9月15日,攀鋼釩煉鋼廠方坯作業(yè)區(qū)切割工周曉春正在精心操作切割槍按鈕,瞬間,切割槍槍頭噴出淡藍(lán)色的火焰,將鑄坯按照要求的定尺長(zhǎng)度切斷。今年初,為降低切割氫氣用量,他提出了一條“縮短預(yù)壓時(shí)氫氣全開時(shí)間”的合理化建議,推廣實(shí)施后,他所在崗位的氫氣消耗從去年的0.7立方米/噸鋼下降到今年的0.34立方米/噸鋼,降幅達(dá)51.7%。
跟周曉春一樣,今年,煉鋼廠的廣大職工圍繞降低生產(chǎn)過(guò)程中的氣體介質(zhì)消耗,提高轉(zhuǎn)爐煤氣回收效益,采取了一系列的措施和辦法,并且?guī)?lái)了可觀收益。該廠從事能源管理工作的姜遠(yuǎn)舸給筆者算了一筆賬,1至8月份,全廠由于氣體介質(zhì)消耗和煤氣回收指標(biāo)優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)創(chuàng)效2000萬(wàn)元。
該廠根據(jù)全廠工藝流程復(fù)雜、用能點(diǎn)及能源介質(zhì)種類繁多的特點(diǎn),全面排查用能設(shè)計(jì)、設(shè)備控制以及崗位操作上存在的問(wèn)題,再進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。比如,在保證安全和生產(chǎn)需要的前提下,用低成本氣源替換高成本氣源,將脫硫氮封氣源由氮?dú)飧臑閴嚎s空氣,將2號(hào)板坯中包測(cè)溫儀冷卻氬氣改為氮?dú)?;改造轉(zhuǎn)爐工序氮封、空氣密封、爐后吹氬基礎(chǔ)流量控制系統(tǒng),改造連鑄拉矯電機(jī)冷卻空氣、鑄坯切割氫氣的控制系統(tǒng),為精細(xì)化操作創(chuàng)造條件。以上措施實(shí)施后,各項(xiàng)氣體介質(zhì)單耗優(yōu)化比例分別達(dá)到3%至9%,合計(jì)節(jié)約成本1441萬(wàn)元。
他們還針對(duì)轉(zhuǎn)爐煤氣回收輸出能力不足、熱值偏低的狀況,協(xié)同相關(guān)單位進(jìn)行分析研究,從輸送管道、鍋爐用量、煤氣柜容、崗位操作等方面采取針對(duì)性的措施,使轉(zhuǎn)爐煤氣回收的管道最大輸送能力提高了18%左右,日平均回收量上升了8萬(wàn)立方米,熱值提高了8%至10%,回收創(chuàng)效559萬(wàn)元。

