李盛
(攀鋼集團(tuán)攀枝花鋼釩公司提釩煉鋼廠 四川省攀枝花市617000)
摘 要:通過(guò)理論分析,半鋼煉鋼鋼爐渣熔化性溫度較低,連續(xù)生產(chǎn)爐溫高,濺渣層不能完全凝固而發(fā)生分熔,無(wú)法形成良好的濺渣層。針對(duì)實(shí)際生產(chǎn)情況,提出了利用生白云石渣補(bǔ)爐襯的優(yōu)化工藝,從理論上證明其可行性,在實(shí)踐中探索方法,并可降低煉鋼成本,提升轉(zhuǎn)爐效率。
關(guān)鍵詞:生白云石;爐體維護(hù);爐齡
1 前言
煉鋼轉(zhuǎn)爐內(nèi)襯的工作層全部由鎂碳磚砌筑,鎂碳磚中含有相當(dāng)數(shù)量的石墨碳,它與煉鋼爐渣的潤(rùn)濕性較差,阻礙著熔渣向磚內(nèi)滲透,所以鎂碳磚的使用壽命較長(zhǎng)。在轉(zhuǎn)爐煉鋼過(guò)程中的侵蝕機(jī)理是:鎂碳磚工作表面的碳首先受到氧化性熔渣TFe等氧化物作用,使鎂碳磚工作表面形成脫碳層,由于碳的氧化脫除,磚體組織結(jié)構(gòu)松動(dòng)脆化,并形成孔隙,煉鋼爐渣滲入與MgO反應(yīng)生成CaO?MgO?SiO2、3CaO?MgO?2SiO2、MgO?Fe2O3等低熔點(diǎn)礦物,隨鋼渣的沖刷而脫落。
隨著煉鋼技術(shù)的發(fā)展,轉(zhuǎn)爐冶煉鋼種向高品質(zhì)、高純凈度方向發(fā)展,在冶煉超低碳、超低磷鋼種時(shí),轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)出鋼溫度高、磷含量要求低,氧化性極強(qiáng)的鋼水對(duì)轉(zhuǎn)爐爐襯侵蝕嚴(yán)重,且這種鋼渣濺渣護(hù)爐效果不好,是影響轉(zhuǎn)爐爐齡增加的主要原因。目前煉鋼廠采用投入補(bǔ)爐料的方式對(duì)爐襯進(jìn)行修補(bǔ),此種方法,對(duì)補(bǔ)爐料燒結(jié)時(shí)間有著較為嚴(yán)格的要求,燒結(jié)時(shí)間短,補(bǔ)爐料無(wú)法與爐襯粘合,補(bǔ)爐效果差,而燒結(jié)時(shí)間長(zhǎng)直接影響轉(zhuǎn)爐效率,且在后續(xù)煉鋼過(guò)程中,補(bǔ)爐料不可避免隨鋼水沖刷脫落、熔化進(jìn)入鋼水,嚴(yán)重影響鋼水質(zhì)量;對(duì)煉鋼轉(zhuǎn)爐底采用扣補(bǔ)料維護(hù)還會(huì)導(dǎo)致透氣磚堵塞,使轉(zhuǎn)爐的冶金效果下降;此外,補(bǔ)爐料價(jià)格昂貴,影響轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)的成本控制。
2 攀鋼轉(zhuǎn)爐爐體維護(hù)護(hù)工藝及現(xiàn)狀
攀鋼轉(zhuǎn)爐采用含釩鈦鐵水提釩后的半鋼為原料進(jìn)行煉鋼,鋼渣中含V、Ti氧化物,1996年的轉(zhuǎn)爐爐齡為1217爐。在半鋼煉鋼、釩鈦鋼渣及細(xì)長(zhǎng)形爐型條件下進(jìn)行濺渣護(hù)爐,無(wú)國(guó)內(nèi)外的經(jīng)驗(yàn)借鑒。從1997年開(kāi)始,通過(guò)對(duì)釩鈦鋼渣性質(zhì)的研究、造渣工藝的改進(jìn)、終點(diǎn)控制制度、吹氮濺渣參數(shù)、爐體維護(hù)的研究和完善,攀鋼成功解決了釩鈦鋼渣的抗侵蝕難題,開(kāi)發(fā)出半鋼煉鋼及釩鈦鋼渣條件下的濺渣護(hù)爐工藝。

圖1 攀鋼半鋼煉鋼轉(zhuǎn)爐爐齡
2.1 存在的問(wèn)題
攀鋼開(kāi)展濺渣護(hù)爐前的1996年,爐齡1217爐,停爐19次,鋼產(chǎn)量為282萬(wàn)噸。2000年?duì)t齡提高至3517爐,停爐7次,鋼產(chǎn)量為350萬(wàn)噸。2023年停爐6次,鋼產(chǎn)量達(dá)到575萬(wàn)噸。產(chǎn)量的提高導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)節(jié)奏加快,并且煉鋼轉(zhuǎn)爐提釩,大部分時(shí)間是4座轉(zhuǎn)爐保產(chǎn)。
由于生產(chǎn)節(jié)奏加快,反映出轉(zhuǎn)爐濺渣層不耐侵蝕,爐襯下降快,需用大量補(bǔ)爐料進(jìn)行爐體維護(hù),補(bǔ)爐料成本要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)同行水平。
圖2 攀鋼轉(zhuǎn)爐補(bǔ)爐料成本
2.2 原因分析
攀鋼采用半鋼煉鋼,轉(zhuǎn)爐成渣方式為鐵質(zhì)成渣,和鐵水煉鋼比較,突出特點(diǎn)是煉鋼要加酸性材料,熱源不足,深吹多,爐渣TFe含量高(成分見(jiàn)表1)。
表1 攀鋼轉(zhuǎn)爐終渣平均成份
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成 公 |
SiO2 |
CaO |
MgO |
MnO |
TFe |
Al2O3 |
V2O5 |
TiO2 |
|
質(zhì)量分?jǐn)?shù)(%) |
9.88 |
39.92 |
10.62 |
0.35 |
17.82 |
2.08 |
1.48 |
0.73 |
轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)渣成分中含有低熔點(diǎn)的V2O5,巖相分析:硅酸三鈣45%~52% ,硅酸二鈣1%~1.5% ,方鎂石1%~1.2% ,鐵酸鹽25%~27% ,游離CaO9%~11% , RO相3%~4%。爐渣中低熔點(diǎn)的鐵酸鹽含量較高,熔化性溫度為1400~1430℃。
轉(zhuǎn)爐濺渣結(jié)束爐膛溫度為1400~1450℃,這樣的溫度下,濺渣層顯然不能完全凝固結(jié)晶,只是處于熔融狀態(tài),也就不存在濺渣理論中的分熔現(xiàn)象,無(wú)法形成良好的濺渣層,在生產(chǎn)節(jié)奏緊連續(xù)煉鋼的情況下,爐內(nèi)的鋼渣很快就將處于熔融狀態(tài)的濺渣層沖刷掉,表現(xiàn)出來(lái)就是濺渣層不抗侵蝕,不能很好的保護(hù)爐襯。
3 利用生白云石渣補(bǔ)爐襯的探索
3.1 生白云石渣補(bǔ)護(hù)爐的原理
爐渣能夠熔損爐襯,同時(shí)又能起到保護(hù)耐火材料的作用。渣補(bǔ)爐襯因成本低、不污染鋼水等優(yōu)點(diǎn),在各大鋼廠廣為實(shí)施,但同時(shí),渣補(bǔ)爐襯時(shí)由于爐渣冷卻、凝固時(shí)間長(zhǎng),且不耐侵蝕,渣補(bǔ)爐襯效果不好。在轉(zhuǎn)爐渣補(bǔ)過(guò)程中加入生白云石,發(fā)生化學(xué)反應(yīng)如下:
CaCO3=CaO+CO2-Q MgCO3=MgO+CO2-Q
這個(gè)過(guò)程是一個(gè)強(qiáng)吸熱反應(yīng),使?fàn)t渣快速冷,通過(guò)礦物間相互擴(kuò)散,同類重結(jié)晶使?fàn)t渣析出2CaO• SiO、MgO、3CaO• SiO等高熔點(diǎn)礦物,凝固并附著在爐襯內(nèi)表面,從而起到保護(hù)耐火材料的作用。
3.2 生白云石渣補(bǔ)護(hù)爐的操作方法
3.2.1 渣補(bǔ)爐底
將生白云石裝入轉(zhuǎn)爐高位料倉(cāng),由于從料倉(cāng)加入爐內(nèi)使終存在轉(zhuǎn)爐耳軸兩邊,操作方法按以下步驟進(jìn)行。
(1)出鋼結(jié)束轉(zhuǎn)爐回零位氧槍下至 5~6 米開(kāi)濺渣氮?dú)?20~0 秒,濺渣氮?dú)獯蜷_(kāi)的同時(shí)加入 1~2噸生白云石。
(2)目視下料結(jié)束提槍,然后靜置 10~15分鐘。
(3)靜置結(jié)束后正常進(jìn)行濺渣,濺渣結(jié)束后加冷料。
(4)檢查確認(rèn)爐內(nèi)情況,正常兌鐵煉鋼,下?tīng)t冶煉減少高鎂石用量0.5~1噸。
3.2.2 渣補(bǔ)大面
將生白云石用編織袋按1噸裝袋,根據(jù)實(shí)際情況吊運(yùn)1~2袋放入廢鋼槽,操作方法按以下步驟進(jìn)行。
(1)控制合適的渣量,爐內(nèi)渣量過(guò)多可在出鋼前放渣或出鋼后倒掉部分渣量,渣量控制在6~10噸為宜。
(2)加入生白云石,立刻動(dòng)爐,將爐渣停留在需要維護(hù)的部位。
(3)爐渣靜置10~15分鐘進(jìn)行濺渣護(hù)爐操作,濺渣結(jié)束后加冷料。
(4)檢查確認(rèn)爐內(nèi)情況,正常兌鐵煉鋼,下?tīng)t冶煉減少高鎂石用量0.5~1噸。
3.3 生白云石渣補(bǔ)護(hù)爐的操作注意事項(xiàng)
(1) 渣補(bǔ)爐次要保證鋼水出完
(2)爐渣要避免高氧化性(終點(diǎn)碳大于0.07%為最優(yōu)),確保補(bǔ)爐效果。
(3)為防止生白云石沒(méi)有完全反應(yīng),兌鐵們生氣體,渣補(bǔ)第一爐兌鐵必須緩慢時(shí)宜行。
(4)生白云石渣補(bǔ)爐次,在安全防范方面與渣補(bǔ)大面同等重視,執(zhí)行相關(guān)安全操作規(guī)定,后續(xù)爐次倒?fàn)t、出鋼時(shí),爐口前方不得有人通行。
4 用生白云石渣補(bǔ)轉(zhuǎn)爐大面工業(yè)實(shí)踐
4.1 生白云石渣補(bǔ)大面試驗(yàn)方法
生白云石按1噸進(jìn)行裝袋,每次使用2袋放入小槽備用;補(bǔ)爐爐次不濺渣,留渣5~8噸,深吹爐次加入增碳劑50~100kg,加入生白云石緩慢搖爐至前大面,燒結(jié)15~20分鐘轉(zhuǎn)爐回零位濺渣,正常生產(chǎn)。

圖3 試驗(yàn)用生白云石
表2 試驗(yàn)用生白云石理化指標(biāo)
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|
MgO |
CaO |
P |
S |
水公 |
|
指標(biāo) |
≥20.0% |
≥30.0% |
≤0.05% |
≤0.05% |
≤3.0% |
|
檢驗(yàn) |
21.08 |
30.97 |
0.01 |
0.01 |
0.2 |
4.2 生白云石渣補(bǔ)大面試驗(yàn)效果
從現(xiàn)場(chǎng)跟蹤情況來(lái)看,生白云石補(bǔ)爐能很好附著在爐襯上,爐渣氧化性強(qiáng)弱、留渣量的多少直接影響補(bǔ)爐效果,效果最好能達(dá)7次,最差只有1次。

圖3 生白云石渣補(bǔ)大面過(guò)程跟蹤
表3 實(shí)驗(yàn)前及實(shí)驗(yàn)期間爐襯侵蝕速度
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初始厚度(mm) |
終點(diǎn)厚度(mm) |
使用爐數(shù)(爐) |
侵蝕速度(mm/爐) |
|
實(shí)驗(yàn)前 |
632 |
565 |
167 |
0.40 |
|
實(shí)驗(yàn)期 |
565 |
618 |
85 |
-0.62 |
取補(bǔ)爐料維護(hù)位置前大面最薄處計(jì)算侵蝕速度,實(shí)驗(yàn)前測(cè)厚是565mm,實(shí)驗(yàn)結(jié)束測(cè)厚是618mm,爐襯前大面沒(méi)有變薄,說(shuō)明生白云石補(bǔ)爐對(duì)爐襯有一定的保護(hù)作用。
5 利用生白云石渣補(bǔ)爐襯的預(yù)期效果
5.1 提高了轉(zhuǎn)爐作業(yè)率
統(tǒng)計(jì)2022年共計(jì)補(bǔ)爐2910次,平均補(bǔ)爐時(shí)間為70分鐘,采用生白云石渣補(bǔ)護(hù)爐技術(shù)通能明顯縮短補(bǔ)爐時(shí)間。
2910*(70-15)/(365*5*24*60)*100=6.09%
即采用生白云石渣補(bǔ)護(hù)爐技術(shù)可提高轉(zhuǎn)爐作業(yè)率6.09%。
5.2 降低耐材消耗
補(bǔ)爐料每次使用1~2噸,與白云石渣補(bǔ)爐襯使用量相當(dāng),統(tǒng)計(jì)2021年共計(jì)使用補(bǔ)爐料5522噸,采用生白云石渣補(bǔ)護(hù)爐技術(shù)可降低成本。
5522*(3850-170)/(560*10000)=3.63(元/噸鋼)
3850——補(bǔ)爐料單價(jià)(元/噸鋼)
170——生白云石單價(jià)(元/噸)
560——2022年鋼產(chǎn)量(萬(wàn)噸)
5.3 其他效益
補(bǔ)爐料有較高的磷、硫含量,在吹煉過(guò)程中不可避免的會(huì)污染鋼水,甚至出現(xiàn)質(zhì)量事故,采用生白云石渣補(bǔ)技術(shù)完全可以避免這類事情的發(fā)生;使用生白云石后可減少高鎂石灰的用量,同時(shí)降低煉鋼輔料成本。
6 結(jié)論
1)生白云石渣補(bǔ)護(hù)爐技術(shù)理論上可行,原料易于采購(gòu),實(shí)施方便,攀鋼煉鋼轉(zhuǎn)爐可以進(jìn)行應(yīng)用。
2)應(yīng)用生白云石渣補(bǔ)護(hù)爐技術(shù)可提高轉(zhuǎn)爐作業(yè)效率,降低煉鋼生產(chǎn)成本。
3)生白云石渣補(bǔ)護(hù)爐技術(shù)還可減少渣料消耗,也就減少了鋼鐵企業(yè)的碳排放,符合國(guó)家環(huán)保要求。
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