據(jù)了解,為進(jìn)一步提高生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本,板材煉鐵總廠自7月末起,將4座高爐熱風(fēng)爐操作系統(tǒng)集中到新五號(hào)高爐中控室進(jìn)行集控操作,經(jīng)過幾個(gè)月的平穩(wěn)運(yùn)行,初步達(dá)到了高效均衡燒爐的效果,保證了各高爐風(fēng)溫的穩(wěn)步提高。同時(shí),優(yōu)化了燒爐制度,合理調(diào)控?zé)隣t順序,為企業(yè)創(chuàng)造更多的效益。
該廠積極落實(shí)板材公司提質(zhì)降本工作要求,號(hào)召職工樹立“一切成本皆可降、人人皆可降成本”的理念,對熱風(fēng)爐集控采取了多項(xiàng)措施。在具體工作中,加強(qiáng)對崗位操作人員的培訓(xùn),推行標(biāo)準(zhǔn)化操作,保證熱風(fēng)爐燒爐、送風(fēng)的安全。在降低煤氣消耗方面,在合理利用空燃比,保證風(fēng)溫的前提下,盡量加大空燃比,并做好巡檢工作,減少熱風(fēng)爐的熱量支出。同時(shí),職工在操作中首先對煤氣和空氣進(jìn)行預(yù)熱,提高煤氣和空氣的溫度,增強(qiáng)燃燒反應(yīng),并利用廢氣余熱預(yù)熱氣體和空氣的溫度,提高燃燒溫度和火焰?zhèn)鞑ニ俣龋档兔簹馐褂昧?。并及時(shí)調(diào)整煙氣量,使換熱器在最優(yōu)狀態(tài)下運(yùn)行。此外,結(jié)合七號(hào)高爐實(shí)際,提高混合煤氣的發(fā)熱值,減少燒爐時(shí)間,提高風(fēng)溫。還利用檢修期間對各高爐的換熱器進(jìn)行吹掃,保證了換熱效果。
據(jù)統(tǒng)計(jì),該廠采用熱風(fēng)爐集控操作的3個(gè)月時(shí)間,共降低燒爐用高爐煤氣量為20余萬GJ,降低成本達(dá)610萬元。

