電氣控制系統(tǒng)方面
引入當(dāng)前先進(jìn)的SIEMENS-S7-1500PLC電極升降自動控制系統(tǒng),搭配專用模塊與真有效值變送器,構(gòu)建起更穩(wěn)定、靈敏的控制體系。新系統(tǒng)不僅增強(qiáng)了故障自診斷和響應(yīng)能力,還能精準(zhǔn)調(diào)控工藝參數(shù),保障鋼水質(zhì)量穩(wěn)定。同時,優(yōu)化后的人機(jī)交互界面更加直觀便捷。
液壓閥臺系統(tǒng)方面
針對原設(shè)備響應(yīng)遲緩、存在內(nèi)泄隱患的問題,全面更新核心部件,采用新型比例閥與集成式閥塊,并重新規(guī)劃系統(tǒng)布局。改造后液壓動作精確性和響應(yīng)速度大幅提升,能量損耗與泄漏風(fēng)險顯著降低,確保了電極升降、爐蓋升降等關(guān)鍵動作的平穩(wěn)可靠。
水冷系統(tǒng)方面
對關(guān)鍵部位的水冷管道進(jìn)行材質(zhì)升級和路徑優(yōu)化,選用耐高溫、抗腐蝕的優(yōu)質(zhì)管材,重新設(shè)計管道布局以改善水流動力學(xué)特性,從而提高冷卻效率。此外,外聘專業(yè)團(tuán)隊(duì)加強(qiáng)管道的支撐與防護(hù),增設(shè)溫度、流量、壓力在線監(jiān)測點(diǎn),實(shí)現(xiàn)對系統(tǒng)狀態(tài)的實(shí)時監(jiān)控和提前預(yù)警,有效降低因冷卻失效引發(fā)的生產(chǎn)事故與設(shè)備損傷風(fēng)險。
試運(yùn)行階段數(shù)據(jù)顯示,改造后電極每分鐘升溫速度提高30%,弧流穩(wěn)定性提升25%,水冷系統(tǒng)冷卻能力增強(qiáng)40%,水冷電纜接頭使用壽命顯著延長,設(shè)備整體運(yùn)行效率大幅改善。每爐鋼的升溫時間縮短5-10分鐘,預(yù)計每年可為企業(yè)節(jié)省費(fèi)用約468.6萬元。同時,三大系統(tǒng)還實(shí)現(xiàn)運(yùn)行參數(shù)的實(shí)時監(jiān)控和異常情況的自動預(yù)警,有效規(guī)避高溫、壓力異常等安全風(fēng)險,設(shè)備運(yùn)行的穩(wěn)定性與安全性得到顯著提升。
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