京唐公司能環(huán)部從系統(tǒng)節(jié)能入手,加強(qiáng)氧氣系統(tǒng)產(chǎn)、用平衡,優(yōu)化制氧機(jī)組運(yùn)行方式,組織各作業(yè)部大力協(xié)調(diào)攻關(guān),氧氣放散率不斷降低,今年以來(lái)截止到目前完成5.3%,較去年降低了4.1個(gè)百分點(diǎn)。
適應(yīng)生產(chǎn)冶煉節(jié)奏,滿(mǎn)足工序“用氧”需求。煉鐵富氧用量占氧氣總用量的50%左右,高爐富氧能否穩(wěn)定、能否高水平富氧,直接影響氧氣放散率的水平。該部技術(shù)處供氣專(zhuān)業(yè)人員密切關(guān)注高爐爐況變化,向高爐主控人員了解富氧需求,在高爐休風(fēng)檢修前停富氧、檢修后加富氧做到分秒必爭(zhēng),與能環(huán)部氧氣負(fù)荷調(diào)整實(shí)現(xiàn)有效契合。當(dāng)了解到氧氣壓力影響氧煤槍用氧量提高后,能環(huán)部技術(shù)人員立即研究措施,精確提高富氧管道壓力,為高爐富氧率穩(wěn)定在歷史最好水平提供了保證。
創(chuàng)建溝通聯(lián)系機(jī)制,把握工序用氧“脈搏”。為準(zhǔn)確有效地把握煉鋼工序用氧情況,及時(shí)調(diào)整制氧機(jī)組生產(chǎn)負(fù)荷,能環(huán)部技術(shù)人員與煉鋼部調(diào)度、專(zhuān)業(yè)人員建起了密切溝通聯(lián)系渠道,形成了《保證煉鋼生產(chǎn)聯(lián)系措施》,班組、能源中心調(diào)度、用戶(hù)之間聯(lián)系一線(xiàn)暢通。在煉鋼四座以上轉(zhuǎn)爐同時(shí)冶煉前及時(shí)溝通,使用氧負(fù)荷控制在19萬(wàn)立方米/小時(shí)以下,冶煉節(jié)奏控制相對(duì)平穩(wěn)。在不斷摸索兩套大型制氧機(jī)組的穩(wěn)定供應(yīng)和煉鋼間斷用氧之間的匹配關(guān)系中,逐漸掌握了煉鋼用氧規(guī)律與機(jī)組調(diào)整負(fù)荷規(guī)律。同時(shí),該部有效利用能源中心的適時(shí)監(jiān)控、動(dòng)態(tài)調(diào)整優(yōu)勢(shì),將鐵包、鑄機(jī)冶煉節(jié)奏信號(hào)引入能源大廳,及時(shí)介入工序用氧,為氧氣高效利用創(chuàng)造條件。根據(jù)生產(chǎn)和檢修情況,超前預(yù)判,優(yōu)化平衡氧氮?dú)宓葰怏w在大系統(tǒng)的使用。
六西格瑪攻關(guān),提升機(jī)組“應(yīng)變能力”。該部進(jìn)一步優(yōu)化了制氧機(jī)組運(yùn)行模式,通過(guò)“氮?dú)庠霎a(chǎn)”深化“降散”工作。當(dāng)氧氣、氮?dú)庥脷獗壤c空分制氧機(jī)組氧氣、氮?dú)馍a(chǎn)比例不匹配時(shí),他們優(yōu)化工藝運(yùn)行,開(kāi)啟新增氮壓機(jī),降低制氧機(jī)組負(fù)荷,通過(guò)新增氮壓機(jī)與制氧機(jī)變負(fù)荷二者的聯(lián)調(diào)機(jī)制進(jìn)行調(diào)節(jié),并有效利用常規(guī)變負(fù)荷與快速變負(fù)荷結(jié)合功能及時(shí)調(diào)節(jié)制氧機(jī)工況。
適時(shí)優(yōu)化工藝運(yùn)行,精細(xì)操作是關(guān)鍵。能環(huán)部著力提高職工的“降散”意識(shí),加強(qiáng)精細(xì)管理,提高操作水平。職工在操作系統(tǒng)上時(shí)刻觀(guān)察氧氣用量和氧氣管網(wǎng)壓力,根據(jù)工序用氧量實(shí)時(shí)調(diào)整機(jī)組負(fù)荷。根據(jù)實(shí)際值與變負(fù)荷模型輸入值的相符程度,及時(shí)對(duì)模型值進(jìn)行偏差設(shè)置,適時(shí)進(jìn)行快速變負(fù)荷。通過(guò)精細(xì)化操作,制氧機(jī)組可以在任意基礎(chǔ)負(fù)荷下,進(jìn)行20000立方米/小時(shí)氧氣產(chǎn)量的快速變負(fù)荷,維持供氧平衡。同時(shí),他們還不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),從細(xì)節(jié)上進(jìn)行工藝微調(diào),實(shí)施了空分機(jī)組進(jìn)氣氮壓機(jī)進(jìn)氣量調(diào)節(jié),低壓、中壓氮?dú)庀嗷マD(zhuǎn)換等一系列舉措,進(jìn)一步降低了氧氣放散率。
適應(yīng)生產(chǎn)冶煉節(jié)奏,滿(mǎn)足工序“用氧”需求。煉鐵富氧用量占氧氣總用量的50%左右,高爐富氧能否穩(wěn)定、能否高水平富氧,直接影響氧氣放散率的水平。該部技術(shù)處供氣專(zhuān)業(yè)人員密切關(guān)注高爐爐況變化,向高爐主控人員了解富氧需求,在高爐休風(fēng)檢修前停富氧、檢修后加富氧做到分秒必爭(zhēng),與能環(huán)部氧氣負(fù)荷調(diào)整實(shí)現(xiàn)有效契合。當(dāng)了解到氧氣壓力影響氧煤槍用氧量提高后,能環(huán)部技術(shù)人員立即研究措施,精確提高富氧管道壓力,為高爐富氧率穩(wěn)定在歷史最好水平提供了保證。
創(chuàng)建溝通聯(lián)系機(jī)制,把握工序用氧“脈搏”。為準(zhǔn)確有效地把握煉鋼工序用氧情況,及時(shí)調(diào)整制氧機(jī)組生產(chǎn)負(fù)荷,能環(huán)部技術(shù)人員與煉鋼部調(diào)度、專(zhuān)業(yè)人員建起了密切溝通聯(lián)系渠道,形成了《保證煉鋼生產(chǎn)聯(lián)系措施》,班組、能源中心調(diào)度、用戶(hù)之間聯(lián)系一線(xiàn)暢通。在煉鋼四座以上轉(zhuǎn)爐同時(shí)冶煉前及時(shí)溝通,使用氧負(fù)荷控制在19萬(wàn)立方米/小時(shí)以下,冶煉節(jié)奏控制相對(duì)平穩(wěn)。在不斷摸索兩套大型制氧機(jī)組的穩(wěn)定供應(yīng)和煉鋼間斷用氧之間的匹配關(guān)系中,逐漸掌握了煉鋼用氧規(guī)律與機(jī)組調(diào)整負(fù)荷規(guī)律。同時(shí),該部有效利用能源中心的適時(shí)監(jiān)控、動(dòng)態(tài)調(diào)整優(yōu)勢(shì),將鐵包、鑄機(jī)冶煉節(jié)奏信號(hào)引入能源大廳,及時(shí)介入工序用氧,為氧氣高效利用創(chuàng)造條件。根據(jù)生產(chǎn)和檢修情況,超前預(yù)判,優(yōu)化平衡氧氮?dú)宓葰怏w在大系統(tǒng)的使用。
六西格瑪攻關(guān),提升機(jī)組“應(yīng)變能力”。該部進(jìn)一步優(yōu)化了制氧機(jī)組運(yùn)行模式,通過(guò)“氮?dú)庠霎a(chǎn)”深化“降散”工作。當(dāng)氧氣、氮?dú)庥脷獗壤c空分制氧機(jī)組氧氣、氮?dú)馍a(chǎn)比例不匹配時(shí),他們優(yōu)化工藝運(yùn)行,開(kāi)啟新增氮壓機(jī),降低制氧機(jī)組負(fù)荷,通過(guò)新增氮壓機(jī)與制氧機(jī)變負(fù)荷二者的聯(lián)調(diào)機(jī)制進(jìn)行調(diào)節(jié),并有效利用常規(guī)變負(fù)荷與快速變負(fù)荷結(jié)合功能及時(shí)調(diào)節(jié)制氧機(jī)工況。
適時(shí)優(yōu)化工藝運(yùn)行,精細(xì)操作是關(guān)鍵。能環(huán)部著力提高職工的“降散”意識(shí),加強(qiáng)精細(xì)管理,提高操作水平。職工在操作系統(tǒng)上時(shí)刻觀(guān)察氧氣用量和氧氣管網(wǎng)壓力,根據(jù)工序用氧量實(shí)時(shí)調(diào)整機(jī)組負(fù)荷。根據(jù)實(shí)際值與變負(fù)荷模型輸入值的相符程度,及時(shí)對(duì)模型值進(jìn)行偏差設(shè)置,適時(shí)進(jìn)行快速變負(fù)荷。通過(guò)精細(xì)化操作,制氧機(jī)組可以在任意基礎(chǔ)負(fù)荷下,進(jìn)行20000立方米/小時(shí)氧氣產(chǎn)量的快速變負(fù)荷,維持供氧平衡。同時(shí),他們還不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn),從細(xì)節(jié)上進(jìn)行工藝微調(diào),實(shí)施了空分機(jī)組進(jìn)氣氮壓機(jī)進(jìn)氣量調(diào)節(jié),低壓、中壓氮?dú)庀嗷マD(zhuǎn)換等一系列舉措,進(jìn)一步降低了氧氣放散率。

