2014年,永鋼進一步加快了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐,與北科大、哈飛工業(yè)、天津先導加強合作,大膽嘗試利用國產(chǎn)減定技術(shù)及裝備,對線材一分廠(原線四車間)進行設備改造,新增國產(chǎn)減定機組,成為行業(yè)內(nèi)第一個吃螃蟹的企業(yè)。
自2015年12月8日上線調(diào)試以來,設備運行穩(wěn)定,在降低生產(chǎn)成本、改善產(chǎn)品質(zhì)量等方面起到了較好的效果。一方面,軋制速度突破了100米/秒大關,小規(guī)格產(chǎn)品的小時產(chǎn)量提高了10%以上,生產(chǎn)成本有了明顯下降;另一方面,對產(chǎn)品質(zhì)量也有一定的改善作用,盤條組織、氧化鐵皮、表面紅銹、冷鐓鋼的硬度等問題有較為明顯的改善。僅2016年,就為永鋼增加效益2888萬元、為國家創(chuàng)匯1.3億元。
北京科技大學教授鐘廷珍介紹說,全國目前共有近500條線材生產(chǎn)線,其中90%以上屬摩根三、五代水平,都面臨著升級換代的難題。他表示,和國外采用的減定徑機組技術(shù)(簡稱“RSM”)相比,國內(nèi)研發(fā)的雙機架減定徑機組技術(shù)(簡稱“MFM”)在建設費用、備件供應、服務效率以及設備復雜程度等方面都具備一定的優(yōu)勢,該技術(shù)在永鋼集團一次性投產(chǎn)成功,且運行良好,證明了該技術(shù)不僅不遜于美國摩根的RSM,反而更加簡便,投資僅為其1/3~1/5,且不受制于人,適用于我國眾多的高線廠。鐘廷珍認為,“該技術(shù)在永鋼的成功實踐為國內(nèi)500條高線生產(chǎn)線找到了升級換代的路子。”
據(jù)悉,高效軋制國家工程研究中心成立于1996年,是由原國家計委在各個工業(yè)領域最早成立的47個國家工程中心之一,中心依托北京科技大學建設。中心人員來自北京科技大學材料科學與工程學院、機械工程學院、信息工程學院、軋鋼所等有工程實力的單位。

