九十八個貨位、一百多個中厚板產品品種、日均中厚板吞吐量3000噸、日均800噸的現(xiàn)場直發(fā)量和零發(fā)貨誤差,這是八一鋼鐵物流分公司倉儲物流部鋼材管理區(qū)中厚板機旁庫員工過去想都不敢想的事。
這些目標的實現(xiàn)都源自作業(yè)區(qū)員工的一條合理化建議。之前中厚板機旁庫里,都滿滿當當?shù)財[放著厚板,品種規(guī)格各異的中板產品,現(xiàn)場最高庫存量曾一度逼近12000噸的碼放極限。同時因為原有按品種分類的碼放方式,不但造成了貨位的嚴重不足,而且也給現(xiàn)場發(fā)貨造成了極高的翻板率,現(xiàn)場翻板率一度高達近600%。不但發(fā)貨員工勞動強度大,同時也給直發(fā)用戶造成了時間效率上的損失。排隊等候的車輛形如長龍,用戶投訴率居高不下。
今年6月初,作業(yè)區(qū)員工提出合理化建議:將原有的按品種的碼放方式,改為按訂單的碼放方式,即按照用戶訂單,實現(xiàn)一訂單一貨位。要改變原有的管理方式,并非易事。但員工們并不氣餒,大家同心協(xié)力對訂單、對實物、分貨位,苦干了半個月,努力終于得到了回報。6月中旬以后,不但原有的九十八個貨位騰空了近30%,可用于下一生產周期生產訂單的預留貨位。同時現(xiàn)場發(fā)貨量也由原來的日均300多噸,提升到700多噸。特別是以前居高不下的翻板率,從之前的最高近600%,降到了目前的20%以下,直接降低了35%的倒庫費用。

