黨的十八大以來,國家不斷推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,化解鋼鐵過剩產(chǎn)能。自2012年方大重組萍鋼后,在方大集團的引領(lǐng)下,萍安鋼主動去產(chǎn)能做好減法,同時積極調(diào)結(jié)構(gòu),不斷做優(yōu)做強,使企業(yè)經(jīng)受住了鋼鐵形勢急劇變化的考驗,迸發(fā)出新的活力?;仡欀亟M五年,是萍安鋼提質(zhì)增效的五年,也是競爭力迅速提升的五年。
萍安鋼的“前身”是老萍鋼的生產(chǎn)基地,重組之前已成為產(chǎn)能“500萬噸級”的鋼鐵企業(yè),但由于“兩頭在外”的先天劣勢,生產(chǎn)布局、產(chǎn)能匹配不科學(xué)、部分設(shè)備老化等歷史問題,加之管理落后,企業(yè)難以為繼。2012年,萍安鋼累計產(chǎn)鋼487萬噸,虧損嚴重,指標落后。
五年間,萍安鋼主動淘汰90平米以下燒結(jié)機3臺、500立方米以下高爐1座及配套設(shè)施,去鋼產(chǎn)能60萬噸,并關(guān)停了50萬噸焦化廠。在去產(chǎn)能的同時,萍安鋼投入2.35億元,對鐵、鋼、材等各工序環(huán)節(jié)進行改造,并持續(xù)推進企業(yè)自動化、信息化和工業(yè)化“三化”融合,不斷優(yōu)化企業(yè)結(jié)構(gòu)。
五年間,為進一步提高生產(chǎn)效率,萍安鋼全面推行“單爐單焦”生產(chǎn),建立全方位“保姆”式服務(wù)機制,破解了煉鐵生產(chǎn)長期低迷的難題;煉鋼工序按“全廢鋼冶煉”模式組織生產(chǎn),加強生產(chǎn)過程控制,實現(xiàn)產(chǎn)量成本雙豐收;軋鋼工序不斷優(yōu)化操作細節(jié),爭創(chuàng)全國一流。當市場回暖后,萍安鋼搶抓市場機遇,對標行業(yè)先進,與集團內(nèi)兄弟企業(yè)“賽馬”,促使日產(chǎn)、月產(chǎn)屢破紀錄,多項經(jīng)濟技術(shù)指標創(chuàng)歷史最好水平,部分達到國內(nèi)先進水平。
經(jīng)過五年發(fā)展,萍安鋼甩掉“落后”的帽子,奮起直追,大步邁入年產(chǎn)500萬噸級的鋼企行列,競爭力今非昔比。五年前后對比,萍安鋼噸材利潤由全國倒數(shù)躋身全國前四,噸鋼綜合能耗由全國第35位跨入全國第三,產(chǎn)能的優(yōu)化升級,生產(chǎn)效率的提升,為萍安鋼開創(chuàng)了發(fā)展的嶄新局面。

