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首鋼長鋼八高爐爐況失常分析

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2016-01-08  作者:楊軍昌, 寧曉波  瀏覽次數(shù):422
 
關(guān)鍵詞: 高爐 爐況 處理
核心提示:摘要:對首鋼長鋼8 號高爐處理失常爐況進行總結(jié)。通過對失常爐況的原因、處理措施、恢復(fù)過程進行分析,為避免類似事故發(fā)生及在發(fā)生失常事故后如何避免事故擴大化提供經(jīng)驗。首鋼長鋼8 號高爐有效爐容1 080 m3,二代爐齡于2012 年3 月21 日點火投產(chǎn)。開爐以來,先后攻克了鐵口噴濺、爐缸側(cè)壁溫度升高、使用劣質(zhì)礦冶煉等技術(shù)難題。形成了一套適合首鋼長鋼現(xiàn)有原燃料的操作體系。2015 年4 月,由于原燃料同時被調(diào)整,使得高爐出現(xiàn)塌料、懸料、管道行程,爐況失常,通過采取堵風(fēng)口、變料制、改全焦冶煉等措施,經(jīng)過為期9
 首鋼長鋼八高爐爐況失常分析

楊軍昌, 寧曉波

(首鋼長治鋼鐵有限公司, 山西長治046031)

摘要:對首鋼長鋼8 號高爐處理失常爐況進行總結(jié)。通過對失常爐況的原因、處理措施、恢復(fù)過程進行分析,為避免類似事故發(fā)生及在發(fā)生失常事故后如何避免事故擴大化提供經(jīng)驗。

關(guān)鍵詞:高爐 爐況 處理

首鋼長鋼8 號高爐有效爐容1 080 m3,二代爐齡于2012 年3 月21 日點火投產(chǎn)。開爐以來,先后攻克了鐵口噴濺、爐缸側(cè)壁溫度升高、使用劣質(zhì)礦冶煉等技術(shù)難題。形成了一套適合首鋼長鋼現(xiàn)有原燃料的操作體系。2015 年4 月,由于原燃料同時被調(diào)整,使得高爐出現(xiàn)塌料、懸料、管道行程,爐況失常,通過采取堵風(fēng)口、變料制、改全焦冶煉等措施,經(jīng)過為期9 d 的處理,爐況恢復(fù)正常。

1 事故經(jīng)過

2015 年4 月23 日夜班接班,風(fēng)量3 080 m3/min,風(fēng)壓334 kPa,頂壓175 kPa,透氣性指數(shù)10.7,爐溫生鐵硅含量(質(zhì)量分數(shù))0.35%,物理熱1 502℃,渣鐵流動性好,高爐正常生產(chǎn)穩(wěn)定運行。03:26,頂壓由175 kPa 突升至193 kPa,料線塌落,減風(fēng)至2 750m3/min 控制;走2 小批料后,第二次塌料,料線塌至4.0 m。03:40,減風(fēng)至2 340 m3/min 控制,減風(fēng)后壓量關(guān)系不匹配,風(fēng)壓由251 kPa 逐步上升至299 kPa,之后又有所下降,壓量關(guān)系波動較大。07:16,減風(fēng)至1 650 m3/min。12:36,休風(fēng),更換14 號風(fēng)口,處理1號、7 號、8 號風(fēng)口在休風(fēng)過程中的少量灌渣,堵3號、8 號、9 號、13 號、18 號風(fēng)口。13:50,開風(fēng),開風(fēng)后爐況難行,塌料、管道行程、懸料、頻繁發(fā)生,料線塌落超過4.6 m,從爐頂攝像儀看到料面亂翻,煤氣流極不穩(wěn)定。至4 月25 日18:20,休風(fēng)更換7 號風(fēng)口(漏水),堵3 號、4 號、5 號、6 號、7 號、8 號、9 號、13號風(fēng)口。18:55,開風(fēng),開風(fēng)后爐況逐步好轉(zhuǎn),相繼捅開3 號、13 號、4 號風(fēng)口,加風(fēng)至2 000 m3/min,擴礦批至18.8 t,提料線至2.2 m,上負荷至2.8。至4 月28 日16:45,休風(fēng),更換10 號風(fēng)口,處理5 號、6 號、7 號、8 號、9 號風(fēng)口,堵6 號、7 號、8 號風(fēng)口。18:35,開風(fēng)后煤氣流分布紊亂,又反復(fù)出現(xiàn)塌料、懸料、管道行程,爐況難行。至4 月29 日07:45,休風(fēng)堵6號、7 號、8 號、13 號、18 號風(fēng)口。08:25,開風(fēng)后嚴把進程,以準、穩(wěn)為思路,逐步緩慢恢復(fù)。至5 月3 日,恢復(fù)風(fēng)量至3 050 m3/min,料線1.5 m,礦批30 t,負荷4.0,至此爐況基本恢復(fù)正常。

2 原因分析

2.1 原料質(zhì)量下降

受礦粉供量影響,燒結(jié)工序于4 月13 日兩次調(diào)整配料結(jié)構(gòu)。第一次調(diào)整為3.0%(巴粗)+17%(南非)+6%(澳特)+46%(FMG),第二次調(diào)整為3.0%(巴粗)+17%(南非)+51.5%(FMG)。4 月20日,調(diào)整配料結(jié)構(gòu)為14.5%(南非)+56.5%(FMG)。這幾次調(diào)整都是增大FMG 礦粉的使用比例。FMG礦粉屬于高水化程度褐鐵礦,礦物組織疏松多孔,且制粒能力偏差,同化溫度在1 150 ℃左右。4 月13 日,開始配加南非粉,南非粉屬于同化溫度較低的礦種,較巴西粉同化溫度低150 ℃左右,雖然燒結(jié)過程液相流動能力較好,對提高產(chǎn)量有利,但對改善燒結(jié)礦強度極為不利,高配比添加會導(dǎo)致燒結(jié)礦軟熔性能變差,高爐軟熔帶上移,上部料柱透氣性變差。在這一階段的調(diào)整過程中,燒結(jié)內(nèi)返礦率升高3%左右,高爐返礦率升高1.8%左右,轉(zhuǎn)鼓強度指數(shù)僅維持在73.5%左右(4 月10 日燒結(jié)礦堿度提高至1.6 倍后,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓指數(shù)與前期堿度為1.5 倍時相當(dāng)),23 日抽查燒結(jié)礦低溫粉化指數(shù)為53.61%,較正常水平下降6%左右,燒結(jié)礦高溫冶金性能有所變差。表1 為機燒成分統(tǒng)計表。


從表1 中可以看出,機燒轉(zhuǎn)鼓指數(shù)低于77%的控制標(biāo)準,在23 日出現(xiàn)了最低值72.6%,強度明顯下降。

2.2 燃料質(zhì)量惡化

2.2.1 外購華太焦炭用量增大

八高爐4 月16 日燃料結(jié)構(gòu)為65%自產(chǎn)瑞達焦炭+35%外購焦炭,調(diào)整為60%自產(chǎn)瑞達焦炭+40%外購焦炭。在4 月21 日中班期間將,將外購焦調(diào)整為150 t 華太配加潞寶二級焦炭。從指標(biāo)上看,華太焦炭質(zhì)量指標(biāo)基本符合國標(biāo)二級焦炭標(biāo)準,但實際使用效果較差,主要表現(xiàn)是:在焦炭變化過程中高爐出現(xiàn)爐溫低退負荷現(xiàn)象,負荷由4.55 退至4.25;爐況出現(xiàn)波動,對料柱支撐作用不足,即骨架支撐能力較差;爐內(nèi)壓量關(guān)系緊張,壓差升高,中心氣流逐步消失,料面過吹頻次增多,頻繁出現(xiàn)料線滑尺、塌料現(xiàn)象。

2.2.2 自產(chǎn)瑞達焦炭質(zhì)量降低

瑞達焦化廠于4 月17 日調(diào)整配煤比例,將氣煤質(zhì)量配比由3%提高至5%;4 月19 日,高爐槽下自產(chǎn)焦炭目測裂紋有所增加,粒度有所變??;22 日,質(zhì)量監(jiān)督站檢驗數(shù)據(jù)顯示-25 mm 質(zhì)量分數(shù)達到7.7%,較正常水平升高3%左右;且受降雨等影響,18—20 日,高爐用焦炭水分升高(見表2)。


從表2 可以看出,自產(chǎn)瑞達焦炭水分較正常值5.0%升高0.2%,潞寶焦炭較正常值8.0%升高7.8%,華太焦炭較正常值8.0%升高2.5%。

2.3 爐況抵抗能力變差

本月3 月29 日,開始配加華太冶金焦(占外購焦比例17%)。至4 月23 日爐況惡化期間,高爐入爐原燃料變化,高爐一直被迫應(yīng)對,尤其在試驗300 t華太焦炭時,爐況出現(xiàn)滑尺、鉆錘現(xiàn)象,爐頂攝像儀無中心氣流,爐底5.2 m 中心點溫度下降,爐缸活躍程度下降,間斷出現(xiàn)物理熱與硅含量不匹配現(xiàn)象。高爐又出現(xiàn)三次休風(fēng)、兩次慢風(fēng)情況,導(dǎo)致爐況本身狀態(tài)不佳,抵抗外界波動的能力變差。

3 處理措施

3.1 爐外處理思路(改善原燃料質(zhì)量)

3.1.1 改善原料質(zhì)量

燒結(jié)工序,降低FMG 礦粉的使用比例,提高機燒轉(zhuǎn)鼓指數(shù),逐步調(diào)整礦粉配比為4.0%(巴粗)+20%(SSFG)+10%(澳特)+38%(FMG),機燒轉(zhuǎn)鼓指數(shù)上調(diào)至74%。

3.1.2 改善焦炭質(zhì)量

4 月24 日,調(diào)整燃料結(jié)構(gòu)為75%瑞達焦炭+25%外購焦炭,降低外購焦使用比例。4 月25 日,外購焦由150 t 華太配加潞寶二級焦炭調(diào)整為祥瑞干熄焦炭;4 月27 日,將外購焦調(diào)整為潞寶干熄焦炭。

3.2 爐內(nèi)處理思路

1)維持一定的風(fēng)量,控制風(fēng)口面積(堵風(fēng)口),維持風(fēng)速180~220 m/s。

2)提爐溫,提熱量。采取加凈焦、退負荷、調(diào)風(fēng)溫的措施保證充沛爐溫,w[Si]=1.0%~2.0%,物理熱≮1 480 ℃,風(fēng)溫800~950 ℃。

3)調(diào)料制,穩(wěn)定煤氣流,采取單環(huán)同位角小角度(一般24°~27°)布料,兼顧邊緣、中心兩股氣流。

4)調(diào)配比,控制適宜的爐渣堿度(1.05~1.10),保證渣鐵有良好的流動性。

5)及時排出渣鐵,縮短出鐵間隔,維護與風(fēng)量匹配的鐵口深度,保證排渣鐵次數(shù)和排渣鐵量。

6)嚴格把控冶煉進程,不可貪多誤進。

4 具體對策

從4 月23 日夜班爐況出現(xiàn)難行開始至5 月3日24:00 恢復(fù)正常,歷時10 d 的時間,歸納起來分六個間斷。

1)第一間斷:認識期。4 月23 日夜班03:26,頂壓凸起,風(fēng)壓上升,出現(xiàn)塌料。減風(fēng)控制,并補凈焦3批,同時縮礦批至25 t,退負荷至3.5 t,縮小料的角度2°,減少氧氣量至2 000 m3/h。調(diào)劑完畢后,爐內(nèi)壓量關(guān)系波動,料線依然在4.5 m,情況沒有好轉(zhuǎn),至07:16,再次減風(fēng)至1 650 m3/min,補凈焦38.8 t,縮礦批至20 t,退負荷至2.5,調(diào)料制為26°單環(huán)布料。12:36,休風(fēng),更換、處理風(fēng)口灌渣,堵5 個風(fēng)口。這一間斷的調(diào)控過程基本正常,從爐況出現(xiàn)難行征兆開始到休風(fēng)堵風(fēng)口,是對爐況失常嚴重程度的認識過程,從爐況及爐溫的反應(yīng)來看,情況比較嚴重,要謹慎對待。在這一過程中共計補凈焦53.782 t,休風(fēng)1次,燒損風(fēng)口1 個。

2)第二間斷:定位期。4 月23 日13:50,開風(fēng)量1 250 m3/min 使用,后逐步加風(fēng)至1 700 m3/min。壓量關(guān)系不穩(wěn),風(fēng)壓鋸齒狀波動,頂壓出現(xiàn)小的尖峰;風(fēng)壓升高,透氣性指數(shù)降低;風(fēng)壓與透氣性指數(shù)葫蘆狀波動。后減風(fēng)至1 380 m3/min 控制。這段時間補焦75.61 t,礦批縮至16 t,料制調(diào)整為C26(7) O25(7)。23:48,休風(fēng),堵6 個風(fēng)口。4 月24 日00:24 ,開風(fēng),開風(fēng)后運行風(fēng)量1 600 m3/min,風(fēng)壓波浪形小波動,頂壓間斷性小尖峰,料線依然塌落不明,爐頂攝像儀觀察料面間斷出現(xiàn)翻花現(xiàn)象。運行3 h 后,進行試探性加風(fēng)100 m3/min。加風(fēng)后,風(fēng)壓與透氣性指數(shù)葫蘆狀波動,又減風(fēng)至1 500 m3/min 控制。待料線探住3.3 m,不斷出現(xiàn)懸料,渣鐵出盡后放風(fēng)坐料。料線塌落后以風(fēng)量1 400 m3/min 趕料線,料線探住3.4 m,加風(fēng)至1 600 m3/min。料線邊走邊塌,探住的料線走勢也不好,動作緩慢、呆滯。爐頂攝像儀觀察,氣流不穩(wěn),料面亂翻,料線塌料不明,然后邊趕邊塌,如此反復(fù)。至進入4 月25 日10:58,休風(fēng),更換2 個風(fēng)口,堵7 個風(fēng)口。這段時間共補焦173.7 t,礦批16 t,負荷2.2,料制C28(4)24(4) O25(6)。13:32,開風(fēng),開風(fēng)后頂壓趨于平穩(wěn),不長時間發(fā)現(xiàn)7 號風(fēng)口漏水,從現(xiàn)場判斷漏水程度較為嚴重,加之領(lǐng)導(dǎo)組對堵風(fēng)口的位置有新的思路,所以于4 月25 日18:20 休風(fēng)更換7號風(fēng)口,堵8 個風(fēng)口,至此算第二間斷。這一間斷,擴礦批至18 t,調(diào)料制為C28(4)25(1)22(4) O25(6),調(diào)負荷至2.4,試探性加風(fēng)。通過爐況的反應(yīng)及恢復(fù)進程我們對爐況惡化程度有了重新的定位。情況比預(yù)想的要嚴重,難度要大。在這一過程中共計補凈焦214.6 t,休風(fēng)2 次,燒損風(fēng)口3 個。

3)第三間斷:調(diào)整期。4 月25 日18:55,開風(fēng),開風(fēng)后逐步加風(fēng),運行風(fēng)量1 600 m3/min,礦批15 t,負荷2.2,料線2.5 m,料制C26(8) O25(6)。4 月26 日,逐步加風(fēng)至1 850 m3/min,調(diào)礦批16 t,負荷2.6,料制C26(8) O24(6);相繼捅開13 號、3 號風(fēng)口。4 月27日,逐步加風(fēng)至2 000 m3/min,礦批16.8 t,負荷2.8(用上焦?。?,料線2.3 m,料制C25(8) O24(6),捅開4號風(fēng)口。4 月28 日,逐加風(fēng)至2 100 m3/min,礦批18.8 t,負荷2.9,料線2.2 m,料制C25(8) O25(6)。至16:45,休風(fēng)更換10 號風(fēng)口,處理5 個風(fēng)口,堵3 個風(fēng)口。至此算第三間斷。在這一過程中共計補焦20.454 t,休風(fēng)1 次,燒損1 個風(fēng)口。

4)第四間斷:反復(fù)期。4 月28 日18:35,開風(fēng),開風(fēng)后風(fēng)量運至1 600 m3/min,壓量關(guān)系緊張,風(fēng)壓波動,爐頂料面翻花,氣流不穩(wěn),塌料、懸料、管道行程出現(xiàn),爐況惡化。至4 月29 日07:45,休風(fēng)堵5 個風(fēng)口,算第四間斷。在這一過程中,共計補焦60 t,休風(fēng)1 次,沒有燒損風(fēng)口。

5)第五間斷:恢復(fù)期。4 月29 日08:25,開風(fēng)后,運行風(fēng)量1 200 m3/min,礦批15 t,負荷2.5,料線2.2m,料制C25(8) O24(8)。至20:00,逐步加風(fēng)至1 850m3/min,上負荷至2.8。4 月30 日,逐步加風(fēng)至2 000m3/min,礦批18.8 t,料線1.8 m,料制C25(8) O25(8)。5月1 日15:00,加風(fēng)至2 300 m3/min,礦批19.8 t。15:55,休風(fēng)更換10 號風(fēng)口,處理3 個風(fēng)口,堵4 個風(fēng)口。17:05,開風(fēng),開風(fēng)后逐步加風(fēng)至2 400 m3/min,礦批22.8 t,負荷2.9,料線1.5 m,料制C26(8) O26(8),捅開8 號風(fēng)口。5 月2 日03:00, 加風(fēng)至2 600m3/min,負荷3.3,料批23.8 t,料線1.5 m,料制C26

(9) O26(9)。08:00,開始噴煤。16:25 時休風(fēng),更換19號風(fēng)口,處理18 號風(fēng)口,堵兩個風(fēng)口。17:56,開風(fēng),開風(fēng)后至23:00 恢復(fù)風(fēng)量2 750 m3/min,風(fēng)壓255kPa,頂壓110 kPa,透氣性指數(shù)13.1,礦批25.8 t,料線1.5 m,負荷3.5。這一過程共計補焦12.4 t,休風(fēng)2次,燒損風(fēng)口2 個。

6)第六間斷:鞏固期。5 月3 日,逐步恢復(fù)風(fēng)量3 050 m3/min,擴礦批30 t,料制C29(4)28(3)26(3) O28

(7)27(3),上負荷4.0,生鐵硅含量(質(zhì)量分數(shù))0.70%,物理熱1 490 ℃,至此爐況恢復(fù)正常。

5 經(jīng)驗教訓(xùn)

5.1 抓住時機,全面考慮

爐況發(fā)生失常后,要及時進行分析、研究,判斷原因及危害程度,及時采取控制措施,避免事故擴大化。在處理失常過程中,要結(jié)合高爐近期的工作狀況及本次失常征兆綜合判斷,要充分考慮到潛在的不利因素,同時要保證設(shè)備運行正常、鐵水罐運行正常,不能因設(shè)備問題出現(xiàn)休風(fēng)、減風(fēng)的情況,不能因出不了渣鐵而影響爐內(nèi)恢復(fù)進程。

5.2 建立預(yù)警機制

對外,與焦化廠建立動態(tài)質(zhì)量反饋體系,不再只關(guān)注焦炭的檢化驗數(shù)據(jù),而是以高爐使用效果為評價依據(jù)。對內(nèi),當(dāng)一座高爐爐況出現(xiàn)難行征兆,對另一座高爐要謹慎、保守操作。在繼續(xù)使用低價原燃料生產(chǎn)時,尤其是質(zhì)量性能偏差的原燃料,要在通過優(yōu)化高爐參數(shù),實現(xiàn)爐況可控的最大限度內(nèi)對配用比例、爐況及操作調(diào)整進行摸索,積累必要的經(jīng)驗。

5.3 思路統(tǒng)一,精準控制

處理爐況期間,要有處理小組。人員在交接時要交清接明,確保處理恢復(fù)過程統(tǒng)一、有序。在恢復(fù)過程中,對每一步操作、每一個指令,都要充分考慮。要通過理論計算、綜合判斷,在把握不準的情況下,寧可適當(dāng)推遲動作,避免造成爐況反復(fù)難行。

5.4 強化爐外管理

必須合理安排爐前人員。爐前操作人員要及時清理出現(xiàn)場、安全打開鐵口、排凈查鐵,為爐內(nèi)恢復(fù)打好基礎(chǔ)。在處理爐況過程中,爐前崗位交叉作業(yè)多,在清理積查鐵、更換風(fēng)口二套和煤氣區(qū)域作業(yè)時,都極易發(fā)生安全隱患。因此,越是在這種忙、亂的情況下,越要搞好安全工作,絕不能出現(xiàn)說起來重要、忙起來不要的狀況。

6 結(jié)語

要樹立事故是最大浪費的理念,加強對原燃料檢測。一方面要認真對質(zhì)量檢化驗數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,另一方面要提高高爐操作者對所用原燃料質(zhì)量變化的判斷能力,要把目測原燃料表觀性能與檢化驗數(shù)據(jù)進行結(jié)合,及時掌握和反饋變化趨勢,確保提供真實的參考數(shù)據(jù),指導(dǎo)高爐生產(chǎn)。

 
 
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