據(jù)了解,改造之前,2#燒結(jié)機(jī)尾、配料、料場(chǎng)、供料除塵器風(fēng)機(jī)啟動(dòng)為直啟裝置,風(fēng)量大小由風(fēng)門控制,造成風(fēng)量、電量的浪費(fèi),并對(duì)風(fēng)門造成沖擊,設(shè)備損耗加劇。隨著極致能效降本增效工作的深入推進(jìn),煉鐵廠在向內(nèi)挖潛的過(guò)程中研究發(fā)現(xiàn),如果除塵風(fēng)機(jī)能夠根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需求動(dòng)態(tài)調(diào)整功率,勢(shì)必有利于減少能源浪費(fèi)和設(shè)備過(guò)度磨損。煉鐵廠燒結(jié)車間主任曹春芳和條線負(fù)責(zé)人李成濤帶領(lǐng)電儀條線員工,在設(shè)備能源環(huán)保處技術(shù)人員的指導(dǎo)下,并與公司供應(yīng)部門充分溝通,通過(guò)詳細(xì)規(guī)劃和技術(shù)評(píng)估,最終確定對(duì)四臺(tái)除塵進(jìn)行變頻改造。
從最初的調(diào)研、方案設(shè)計(jì)到具體的實(shí)施步驟,每一個(gè)環(huán)節(jié)都經(jīng)過(guò)了反復(fù)的斟酌和論證,計(jì)劃涵蓋了設(shè)備升級(jí)、線路優(yōu)化、控制系統(tǒng)改進(jìn)等多個(gè)方面。為了不影響正常改造進(jìn)度,煉鐵廠電儀條線員工加班加點(diǎn),放棄了休息時(shí)間,全身心投入到改造工作中。鋪設(shè)電纜、橋架、組裝PLC柜、編寫程序及畫(huà)面....一項(xiàng)項(xiàng)工作有條不紊的進(jìn)行。
改造完成后,除塵風(fēng)機(jī)能夠依據(jù)實(shí)時(shí)生產(chǎn)情況自動(dòng)調(diào)節(jié)其運(yùn)轉(zhuǎn)頻率,大幅削減了不必要的電力消耗。據(jù)統(tǒng)計(jì),應(yīng)用變頻技術(shù)后,料場(chǎng)東、配料、機(jī)尾和供料四除塵運(yùn)行電流較原來(lái)分別降低了10.5A、7A、21A和11A,按年產(chǎn)計(jì)算可實(shí)現(xiàn)年效益400余萬(wàn)元。此外,由于采用了軟啟動(dòng)及調(diào)速運(yùn)行方式,除塵風(fēng)機(jī)的機(jī)械沖擊力減少,磨損程度降低,從而延長(zhǎng)了設(shè)備的使用壽命,減少了維修費(fèi)用;同時(shí),作業(yè)區(qū)域內(nèi)的噪音也有所下降,職工的工作環(huán)境得到明顯改善。
此次技術(shù)改造的成功實(shí)施,不僅實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗,也提升了除塵設(shè)備的自動(dòng)化和智能化水平。下一步,沙鋼永興公司將以推進(jìn)極致能效工作為抓手,大力開(kāi)展節(jié)能改造項(xiàng)目實(shí)施,助力企業(yè)降本增效實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

