4月26日上午,在河鋼承鋼棒材事業(yè)部100噸精煉爐操作室內(nèi),工程技術(shù)公司自動化中心電氣維檢工付智濤在輸入加料數(shù)值后,按下LF爐自動投料功能鍵。隨后,生產(chǎn)系統(tǒng)完成了鐵合金及造渣料的自動、精準(zhǔn)加入。在場職工紛紛稱贊道:“有了這個自動投料模型,鋼水的成分控制更加精準(zhǔn),鑄坯質(zhì)量更有保障了。”
連鑄LF爐鋼包精煉爐作為鋼鐵生產(chǎn)的爐外精煉設(shè)備,向鋼水中投入鐵合金及造渣料,以精確控制鋼水的成分,對保障鋼水的質(zhì)量起到了至關(guān)重要的作用。4月初,100噸產(chǎn)線接到了重點工程用鋼訂單,基于客戶的特殊性能需求,對鋼水成分、鋼坯質(zhì)量的控制必須嚴(yán)苛,因此產(chǎn)線上的關(guān)注點聚焦到了LF爐投料上。一直以來,LF爐投料方式為崗位工手動加料,受人為因素影響較大。所以LF爐投料方式就成了重點提升項目。付智濤主動請纓,承擔(dān)起了LF爐自動投料模型研發(fā)的重?fù)?dān)。
付智濤圍繞產(chǎn)線工藝和控制程序展開了深入研究。他時刻堅守在產(chǎn)線,不顧高溫的烘烤,認(rèn)真收集加料數(shù)據(jù),并對影響加料的各種因素進行全面了解和掌控,又通過研究、分析,憑借扎實的自動化技術(shù),找到了投料平衡值,隨即LF爐自動精準(zhǔn)投料模型漸漸成型。
在付智濤帶領(lǐng)工友將LF爐自動精準(zhǔn)投料模型應(yīng)用到產(chǎn)線進行試運行后,LF爐精煉投料模型快速精準(zhǔn)地完成了自動投料。當(dāng)?shù)谝恢цT坯成功下線后,成分和質(zhì)量完全滿足客戶需求。“只要我們肯攻關(guān),不斷提升技術(shù)服務(wù)水平,就一定能夠滿足客戶需求。”付智濤自信地說。

