該廠原2號精煉爐液壓泵主泵油管一端為90度連接形式,在生產(chǎn)中90度彎管處受壓力沖擊經(jīng)常出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。針對這一問題,該廠煉鋼維檢人員利用2號精煉爐中修時機,對液壓泵油管和液壓站蓄能器管路進(jìn)行改造,將90度連接形式改為直接連接形式,從而減輕壓力沖擊,年可節(jié)約液壓油費用1.75萬元。同時,他們還對2號精煉爐液壓站蓄能器管路進(jìn)行改造,自行加工20兆帕壓力油管代替原有兩端90度的硬管路,使壓力沖擊得以緩沖。改造后,漏油現(xiàn)象不再發(fā)生,既節(jié)約了液壓油材料費用,又可保障生產(chǎn)有序進(jìn)行,年可節(jié)約液壓油2.8萬元。
在3號方坯連鑄機中修期間,該廠維護(hù)人員自行對冷床側(cè)擋輪底座進(jìn)行改造,將變形及損壞的側(cè)擋輪槽鋼底座拆除,用鋼板鋪設(shè)在側(cè)擋輪下方,將擋板與基礎(chǔ)底座鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行焊接加固,達(dá)到增加強度的目的。這項改造不僅降低了材料損耗和維護(hù)職工的勞動強度,還杜絕了冷床掉道現(xiàn)象的發(fā)生,確保了生產(chǎn)的穩(wěn)順,年可節(jié)約備件費用8萬元。
供水車間原4號方坯濁環(huán)系統(tǒng)循環(huán)量大約為每小時1100立方米,回水池容積為每小時210立方米,由于回水池容量相對系統(tǒng)循環(huán)水量較小,緩沖能力較弱,常常造成水池溢流。該車間職工提出在4號方坯濁環(huán)回水管道上,接入一根DN100管道至平流池,并加裝電動閥門,由主控室控制調(diào)整回水量。當(dāng)回水量大時,通過調(diào)整使部分回水分流至平流池,作為板坯濁環(huán)補水,從而杜絕4號方坯濁環(huán)水池溢流現(xiàn)象,年可節(jié)約水能源費用10萬元。
軋線卸卷小車原提升裝置卷取機內(nèi)冷卻水較多,導(dǎo)致提升缸升降墊板銹蝕腐爛,從而使提升缸內(nèi)泄、密封損壞。針對此問題,軋鋼維檢車間技術(shù)員自制耐磨防護(hù)墊板,增加墊片厚度,保證液壓缸正常動作。今年2月份以來,自制墊片安裝使用后,避免了提升缸損壞事故,年可節(jié)省備件費用2萬元。

