曹利
建龍阿城鋼鐵有限公司煉鋼廠
1 前言
近2年來,受國內(nèi)外大環(huán)境影響鋼鐵市場持續(xù)低迷,鋼材價格幾經(jīng)降低,鋼鐵企業(yè)的成本壓力加大?,F(xiàn)在對標(biāo)挖潛、推動技術(shù)進(jìn)步,走低成本發(fā)展道路已成為共識,煉鋼工序成本直接影響鋼材的制造成本,而鋼鐵料消耗占煉鋼工序成本50%以上,是煉鋼工序成本的重點管控指標(biāo),同時亦是衡量煉鋼生產(chǎn)企業(yè)的一項綜合技術(shù)技經(jīng)指標(biāo)。 建龍阿城鋼鐵有限公司煉鋼廠圍繞大幅度降低鋼鐵料消耗指標(biāo),進(jìn)行了多舉措攻關(guān),取得了較為顯著的效果。
2 概況
建龍阿城鋼鐵有限公司煉鋼廠現(xiàn)有80噸頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐1座,90噸LF爐1座,鐵水撈渣機1臺,R12m4機4流扁坯連鑄機1臺,生產(chǎn)規(guī)格165*400、165*450、165*500鋼坯,鋼種Q195、Q235B為主,輥道熱送軋制帶鋼。
3 取得主要成效
自2023年5月份開始鋼鐵料消耗持續(xù)降低,到2024年5月份鋼鐵料累計完成1059kg/t較2022年降低22.8kg/t,噸鋼降低成本63.8元。
表1 1*80噸轉(zhuǎn)爐主要技經(jīng)指標(biāo)完成情況
|
年 |
產(chǎn)量 萬噸 |
鋼鐵料 kg/t |
鐵耗 Kg/t |
轉(zhuǎn)爐渣量 Kg/t |
氧氣消耗 M3/t |
吹損率 % |
|
2022 |
149 |
1081.8 |
910.7 |
118 |
53.86 |
7.6 |
|
2023 |
140 |
1064 |
951 |
100 |
50.88 |
6 |
|
2024(1-5) |
62 |
1059 |
1002 |
95 |
50.72 |
5.6 |
4、降低鋼鐵料消耗主要措施
4.1成立攻關(guān)組 推行績效考核
2023年8月份成立鋼鐵料消耗攻關(guān)組,煉鋼廠廠長任組長,圍繞金屬平衡、熱平衡確定關(guān)鍵控制點20項進(jìn)行專項管控,生產(chǎn)過程中以橫班班組鋼鐵料完成情況作進(jìn)行重點管控,建立了鋼鐵料消耗分析模型,按橫班進(jìn)行日分析,發(fā)現(xiàn)差異點進(jìn)行改進(jìn)提高。每月鋼鐵料消耗、關(guān)鍵控制點指標(biāo)完成情況納入負(fù)責(zé)人績效考核,與績效工資掛鉤,提高了管理人員及員工的積極性。
4.2推行少渣冶煉工藝
4.2.1鐵水入爐前進(jìn)行撈渣處理,鐵水入爐渣量由8‰降低渣量2‰,減少鐵水帶渣500kg,減少轉(zhuǎn)爐渣量5.4kg/t,同時減少轉(zhuǎn)爐石灰加入量3kg/t。
4.2.2優(yōu)化轉(zhuǎn)爐熔劑加入量,在保證轉(zhuǎn)爐爐襯基礎(chǔ)上,爐渣堿度按2.4-2.6控制、渣中MgO控制到6-7%。熔劑結(jié)構(gòu)上采用石灰石、生白云石、石灰根據(jù)熱平衡按照渣料模型合理搭配使用;轉(zhuǎn)爐渣量目前已控制到了92kg/t,同比2022年轉(zhuǎn)爐渣量降低23kg/t,降低鋼鐵料消耗3.5kg/t。
4.3優(yōu)化入爐廢鋼結(jié)構(gòu)提高廢鋼綜合收得率
根據(jù)廢鋼資源,轉(zhuǎn)爐優(yōu)化入爐料型使用,將輕薄廢鋼用于鐵水罐廢鋼預(yù)熱,平均每罐預(yù)熱廢鋼1.5噸,廢鋼在鐵水罐全部熔化,提高廢鋼收得率7%,降低鋼鐵料消耗1.1kg/t;將重型廢鋼直接入轉(zhuǎn)爐,廢鋼收得率平均在92%以上;利用清潔鋼筋切頭 進(jìn)行轉(zhuǎn)爐爐后調(diào)溫,提高廢鋼收得率6%以上。
4.4煉鋼含鐵固廢綜合利用 提高入爐含鐵料加入量
煉鋼廠2023年4月份投產(chǎn)了一條固廢壓球生產(chǎn)線,利用轉(zhuǎn)爐除塵灰、煉鋼氧化鐵皮、鋼渣磁選粉進(jìn)行壓球供轉(zhuǎn)爐使用,目前配加量25-30kg/t,含鐵品位48%,按回收率70%計算降低鋼鐵料消耗9kg/t;煉鋼廠鋼渣經(jīng)過熱燜磁選后可回收渣鋼11kg/t做為自循環(huán)廢鋼使用。
煉鋼廠經(jīng)過實踐摸索出加入固廢壓球時機,在轉(zhuǎn)爐下槍前一次加入,前期采用低槍位操作可較好控制噴濺。吹煉中期加入球團礦10kg/t,在減少爐渣返干同時進(jìn)一步提高了含鐵冷料使用。
4.5推進(jìn)溫度一條線攻關(guān)為轉(zhuǎn)爐提供充足熱量
圍繞高爐出鐵溫度到連鑄澆鋼溫度進(jìn)行控制,通過鐵水罐在線加蓋保溫、提高鐵水出準(zhǔn)率、縮短出鐵到入轉(zhuǎn)爐時間等措施,轉(zhuǎn)爐入爐鐵水物理熱提高了25℃;煉鋼工序運用高位料倉輔料預(yù)熱、鋼包納米板保溫、鋼包自動加蓋、大出鋼口、三包快速周轉(zhuǎn)等手段,實現(xiàn)轉(zhuǎn)爐出鋼溫度由1650℃下降到1628℃,累計降低22℃。在操作上轉(zhuǎn)爐采用快節(jié)奏冶煉,目前冶煉周期26.5min、不倒?fàn)t出鋼率40%,提高了轉(zhuǎn)爐熱效率,為轉(zhuǎn)爐多加含鐵料提供了有利條件。
4.6長壽命轉(zhuǎn)爐底吹系統(tǒng)開發(fā) 降低轉(zhuǎn)爐渣全鐵含量
2023年10月份新爐役對底吹系統(tǒng)進(jìn)行了改造,重新進(jìn)行了底吹槍位布置,優(yōu)化底吹供氣模型。在操作中通過濺渣護爐、料補爐底,爐底始終控制-200mm--+100mm。目前轉(zhuǎn)爐爐齡12000爐,底吹原件全部正常運行。
表2 低碳鋼的底吹供氣強度
|
對比 |
前期供氣強度 /Nm3/t.min(N2) |
后期供氣強度 /Nm3/t.min (Ar) |
后攪 /Nm3/t.min (Ar) |
|
原底吹 |
0.02 |
0.04 |
0.06 |
|
現(xiàn)底吹 |
0.04 |
0.06 |
0.08 |
通過底吹系統(tǒng)改造,此爐役底吹使用壽命較以前提高了10000次以上,使用過程中進(jìn)行測試,碳氧積0.0025、轉(zhuǎn)爐渣中全鐵含量14.7%較沒有底吹降低2.3%,降低鋼鐵料消耗2.2kg/t,同時轉(zhuǎn)爐氧氣消耗較沒有底吹降低2m3/t。
4.7高效率低噴濺氧氣噴頭開發(fā)應(yīng)用
基于成渣規(guī)律,針對冶煉過程低渣量高效成渣和冶煉終點要求,對氧槍噴頭進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計,滿足了低噴濺和高效冶煉的需求。提高供氧強度,保證成渣脫磷效率的同時降低吹氧時間,提高了生產(chǎn)效率。
表3 氧槍碰頭參數(shù)
|
對比 |
孔數(shù) |
馬赫數(shù) |
噴孔與中心夾角 |
喉口 |
出口 |
|
原氧槍噴頭 |
4 |
1.95 |
12° |
Φ36.2mm |
Φ46mm |
|
現(xiàn)氧槍噴頭 |
4 |
1.95 |
11.8° |
Φ37.5mm |
Φ48.7mm |
4.8長壽命中包改造 降低過程損耗
對扁坯中包進(jìn)行了加高、加寬改造,優(yōu)化了中包流場;結(jié)合中包、水口、水口座磚等耐材長壽命應(yīng)用,連鑄中包使用壽命由原 48小時提高到72小時,目前最高使用壽命達(dá)到101小時,中包通鋼量19256噸/包。降低了中包鑄余、開澆頭尾坯廢品損失。
4.9細(xì)化工藝過程管理提高連鑄成坯率
4.9.1通過加強出鋼口維護、擋渣錐優(yōu)化設(shè)計,轉(zhuǎn)爐出鋼擋渣成功率95%以上,確保了轉(zhuǎn)爐鋼水出凈。
4.9.2優(yōu)化鋼包包底砌筑,做成一定坡度,保證出鋼口位置最低;在鋼包回轉(zhuǎn)臺鋼包底座向澆鋼側(cè)增加2°傾角;在鋼包澆鑄末期通過關(guān)開滑動水口2-3次,在保證不下渣前提下鋼包剩水量最少;并且有條件爐次進(jìn)行回倒渣操作;目前鋼包鑄余量平均≤100kg/包。
4.9.3中包烘烤溫度達(dá)到1000℃、中包400mm液面開澆,中包切頭長度控制到1mm;尾爐根據(jù)中包鋼水量及鑄坯切割運行狀態(tài),進(jìn)行優(yōu)化堵流操作,目前平均尾坯長度控制在1.5m以內(nèi),中包鑄余控制在1.5噸左右。
4.9.4連鑄通過切割小車、切割燒嘴系統(tǒng)精細(xì)維護及調(diào)整,扁坯切縫控制在3.8mm。
4.9.5連鑄通過設(shè)備精度提高、標(biāo)準(zhǔn)化操作,連鑄漏鋼等事故率大幅度降低,減少了過程廢品發(fā)生量。
通過以上管理措施實施連鑄成坯率目前達(dá)到了98.5%以上。
4.10完善轉(zhuǎn)爐冶煉工藝降低吹損
依托爐氣分析一鍵煉鋼系統(tǒng)及技術(shù)在轉(zhuǎn)爐上應(yīng)用,實現(xiàn)了對轉(zhuǎn)爐的加料、吹氧、氧槍槍位、底吹攪拌、終點溫度成分的智能化控制和冶煉過程的實時監(jiān)控和動態(tài)調(diào)節(jié),轉(zhuǎn)爐吹煉指標(biāo)大幅度提高;同時在班組間開展各項操作指標(biāo)勞動競賽,組織指標(biāo)先進(jìn)班組經(jīng)驗共享,實現(xiàn)了轉(zhuǎn)爐操作水平整體提高。
4.10.1轉(zhuǎn)爐終點[C]<0.05%比例由8.5%降低至0.69%;
4.10.2轉(zhuǎn)爐一倒碳、溫度命中率達(dá)到了90%,其中不倒?fàn)t出鋼率達(dá)到了40%;
4.10.3冶煉周期由28分鐘縮短至26.5分鐘;
|
指標(biāo)名稱 |
單位 |
指標(biāo)數(shù)據(jù) |
備注 |
|
轉(zhuǎn)爐噸位 |
噸 |
80 |
平均出鋼量92噸 |
|
電爐噸位 |
噸 |
—— |
|
|
噸鋼氧耗 |
Nm3/t |
50.7 |
2024年1-5月份數(shù)據(jù) |
|
噸鋼電耗 |
KWh/t鋼 |
20.5 |
|
|
鋼鐵料消耗 |
kg/t鋼 |
1059 |
|
|
噸鋼鐵耗 |
kg/t鋼 |
1002 |
|
|
轉(zhuǎn)爐供氧強度 |
Nm3/t |
3.7 |
|
|
轉(zhuǎn)爐供氧時間 |
min |
13 |
|
|
轉(zhuǎn)爐底吹最大強度 |
Nm3/t |
0.08 |
|
|
轉(zhuǎn)爐煙氣排放 顆粒物濃度 |
mg/Nm3 |
8-10 |
|
|
轉(zhuǎn)爐石灰消耗 |
kg/t鋼 |
39.2(折算) |
|
|
冶煉終點 |
[C][O] |
0.0025 |
5 結(jié)語
建龍阿鋼煉鋼廠圍繞轉(zhuǎn)爐鋼鐵料消耗指標(biāo)的改善,所采用的措施是有利的,成效明顯的。近一年來,鋼鐵料消耗指標(biāo)累計降低成本1億元;為企業(yè)降本增效工作做出了積極貢獻(xiàn)。同時從生產(chǎn)實踐中深深地體會到,降低轉(zhuǎn)爐鋼鐵料消耗指標(biāo)是一項系統(tǒng)工程,依托于精細(xì)化管理、技術(shù)進(jìn)步及創(chuàng)新、操作技能提升、工藝標(biāo)準(zhǔn)化操作等方面,這項指標(biāo)先進(jìn)與否體現(xiàn)出了轉(zhuǎn)爐煉鋼綜合管理水平。
