狠抓管理,協(xié)調(diào)優(yōu)化。該廠把足量保供作為重點(diǎn)任務(wù)來抓,按照調(diào)整內(nèi)部、適應(yīng)外部原則,持續(xù)優(yōu)化卸車線“二合一”生產(chǎn)組織方案;加強(qiáng)卸車流程人員協(xié)同和信息溝通,通過管理和技術(shù)人員帶班卸車、優(yōu)化火車對位方式、提高清車底效率、實現(xiàn)并線運(yùn)行等措施,實現(xiàn)作業(yè)流程精益管控。
細(xì)化指標(biāo),疏通“脈絡(luò)”。在汽運(yùn)煤接卸上,該廠以創(chuàng)建“十佳文明窗口”為契機(jī),認(rèn)真做好疫情防護(hù)、信息統(tǒng)計和汽運(yùn)煤翻卸等工作;當(dāng)火車、汽車集中到達(dá)時,對上煤時間和汽運(yùn)煤出倉放料時間進(jìn)行科學(xué)優(yōu)化,實現(xiàn)防疫、卸車兩不誤;面對連續(xù)多日暴雨天氣,崗位職工通過積極協(xié)調(diào)放倉、規(guī)范化組織卸車、延長轉(zhuǎn)車時間等措施,盡可能縮短汽車滯留時間,保證汽運(yùn)煤隨到隨卸,疏通汽運(yùn)煤進(jìn)廠“脈絡(luò)”。
推進(jìn)改善,提升效率。為減少汽運(yùn)煤壓車情況,提升放倉效率,該廠結(jié)合全員改善工作,組織崗位職工對螺旋卸車機(jī)葉輪葉片進(jìn)行加長改造,增加了葉輪取煤量,皮帶瞬時流量提升了近50%。針對皮帶煤料落料點(diǎn)不正、皮帶容易跑偏撒料、降低放倉效率的問題,該廠崗位職工提出在皮帶漏斗內(nèi)增加導(dǎo)料板的改善建議。經(jīng)研討,該廠決定棄用笨重的彈簧式導(dǎo)料板,將擋板固定在漏斗內(nèi),并在擋板后方安裝螺旋調(diào)節(jié)裝置。改造后,該廠煤料落料點(diǎn)被調(diào)節(jié)至皮帶中央,徹底消除皮帶跑偏等隱患,在提升放倉效率的同時也確保了卸煤作業(yè)的連續(xù)性。

