今年以來,方大特鋼焦化廠化產(chǎn)工序油庫區(qū)域通過優(yōu)化操作方式,降本降耗效果明顯,蒸汽消耗由以往的2000m3/月降低到780m3/月,下降幅度達61%,每月可節(jié)約蒸汽消耗15萬余元。
焦化廠化產(chǎn)油庫區(qū)域負責焦化廠煤焦油的儲存、加溫及裝車外售工作,原來每月需要消耗蒸汽2000m3。為挖潛增效,他們決定在蒸汽消耗上下功夫。從年初開始,化產(chǎn)工序開始對員工進行培訓,以提高員工的理論、實踐操作水平及降本責任感;組織專人對蒸汽消耗的各環(huán)節(jié)重要參數(shù)進行詳實記錄,認真分析總結(jié),找出關(guān)鍵點,經(jīng)過分析發(fā)現(xiàn),進油庫焦油溫度平均88℃,已具備脫水條件,于是該工序就立即重新制定了焦油槽脫水裝車制度。此外,他們還高度重視全過程的質(zhì)量監(jiān)控,對每道程序進行專人檢查,對可能遇見的各類生產(chǎn)情況,制定具體、可操作性強的作業(yè)標準及應(yīng)急預(yù)案,全員學習掌握,要求上標準崗、做標準事,減少因個體操作的差異對產(chǎn)品造成的影響。

