李昌齊
(武漢鋼鐵有限公司,湖北 武漢)
摘 要:高爐休風(fēng)復(fù)風(fēng)后爐況的快速恢復(fù),既直接影響高爐的產(chǎn)量和能耗,又對高爐爐況的持續(xù)穩(wěn)定順行具有重要意義。文章對武鋼 8 號高爐年修后復(fù)風(fēng)過程及爐況快速恢復(fù)進(jìn)行了總結(jié),通過科學(xué)制定休復(fù)風(fēng)方案、細(xì)化操作和過程管理等措施,為爐況快速恢復(fù)奠定了基礎(chǔ)。生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證:爐況恢復(fù)時間大大縮短,并且開爐后取得了較好的冶煉效果。
關(guān)鍵詞:高爐;復(fù)風(fēng);休風(fēng);快速恢復(fù)
某高爐投產(chǎn)已近 15 年,設(shè)計(jì)了 4 個鐵口和 36 個風(fēng)口。高爐各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)為平均焦比 333 kg/t,燃料比 504.4 kg/t,利用系數(shù) 2.58 t/m3 ·d,高爐投入以來,十多年來都能保持運(yùn)行穩(wěn)定,高產(chǎn)較高,能源利用率優(yōu)化到合理范圍,年均煤氣利用率 49%。根據(jù)生產(chǎn)安排進(jìn)行時長 129 h 年修,主工期項(xiàng)目為 3 m 眼鏡閥更換及旋風(fēng)除塵器結(jié)構(gòu)檢修。高爐車間結(jié)合生產(chǎn)需求和科學(xué)的工藝,制定匹配的休風(fēng)方案、精細(xì)化管理制度等措施,在年修送風(fēng)后實(shí)現(xiàn)快速恢復(fù)產(chǎn)能的目標(biāo)。
在提高爐況恢復(fù)速度的同時,還要保持渣鐵充裕的物理熱,提高產(chǎn)量比。文章通過對風(fēng)量與加風(fēng)速度的研究,分析爐況恢復(fù)的工藝過程,完成了縮短爐況恢復(fù)時間的任務(wù),還保證了充裕的渣鐵溫度,提高了冶煉效果,減少了因休風(fēng)造成的產(chǎn)量損失。
1 休風(fēng)及前期準(zhǔn)備工作
高爐的準(zhǔn)備工作非常重要,直接影響爐況,決定爐缸等設(shè)備狀況。休風(fēng)前的爐況順行程度是休風(fēng)后爐況快速恢復(fù)的先決條件,因此,一定要確保休風(fēng)前爐況的穩(wěn)定順行并做好充分的前期準(zhǔn)備工作[1]。
1.1 保證停爐前爐況穩(wěn)定順行
年修前一周,高爐即注意保持爐況的穩(wěn)定和順行,在制度調(diào)劑上適當(dāng)發(fā)展中心氣流,布料制度以 為主;控制合適的爐溫水平在0.4%左右,杜絕低爐溫;控制合適的爐渣堿度在 1.20左右;確保風(fēng)速在 260 m/s 以上的大風(fēng)量,提供強(qiáng)勁的鼓風(fēng)動能來活躍爐缸,如表 1 所示。
1.2 停爐前爐身檢漏
為了防止年修期間爐身冷卻設(shè)備大量漏水,影響檢修安全和年修恢復(fù),在停爐前 Day.4 高爐休風(fēng) 470min,主要工作是對爐身從上到下徹底檢漏,對漏點(diǎn)進(jìn)行處理,同時對損壞的風(fēng)口進(jìn)行更換。處理完后,高爐軟水補(bǔ)水曲線達(dá)到 100 h 以上,從根本上消除了安全隱患。
1.3 保證合適的爐溫及充足的熱量
高爐爐溫較低的休風(fēng)工況,會導(dǎo)致渣鐵流動性不足,風(fēng)口出現(xiàn)灌渣積渣等不利工況,嚴(yán)重阻礙高爐爐況的快速恢復(fù) [2]。休風(fēng)過程必然會導(dǎo)致熱量損失,可能出現(xiàn)低爐溫的情況,休風(fēng)前要確保最后一爐鐵具有充足的物理熱,提高的渣鐵流動性,促進(jìn)渣鐵外排;充足的物理熱可以維持送風(fēng)后爐缸的溫度,大大縮短高爐恢復(fù)到正常狀態(tài)所需的時間。Day.7-8 日,操作將 Si控制在 0.4%以上,并于 Day.7 日 6:00 第 36 批開始每批配加 1 t 的錳礦,布料制度選擇為
,用料結(jié)構(gòu)由燒結(jié)礦:程潮球團(tuán):南非=69:24:7 逐漸調(diào)整為燒結(jié)礦:程潮球團(tuán):南非=64:24:12,至 20:50 第 110 批每批增加 1.2 t 焦炭,制 23:50 物理熱為 1 494 ℃,Si= 0.4%,R=1.16。具體停爐料加入方案如下:
⑴ Day.8(停爐當(dāng)日)第 14 批上凈焦 220 t,錳礦30 t(裝料順序?yàn)椋?10 t 焦炭+15 t 錳礦+110 t 焦炭+15 t 錳礦)。焦炭布料矩陣為
,錳礦布料矩陣為
。焦炭分 4 步,每步 26 t,錳礦 1 步,共 15 t。
⑵ Day.8 第 16 批起上正常料,配比為:燒結(jié)礦(70%)+海南礦(17%)+球團(tuán)(13%)+錳礦(1 000 kg/批),焦炭負(fù)荷2.6 。為防止煤氣利用率下降過低,布料制度調(diào)整為
,中心焦由 3.5 環(huán)減至 2.5 環(huán)。
實(shí)際操作過程中,由于焦集中斗最大存量為 26 t左右,故在調(diào)輕負(fù)荷過程中維持最大焦批,縮礦批至83 t。第 31 批料休風(fēng)停爐。具體負(fù)荷調(diào)整情況見表 2。
1.4 休風(fēng)前的點(diǎn)檢
作業(yè)人員需要在休風(fēng)前檢查所有冷卻設(shè)備,避免出現(xiàn)泄露情況,防止在休風(fēng)期爐內(nèi)出現(xiàn)滲漏水問題。休風(fēng)前的準(zhǔn)備點(diǎn)檢工作:堵風(fēng)口專用的泥、堵耙以及最后一爐鐵所需的炮泥,控制礦槽的槽存在容量的 3/ 4 左右。休風(fēng)結(jié)束后,槽下稱量斗及爐頂料罐需要清理備用。
2 休風(fēng)操作
2.1 休風(fēng)料的投放
縮短爐況恢復(fù)時間,需要優(yōu)化休風(fēng)料的合理配比和投加方案。休風(fēng)前,車間科學(xué)制定了詳細(xì)的休風(fēng)方案,為了提供足夠的熱量,一是逐漸調(diào)輕焦炭負(fù)荷,二是集中添加 220 t 焦炭和 30 t 錳礦,休風(fēng)前集中加凈焦,復(fù)風(fēng)后補(bǔ)充爐缸熱量,爐中下段的透氣性需要保持在較高水平,可以縮短復(fù)風(fēng)后爐況恢復(fù)時間。休風(fēng)開始控制第一批凈焦到達(dá)風(fēng)口帶,Si 的合理范圍是 0.6%~0.8%,上休風(fēng)料過程主要參數(shù)如表 3 所示。實(shí)際操作過程中,由于兩個焦集中斗最大存量為 26 t 左右,故在調(diào)輕負(fù)荷過程中保持焦批不變,減少礦批。在 Day.8 日夜班 2:05 第 7 批開始上傳集中焦矩陣。
2.2 休風(fēng)
休風(fēng)時維持較高爐溫,渣鐵排盡,是安全休風(fēng)的基礎(chǔ)。渣鐵會導(dǎo)致灌風(fēng)口,還會占據(jù)爐缸下部空間,導(dǎo)致焦炭無法均勻填充,嚴(yán)重阻礙復(fù)風(fēng)過程[3]。休風(fēng)前使用尺寸合適的鉆頭便于排盡渣鐵。
高爐于 Day.8 日 5:30 打開 2# 鐵口,6:00 打開 4#鐵口,兩個鐵口同時出鐵。6:20 兩鐵口見噴,通過計(jì)算夜班理論鐵量 2 737.5 t,實(shí)際產(chǎn)量 2 851.5 t,表明爐內(nèi)渣鐵已基本出凈。高爐風(fēng)量為 7 100 m3 /min,減風(fēng)前期減風(fēng)幅度宜大,每次減風(fēng) 300-500 m3 /min,后期減風(fēng)幅度稍小,爐頂壓力按風(fēng)量與壓差關(guān)系控制,手動控制下料,避免滑料。減風(fēng)以鐵口大噴為依據(jù),見噴即減。風(fēng)量 3 500 m3 /min 時開始用冷風(fēng)放風(fēng)閥減風(fēng),至 1 300 m3 /min 確認(rèn)風(fēng)口無異常后,放風(fēng)閥全開放風(fēng)至零,風(fēng)口前焦炭全部靜止后,封堵鐵口,于 7:40 休風(fēng)。
2.3 休風(fēng)后的工作
(1) 封堵風(fēng)口,休風(fēng)期間必須防止空氣進(jìn)入爐內(nèi),空氣會助燃,導(dǎo)致熔融渣鐵燒壞風(fēng)口。休風(fēng)爐頂點(diǎn)火結(jié)束,需要使用密封磚堵住風(fēng)口。點(diǎn)火穩(wěn)定后,根據(jù)料面形狀判斷布料情況。料面的形狀說明上部布料制度符合工況需求,合適的布料制度有助于加快爐況恢復(fù)速度。
(2) 查水,確保冷卻設(shè)備不能向爐內(nèi)漏水。水系統(tǒng)是檢查工作的重中之重,休風(fēng)后軟水密閉循環(huán)軟水總量減小至 3 100 m3 /h,降低水壓至 0.790 MPa。開爐后快速恢復(fù),必須保證不能往爐內(nèi)漏水,如發(fā)現(xiàn)漏水,立即處理。確保齒輪箱停水,爐頂?shù)臑⑺y和手動閥全部關(guān)閉。
(3) 查火,爐頂點(diǎn)火不能熄滅。爐頂設(shè)備檢修工期長,防止煤氣聚集,確保年修期間安全。高爐爐頂設(shè)備進(jìn)行檢修,現(xiàn)場不能有煤氣,高爐爐頂點(diǎn)火就是為了保證高爐產(chǎn)生的煤氣能全部燃燒掉,所以火不能出現(xiàn)熄滅。
(4) 查風(fēng)口是否堵嚴(yán)實(shí),確保不漏風(fēng)。
3 快速復(fù)風(fēng)操作
3.1 復(fù)風(fēng)操作
高爐于 Day.8-13 日進(jìn)行為期 5 天的休風(fēng)檢修作業(yè)。Day.13 日 16:50 高爐復(fù)風(fēng)所需條件準(zhǔn)備齊全,原理鐵口的 14 個風(fēng)口全部封堵,共開 22 個風(fēng)口,出鐵鐵口上方各開 11 個風(fēng)口(4#~14#、22#~32#),進(jìn)風(fēng)面積0.284 2 m2 。其它風(fēng)口前端用輕質(zhì)耐火磚,然后用休風(fēng)泥堵嚴(yán)實(shí),確保風(fēng)口不自動吹開,且能按計(jì)劃透開風(fēng)口。
復(fù)風(fēng)時控制初始送風(fēng)風(fēng)壓 0.08~0.10 MPa,送風(fēng)宜按照風(fēng)壓進(jìn)行操作操作,料柱吹松以后再逐步緩慢增加風(fēng)量。先將風(fēng)量加至 3 350 m3 /min,檢查風(fēng)口平臺有無漏風(fēng)現(xiàn)象,并加風(fēng)逐漸將風(fēng)口前焦炭吹開,風(fēng)口循環(huán)區(qū)逐漸增大,實(shí)現(xiàn)煤氣初次分布正常,氣流通路逐漸打開。風(fēng)口焦炭燃燒后熱量快速上升,再增加送風(fēng)量至 5 500 m3 /min。送風(fēng)后,先投加 80 t 凈焦,再投加正常料,焦炭負(fù)荷按 2.70 投加。根據(jù)爐況恢復(fù)情況逐步加重負(fù)荷。
3.2 快速加風(fēng)
由于該高爐爐缸較深,在同樣的休風(fēng)時間下高爐熱量損失相對小爐子要少,更容易保持較熱的狀態(tài),因此允許接受較大的風(fēng)量。休風(fēng)前高爐穩(wěn)定順行,熱量充足,高爐內(nèi)殘留的少量渣鐵不容易冷凝,因此料柱的煤氣通道基本上保持完好,即孔隙度變化不大,允許接受較大量的煤氣體積。初始風(fēng)量大,復(fù)風(fēng)速度快,風(fēng)口前焦炭燃燒速度快,則爐料下降空間就充裕,還原性氣體和熱量也充足,鼓風(fēng)動能強(qiáng)勁,冶煉過程快速平穩(wěn)。此次復(fù)風(fēng)過程中,熱風(fēng)壓力隨風(fēng)量平穩(wěn)上升,沒有出現(xiàn)冒尖現(xiàn)象,復(fù)風(fēng)一小時后風(fēng)量達(dá)到 5 500m3 /min。24 h 風(fēng)量達(dá)到 7 011 m3 /min。高爐休風(fēng)后恢復(fù)過程的爐溫變化有以下四個階段[1]:
(1) 送風(fēng)開始至最低爐溫。此時渣鐵時休風(fēng)時的存留物,鐵水含硅高,低物理熱,實(shí)際含硅量 Si=0.62%,物理熱則是 1 344 ℃。噴煤后燃燒升溫有一定的時間周期,休風(fēng)前噴入的煤粉燃燒升溫速度低于高爐降溫速度,這個階段爐溫送風(fēng)呈現(xiàn)下降趨勢。隨著焦炭不斷燃燒升溫速度加快,風(fēng)口熱量逐步上升,爐缸的物理熱也能達(dá)到設(shè)計(jì)水平。
(2) 最低爐溫到最高爐溫。隨著噴煤燃燒充分,爐內(nèi)材料升溫,鐵水內(nèi)含硅量快速上升。需要提高恢復(fù)速度,增加送風(fēng)量和含氧量,增加焦炭投入。
(3) 最高爐溫,在噴煤熱效應(yīng)的強(qiáng)勁作用下,爐溫達(dá)到最高溫度后逐步下降。
(4) 穩(wěn)定爐溫,爐溫下降到一定程度后呈現(xiàn)穩(wěn)定趨勢,可以進(jìn)行正常生產(chǎn)作業(yè)。作業(yè)人員開始加重負(fù)荷,使其達(dá)到 3.4 左右。
3.3 組織出鐵
休風(fēng)恢復(fù)時間過長,爐缸工作活躍程度不均,爐前需要盡快出鐵。復(fù)風(fēng) 3 h 后即 19:50 開 4# 鐵口出鐵,防止出現(xiàn)憋風(fēng)的情況。復(fù)風(fēng)前期,爐缸活躍性太低,爐缸熱量供給不足,渣鐵的滲透性不高、流動性太差,導(dǎo)致出鐵不順。所以第一爐鐵需用大鉆頭,提高渣鐵流動性。出鐵間隔時間必須要短,確保渣鐵快速排盡排空,合理重建煤氣流,加快爐況恢復(fù)速度。
3.4 富氧噴煤恢復(fù)
為保證復(fù)風(fēng)后高爐具有良好的透氣性,以便于快速加風(fēng),復(fù)風(fēng)后采取縮小礦批減輕焦炭負(fù)荷的上料制度。由于休風(fēng)料加了凈焦 220 t,富氧噴煤操作開始時間稍晚一些,于 Day.14 日 1:00 開始富氧 40 000 m3 /h。送煤后,一方面,有助于弱化煤氣粘度,提高其穿透性,強(qiáng)化均勻氣流;另一方面,維持熱量均衡,促進(jìn)料尺均勻動作和提高送風(fēng)能力,風(fēng)量增加則煤量增加。
3.5 爐況恢復(fù)
開爐快速達(dá)產(chǎn)后,高爐隨即轉(zhuǎn)入高效強(qiáng)化期,各項(xiàng)操作指標(biāo)反超休風(fēng)前,并保持高產(chǎn)低耗態(tài)勢,日產(chǎn)鐵量 10 500~11 000 t,燃料比低于 500 kg/t,煤氣利用率大于 49%,如表 4 所示。生產(chǎn)數(shù)據(jù)證明:該復(fù)風(fēng)的操作工藝,可以縮短爐況恢復(fù)時間,強(qiáng)化冶煉效果。
4 結(jié)論
(1) 爐況應(yīng)該在休風(fēng)前調(diào)整好,確保渣鐵具有充裕的物理熱,確保爐缸工況穩(wěn)定良好,可以快速縮短復(fù)風(fēng)后爐況所需的恢復(fù)時間。
(2) 快速恢復(fù)的關(guān)鍵在于快速送煤氣,盡早改高壓,利于高爐早恢復(fù),壓差控制好,均勻下料。
(3) 休風(fēng)前集中投加合適負(fù)荷焦炭,可以促進(jìn)料柱透氣性的提高,有利于加風(fēng),也可有效的減小復(fù)風(fēng)后鐵水 Si 的大幅波動。
(4) 復(fù)風(fēng)后及時快速出鐵,可以提高爐況的恢復(fù)速度,提高加風(fēng)速度。
參考文獻(xiàn)
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