燒結(jié)系統(tǒng)運行的好壞直接關系到煉鐵的降本增效工作。由于長時間設備磨損,加之燒結(jié)機密封技術落后, 6、7號燒結(jié)機產(chǎn)能未能得到充分釋放。同時,能耗的居高不下,也直接影響煉鐵的生產(chǎn)成本。今年2月份,水鋼通過EMC的合作方式,利用3號高爐大修及6、7號煙氣脫硫設備安裝契機,對6、7號燒結(jié)機進行節(jié)能升級改造。
EMC即合同能源管理,是一種新型市場化節(jié)能投資機制,就是以減少的能源費用來支付節(jié)能項目全部成本的節(jié)能業(yè)務方式,這種節(jié)能投資方式允許客戶用未來的節(jié)能收益為工廠的設備進行改造升級,降低運行費用,達到投資方及業(yè)主方雙贏的目的。
水鋼6、7號燒結(jié)機節(jié)能升級改造由北京國策藍天節(jié)能工程技術有限公司投資并負責施工。改造于2月12日開始施工,分別于3月18日、4月8日改造結(jié)束,一次試車成功。施工單位對6、7號燒結(jié)機的關鍵設備進行技術改造,對燒結(jié)機頭尾密封裝置和滑道密封方式進行改進,引進目前較為成熟的環(huán)冷機密封技術,使現(xiàn)場環(huán)境大幅改善;2臺燒結(jié)機每小時能增加產(chǎn)量140噸,燒結(jié)機利用系數(shù)達到1.3噸/m2,能夠替代4號燒結(jié)機產(chǎn)能,燒結(jié)固體燃料消耗、電耗、工序能耗明顯下降。同時,大煙道鍋爐可產(chǎn)蒸汽10~12噸,煙道余熱得到有效利用,6號機的單機發(fā)電量達到4000千瓦時,7號機的發(fā)電正在組織施工,設備投入運行后將增加水鋼自發(fā)電量。
升級改造為4號燒結(jié)機停機創(chuàng)造了條件,改寫了水鋼過去同時開4號、6號、7號燒結(jié)機才能夠滿足生產(chǎn)的歷史,達到了提產(chǎn)能、降能耗、增效益的目的。
資訊編輯:黃云 0701-2162363
資訊監(jiān)督:張端 021-26093430
免責聲明:本文來源于網(wǎng)絡,版權(quán)歸原作者所有,且僅代表原作者觀點,轉(zhuǎn)載并不意味著Mysteel贊同其觀點,或證明其內(nèi)容的真實性、完整性與準確性,本文所載信息僅供參考,不作為直接決策建議。轉(zhuǎn)載僅為學習與交流之目的,如無意中侵犯您的合法權(quán)益,請及時與Mysteel 021-26093490聯(lián)系與處理

