今年以來,寶鋼德盛實行“劃小經營單元,按市場化運作模式明確經營責任主體”為主要內容的管理機制改革創(chuàng)新,眼睛向內,深入挖潛,扎實推進降本增效、管理改善等各項重點工作。通過一系列扭虧增盈措施的實施,5月、6月,公司老產線實現(xiàn)了月度扭虧,上半年,鐵水工序降本超額完成進度目標。
為全力推進鐵水降本工作,寶鋼德盛層層分解任務,從穩(wěn)定高爐順行、降低燃料消耗、降低熔劑消耗、降低鐵水硅含量、降低采購成本等方面著手開展各項降本工作。圍繞今年鐵水降本目標,第一粗煉廠加大技術改進,逐步降低溶劑消耗,且燒結礦穩(wěn)定性大幅提升,燒結礦實現(xiàn)噸鐵降本20元以上;改造燒結機風箱,優(yōu)化配礦結構,改造高爐礦篩等措施,高爐返礦率同比降幅10%以上,鐵水產量隨著高爐返礦率的降低而升高;加強設備管理,全面排查燒結機漏風,查找主要漏風點,并采取措施進行處理,堵漏后主抽風機1-6月份電耗同比節(jié)約360萬千瓦時/月。
此外,寶鋼德盛創(chuàng)新實施聯(lián)動采購,在生產廠與采購部、能源公司及時有效溝通基礎上,通過科學制訂進料計劃,既滿足生產需要,又保證原料質量與價格最優(yōu),截至6月底,優(yōu)化焦炭的采購價格后,噸鐵降本65元。
為全力推進鐵水降本工作,寶鋼德盛層層分解任務,從穩(wěn)定高爐順行、降低燃料消耗、降低熔劑消耗、降低鐵水硅含量、降低采購成本等方面著手開展各項降本工作。圍繞今年鐵水降本目標,第一粗煉廠加大技術改進,逐步降低溶劑消耗,且燒結礦穩(wěn)定性大幅提升,燒結礦實現(xiàn)噸鐵降本20元以上;改造燒結機風箱,優(yōu)化配礦結構,改造高爐礦篩等措施,高爐返礦率同比降幅10%以上,鐵水產量隨著高爐返礦率的降低而升高;加強設備管理,全面排查燒結機漏風,查找主要漏風點,并采取措施進行處理,堵漏后主抽風機1-6月份電耗同比節(jié)約360萬千瓦時/月。
此外,寶鋼德盛創(chuàng)新實施聯(lián)動采購,在生產廠與采購部、能源公司及時有效溝通基礎上,通過科學制訂進料計劃,既滿足生產需要,又保證原料質量與價格最優(yōu),截至6月底,優(yōu)化焦炭的采購價格后,噸鐵降本65元。

