年前,華北地區(qū)一個重點用戶來函反映:武鋼產(chǎn)品在進廠抽檢過程中發(fā)現(xiàn)鐵損性能超標。這家用戶長期使用武鋼的鋼材,以前一直對武鋼產(chǎn)品反饋情況良好。這次用戶接的訂單很急,為滿足用戶需求,武鋼迅速提供了新的產(chǎn)品補充上去。
武鋼質(zhì)檢中心派去現(xiàn)場取樣驗證的人帶回的檢驗結(jié)果還是超標,但樣品帶回武鋼檢測,結(jié)果是合格的。為什么兩家檢測結(jié)果存在差異?問題出在哪里?黃雙心里一直記掛著差異值,春節(jié)也沒過踏實。
春節(jié)一過,黃雙就帶著大班長葉國明踏上了開往華北的列車。一路上,黃雙反復(fù)思考檢驗室里的每個工作環(huán)節(jié),梳理可能出現(xiàn)問題的地方,一定要弄清兩家單位檢測差異存在的原因,防止后續(xù)再次出現(xiàn)異議。
一下火車,兩人直奔廠家,廠家負責(zé)人一通抱怨。在隨后的交流會上,黃雙與用戶耐心溝通,承諾有責(zé)任、有義務(wù)查清原因,防止問題再次發(fā)生。
隨后,黃雙一頭扎進現(xiàn)場,詳細了解用戶檢驗室取樣、制樣及檢驗的全過程,調(diào)取查閱初驗、復(fù)驗結(jié)果,以及不合格試樣的鐵損性能數(shù)據(jù)。在這過程中得知,用戶是首次使用這個規(guī)格,比以前用的品種檔次更高,同時,因老設(shè)備使用時間較長,這次更換了新設(shè)備。
在這個行業(yè)工作多年,黃雙對鋼鐵產(chǎn)品檢測的各類標準了然于心,也見識過國內(nèi)外不少先進的檢測手段。黃雙發(fā)現(xiàn)雙方在共同檢驗一個試樣的時候,用戶新設(shè)備存在取點不對、線性不好的問題。
“問題肯定出在這里!”黃雙當即聯(lián)系新設(shè)備生產(chǎn)廠家,將取點不對的問題通過手機拍照傳給廠家服務(wù)人員,再通過電話告知原因和調(diào)整方法。經(jīng)過反復(fù)調(diào)試,終于解決了取點不準的問題。黃雙同時建議用戶將已停用的老設(shè)備開啟校準,將武鋼帶去的不同牌號試樣進行比對試驗,發(fā)現(xiàn)武鋼和用戶老設(shè)備檢測結(jié)果一致,上次抽檢不合格的試樣用老設(shè)備也測試合格。用戶檢驗人員當場認可了兩家存在差異的原因。問題查清了,用戶及時調(diào)整了檢驗誤差,為下一步生產(chǎn)指導(dǎo)提供了決策依據(jù),武鋼產(chǎn)品的品牌形象也得以維護。
但工作并沒有結(jié)束,在“質(zhì)量效益提升年”里,武鋼質(zhì)檢中心轉(zhuǎn)變思路,開啟事前介入模式,主動服務(wù)用戶,為重點用戶提供技術(shù)支持,在用戶使用產(chǎn)品前就介入用戶制樣、檢驗過程,開展比對試驗;對于已發(fā)生異議的抱怨,則在第一時間派員處理,通過現(xiàn)場核實用戶檢測過程,依據(jù)標準向用戶提出檢測方法改進意見,提高雙方檢測結(jié)果一致性,消除用戶使用的后顧之憂。
僅今年前3個月,質(zhì)檢中心就通過走訪交流、現(xiàn)場跟蹤等形式,為多家重點用戶開展現(xiàn)場交流比對檢驗12次,將一些容易產(chǎn)生質(zhì)量抱怨的問題消解于事前。

