韶鋼煉鐵廠8號高爐熱風爐于2009年投產(chǎn),采用人工手動控制,崗位人員參照廢氣含氧量顯示數(shù)值及拱頂溫度上升快慢,人為設定煤氣調節(jié)閥、空氣調節(jié)閥開度來控制燒爐。但由于煤氣用戶多,煤氣壓力波動頻繁,手動調節(jié)很難跟上壓力波動頻率,崗位操作人員要24小時不間斷觀測煤氣質量、廢氣含氧量,不僅勞動強度大,而且人為控制明顯滯后,手動燒爐效果不理想。
針對這一情況,煉鐵廠相關技術人員仔細分析生產(chǎn)工藝,針對現(xiàn)場煤氣壓力波動大、混合煤氣成分不穩(wěn)定等情況,編寫了全新控制程序。8號高爐熱風爐采用基于PLC硬件的自動燒爐模型控制系統(tǒng),采用模糊控制、專家規(guī)則、傳統(tǒng)控制相結合,在有限的PLC存儲空間下,實現(xiàn)復雜的燒爐邏輯控制。如果外部設備或自動燒爐程序出現(xiàn)故障,系統(tǒng)會無擾動切換為手動燒爐狀態(tài)。
在熱風爐全自動控制燒爐調試期間,相關技術人員結合韶鋼生產(chǎn)情況對拱頂熱電偶、煤氣調節(jié)閥、空氣調節(jié)閥、空氣流量計、煤氣流量計等全部重新校對,解決了控制過程中煙道及拱頂溫度波動過大問題,完成了自動、手動方式切換后數(shù)據(jù)尋找、參數(shù)調整功能優(yōu)化,對煤氣壓力低及波動大且頻繁的問題,從模糊控制參數(shù)上進行完善和修改,同時對存在的煙道溫度控制速度與燒爐時間不匹配、轉入小燒時拱頂溫度下降幅度大等問題逐一進行解決,并對拱頂溫度、煤氣壓力、空燃比等參數(shù)異常時增加必要的聲光預警功能。
目前,該自動燒爐控制系統(tǒng)已正式投入使用。系統(tǒng)智能模仿人工操作過程,根據(jù)煤氣熱值變化,即時自動計算出最佳的空燃比,提高了風溫的穩(wěn)定性,在沒有混風情況下,送風始末溫差明顯減小,在保證同等送風溫度的前提下節(jié)省煤氣3%以上,極大地減輕了工作人員勞動強度,減少了環(huán)境污染,實現(xiàn)了熱風爐燒爐的最優(yōu)控制和運行。

