樣等措施,使小時軋制能力穩(wěn)定提升。

