10月份以來,該廠根據(jù)物料價(jià)格變化,及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)組織模式,在追求高效化生產(chǎn)的同時(shí),進(jìn)一步強(qiáng)化低成本運(yùn)行。該廠領(lǐng)導(dǎo)牽頭,組織相關(guān)科室技術(shù)人員、車間負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)骨干召開專題攻關(guān)會(huì),詳細(xì)梳理分析了挖潛降本措施,優(yōu)化了攻關(guān)方案,對降本指標(biāo)進(jìn)行了再細(xì)化再分解,指定了責(zé)任單位和責(zé)任人,要求各司其職,快速行動(dòng),深挖內(nèi)潛降成本。
在“節(jié)鐵增鋼”方面,該廠堅(jiān)持“軟硬”兼施。在當(dāng)前硬件條件下,對所有鋼種進(jìn)行逐個(gè)分析,對冶煉工藝進(jìn)行了再優(yōu)化再調(diào)整。在冶煉過程中,他們根據(jù)鋼種及時(shí)調(diào)整氧流量、渣料加入量、出鋼溫度,靈活應(yīng)用少渣、留渣、雙渣法保證爐內(nèi)溫度,為降低鐵水消耗創(chuàng)造條件。
“廢鋼料斗已經(jīng)加高了2次,再擴(kuò)容就超出了天車的最大噸位。升級硬件降鐵耗難度不小。”該廠煉鋼車間主管李貴順告訴筆者。在無法升級硬件設(shè)備的情況下,該廠通過加強(qiáng)和相關(guān)單位的溝通協(xié)調(diào),科學(xué)調(diào)整廢鋼配料結(jié)構(gòu),增加體積小、分量重的破碎料加入量,提高料斗的堆密度,保證了廢鋼加入量。同時(shí),該廠還創(chuàng)新廢鋼加入方式,在鋼水包、鐵水包內(nèi)加廢鋼,既增加了廢鋼加入量,又起到預(yù)熱廢鋼的作用,避免了廢鋼加入量過多造成的爐內(nèi)溫降。
在硬件上,該廠通過充分論證積極爭取技改資金,在100噸轉(zhuǎn)爐新增了合金烘烤設(shè)備。目前,設(shè)備安裝已經(jīng)接近尾聲,很快就能投入使用。投用后,該設(shè)備可以對入爐合金進(jìn)行預(yù)熱,提高入爐溫度,增加爐內(nèi)熱源。
在“直接上鋼”方面,該廠總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn),加強(qiáng)工藝研究,在保證鋼水質(zhì)量和滿足下道工序工藝要求的前提下,增加“直接上鋼”的鋼種數(shù)量。該廠加強(qiáng)職工技能培訓(xùn),提高爐前崗位職工操作水平,合理調(diào)整槍位及供氧強(qiáng)度,優(yōu)化造渣工藝,杜絕出鋼下渣回磷,提高鋼水終點(diǎn)成分合格率,滿足“直接上鋼”條件,使鋼水不經(jīng)過精煉,從轉(zhuǎn)爐直接到連鑄澆鑄,大幅降低生產(chǎn)成本。
“在直裝直送”方面,該廠有效發(fā)揮煉軋一體化生產(chǎn)組織優(yōu)勢,加強(qiáng)工序間協(xié)調(diào)溝通。連鑄工序強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè),按“嚴(yán)、細(xì)、實(shí)”要求精細(xì)操作,確保恒速澆鑄,提高鑄坯質(zhì)量,加強(qiáng)鑄坯下線管理,為鑄坯熱裝創(chuàng)造條件。軋鋼工序則通過創(chuàng)新軋鋼工藝,優(yōu)化加熱爐加熱曲線、加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)等措施,保證連鑄熱坯下線后能直接入爐,有效降低煤氣消耗。
下一步,該廠干部職工將緊扣低成本目標(biāo),應(yīng)對困難練內(nèi)功、凝聚力量挖潛能,持續(xù)加大降本增效力度,全力以赴保證順利實(shí)現(xiàn)全年奮斗目標(biāo)。

