近日,河北鋼鐵集團(tuán)邯鋼礦業(yè)分公司自主設(shè)計(jì)無(wú)動(dòng)力棒條篩,并成功將其安裝到活性灰窯YZ1轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)溜槽下端,徹底解決了超限塊堵料問(wèn)題。此舉年可增加活性灰產(chǎn)量6000噸,節(jié)約備件費(fèi)30余萬(wàn)元,年可增創(chuàng)效益72萬(wàn)元。
該分公司進(jìn)廠(chǎng)石料中含有較小比例的超限塊,其在經(jīng)過(guò)活性灰窯YZ1轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)時(shí),經(jīng)常堵塞下料溜槽,造成活性灰窯停產(chǎn)事故,每年直接減少活性灰產(chǎn)量6000余噸,造成經(jīng)濟(jì)損失42萬(wàn)余元。此外,石料堵塞還會(huì)劃傷皮帶,縮短皮帶使用壽命。
針對(duì)這一難題,該分公司技術(shù)人員從改造YZ1轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)入手。他們先是根據(jù)YZ1轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)的工作原理,在其溜槽下端安裝了一套棒條篩,但是由于該分公司活性灰窯為瑞士進(jìn)口設(shè)備,普通的國(guó)產(chǎn)棒條篩安裝后使用效果并不理想,偶爾還會(huì)出現(xiàn)堵料現(xiàn)象。該分公司技術(shù)人員通過(guò)深入研究YZ1轉(zhuǎn)運(yùn)上料系統(tǒng)并與專(zhuān)家溝通,經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn),自主設(shè)計(jì)了一套無(wú)動(dòng)力棒條篩,安裝后,粒度在140毫米以上的超限塊石料基本被濾除,40——80毫米粒度的石料輸送暢通。改造后,棒條篩在線(xiàn)運(yùn)行平穩(wěn),未出現(xiàn)超限塊堵塞溜槽事故,也未發(fā)生過(guò)皮帶劃傷事故。
經(jīng)測(cè)算,該分公司活性灰窯YZ1轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)改造后,每月可減少停產(chǎn)時(shí)間20小時(shí),增加產(chǎn)量500噸。另一方面,改造前,皮帶使用壽命僅為3個(gè)月,每年需更換4條皮帶,費(fèi)用高達(dá)30余萬(wàn)元。改造后皮帶使用壽命大幅延長(zhǎng),至少可連續(xù)使用18個(gè)月以上,年可節(jié)約備件費(fèi)用30余萬(wàn)元。

