明確任務(wù)
承鋼從鋼鐵料消耗、輔料消耗、煤氣回收等方面入手,在行業(yè)內(nèi)開展生產(chǎn)線對標,明確努力方向,改善經(jīng)濟技術(shù)指標。通過對標,承鋼決定以石灰消耗攻關(guān)為抓手,帶動轉(zhuǎn)爐各項經(jīng)濟指標提升,實現(xiàn)降低熔煉成本的目的。但是,承鋼轉(zhuǎn)爐采用雙聯(lián)工藝半鋼煉鋼,與鐵水直接煉鋼相比存在吹煉過程化渣困難等技術(shù)難題,造成轉(zhuǎn)爐石灰消耗較高。
此外,100噸提釩煉鋼系統(tǒng)歷經(jīng)數(shù)次技術(shù)改革和升級,在石灰消耗方面若想再有所突破,必須打破傳統(tǒng)觀念和固有經(jīng)驗。技術(shù)人員在查閱專業(yè)資料時發(fā)現(xiàn),目前在轉(zhuǎn)爐煉鋼領(lǐng)域“低堿度少渣煉鋼”是項熱門技術(shù)。通過對比,承鋼雙聯(lián)煉鋼工藝在石灰消耗方面仍存在進步空間。
科學謀劃
“低堿度少渣煉鋼”的本質(zhì)在于研究合理的渣系配比,實現(xiàn)少渣煉鋼的同時完成冶煉任務(wù)。100噸提釩轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)職工按照“技術(shù)進步帶動指標提升”的思路,以優(yōu)化爐渣渣系提高冶金性能為突破口開展攻關(guān)。
技術(shù)人員通過對吹煉過程不同時期爐渣渣系組成分析研究,結(jié)合自身工藝特點開展“低堿度雙渣脫磷”工藝研究。根據(jù)轉(zhuǎn)爐吹煉不同時期熔渣組成及冶金性能特點,他們對轉(zhuǎn)爐造渣料結(jié)構(gòu)與加入時機進行優(yōu)化調(diào)配,使半鋼煉鋼達到前期早化渣、多脫磷,中期不返干、不回磷,后期高拉碳、不補吹的冶煉效果。技術(shù)人員前后多次組織實驗,擬訂了技術(shù)方案,在吹煉不同時期取樣分析,將實驗結(jié)果與崗位人員共同分析研究。他們用大量試驗數(shù)據(jù)說服操作職工改變傳統(tǒng)的操作習慣,并對其進行培訓,使其掌握新的操作方法。
與此同時,承鋼每月開展重點指標技術(shù)比武大練兵活動,對綜合排名前茅的吹煉工予以獎勵。在活動中涌現(xiàn)出了許多優(yōu)秀的班組和個人,其中爐長石鑫帶領(lǐng)的甲一班,連續(xù)3個月石灰消耗達到車間最低水平,帶動了其他班組的工作熱情。
以點帶面
通過攻關(guān)和“練賽”活動,不僅提高了轉(zhuǎn)爐控制水平,降低了轉(zhuǎn)爐造渣料成本,而且為打造“低成本、高品質(zhì)”煉鋼工序提供了技術(shù)保障。職工的操作水平不僅有了質(zhì)的飛躍,且團隊意識、進取精神也有了很大提高。由于過程控制穩(wěn)定,今年第一季度,合金成本同比降低5.17元/噸;石灰用量減少,渣量降低了20千克/噸,倒渣過程中鋼渣帶走的鐵損明顯減少。由于渣料結(jié)構(gòu)與加入時機得到合理優(yōu)化,吹煉過程中爐內(nèi)溫度上升平穩(wěn)。前期脫磷效果較好,不僅終點控制穩(wěn)定,過程中噴濺也明顯減少。這些在一定程度上都降低了鋼鐵料消耗,第一季度鋼鐵料消耗同比降低26.39元/噸。此外,渣料結(jié)構(gòu)的優(yōu)化使爐內(nèi)爐渣堿度控制在較穩(wěn)定的范圍內(nèi),減少了對爐襯的侵蝕,為爐齡攻關(guān)提供了技術(shù)保證。

