經(jīng)過5個多月的推進實施,寶鋼特鋼營銷部《優(yōu)化返回鋼回收管理,提升利用率、降低成本》年度效能監(jiān)察項目,各項舉措均已有效落實并初現(xiàn)成效。
該項目針對返回鋼回收制訂了多項應(yīng)對措施,建立了涉及10個廠部的回收點網(wǎng)絡(luò);根據(jù)公司部門結(jié)構(gòu)變更、生產(chǎn)條線變化等情況,制訂并發(fā)布公司級回收管理制度,在此基礎(chǔ)上指導(dǎo)各相關(guān)二級部門制訂或修訂本部門回收管理制度;通過定點司秤,對途經(jīng)社會道路的,采用兩次計量進行復(fù)驗,有效規(guī)避途損,該措施執(zhí)行至今,未發(fā)現(xiàn)兩次過磅計量異常情況;通過增設(shè)物料代碼,以獨立登記回收的形式,將原作為一般不銹磨屑回收的高鎳磨屑分類回收,該價值相較于不銹磨屑相差1萬元/噸左右,截至目前已回收近30噸;針對去年全年發(fā)生20起混料事故的情況,明確了發(fā)生混料的按低價混料品名接收的原則,以考核和成本抵充的雙重“保險”促進回收部門保證回收質(zhì)量。

