4月16日,河北鋼鐵集團(tuán)舞鋼二軋鋼自動化車間技術(shù)人員為2號加熱爐新增了模擬鋼坯到位功能,簡化了操作步驟,提高了出鋼效率,為打贏4月份高質(zhì)高產(chǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)創(chuàng)造了有利條件。
2號加熱爐在3月份完成自蓄熱式改造后,雙步進(jìn)梁改變?yōu)閱尾竭M(jìn)梁,鋼坯自爐頭入爐,步進(jìn)到爐尾出鋼時,經(jīng)常出現(xiàn)兩道鋼坯不能同時到位的情況,所以操作工只能手動操作一個單循環(huán),才能使另外一道鋼坯到位,這樣就嚴(yán)重影響到生產(chǎn)效率,而且還造成了能源浪費(fèi)。針對此種情況,自動化車間負(fù)責(zé)加熱爐區(qū)的技術(shù)骨干胡瑞遠(yuǎn)、吳奇開拓思路、主動作為,決定在出鋼機(jī)程序中新增模擬鋼坯到位功能。4月16日,他們抓住2號加熱爐生產(chǎn)間隙著手改造。他們對裝鋼機(jī)程序進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際位置調(diào)整裝鋼機(jī)極限,使兩道鋼坯在裝鋼時位置一致,盡力縮小誤差。在出鋼程序中編寫了模擬鋼坯到位及復(fù)位功能邏輯塊,在電腦操作畫面中制作模擬到位及復(fù)位按鈕。
新增功能投入使用以來,效果良好,操作工只需用鼠標(biāo)點(diǎn)擊模擬按鈕,便可方便選擇"一道出鋼"或"雙道出鋼",使原本不能到位的鋼坯同時到位,降低了職工勞動強(qiáng)度,也使加熱爐出鋼更方便、快捷,節(jié)省了時間,提高了效率。

