對標找差,從行業(yè)落后到領(lǐng)先。在開展對標找差初期,該軋鋼廠熱卷產(chǎn)線軋輥成本在中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會納入對標的19家企業(yè)排名第13位,成本較行業(yè)平均值高10%。為此,該軋鋼廠將降低軋輥成本納入重點管控項目,充分利用軋輥全流程技術(shù)管理優(yōu)勢,統(tǒng)一策劃,統(tǒng)一實施,從軋輥管理、軋輥使用和軋輥磨削多方面開展攻關(guān)。在工作輥全部采用常規(guī)材質(zhì)的情況下,1月~4月份,該軋鋼廠軋輥輥耗低于0.4千克/噸鋼,軋輥成本降低至4元/噸鋼,達到行業(yè)領(lǐng)先水平。
推進軋輥精細化管理。該軋鋼廠軋輥消耗以前每月統(tǒng)計一次,且按照平均價格計算軋輥成本,管理相對粗放,不能及時發(fā)現(xiàn)和處理異常問題。該軋鋼廠通過細化管理流程,改進軋輥管理標準,按照單支軋輥從采購、到貨、磨削、使用至報廢進行全流程跟蹤管理,實現(xiàn)了軋輥一鍵實時狀態(tài)跟蹤和實時消耗重量及成本統(tǒng)計,技術(shù)人員可及時進行日管控、周分析、月總結(jié),發(fā)現(xiàn)并解決異常軋輥消耗問題。
開展技術(shù)攻關(guān),提升軋輥磨損均勻性。 在一個換輥周期內(nèi),在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,軋輥磨損越小,過鋼量越多,軋輥消耗越低。該軋鋼廠生產(chǎn)技術(shù)室主任工程師陳啟發(fā)充分利用一貫制管理優(yōu)勢,成立了以生產(chǎn)技術(shù)室區(qū)域工程師和磨輥間、軋線人員組成的攻關(guān)團隊,開展提高軋制計劃公里數(shù)的攻關(guān)。
攻關(guān)團隊通過統(tǒng)計分析,找出存在較大磨損的原因,結(jié)合鋼板質(zhì)量控制要求,對軋輥曲線進行優(yōu)化,改進后機架竄輥策略,減少了軋輥集中磨損。為進一步提高軋輥的過鋼量,該攻關(guān)團隊對根據(jù)軋機負荷、轉(zhuǎn)速的特點,對不同機架進行配輥,在軋制穩(wěn)定性提升的同時,提高不同機架軋輥的磨損均勻性,最終實現(xiàn)了軋制計劃單重提升30%以上,有效減少了換輥次數(shù)。
嚴格過程管控,軋輥穩(wěn)定運行創(chuàng)紀錄。滿足軋輥使用條件,是確保軋輥在線穩(wěn)定運行的基礎(chǔ)。此前該軋鋼廠熱卷產(chǎn)線軋輥冷卻水流量偏小,軋輥下線溫度高,存在氧化膜脫落情況。為保證軋輥在線冷卻效果,該軋鋼廠技術(shù)人員根據(jù)軋輥下線狀態(tài),改進軋輥冷卻水噴嘴,提高軋輥冷卻水流量。
因該產(chǎn)線水處理系統(tǒng)處于升級改造中,軋輥冷卻水水質(zhì)較差,噴嘴時常發(fā)生堵塞現(xiàn)象。熱卷產(chǎn)線生產(chǎn)又一直處于滿負荷生產(chǎn)狀態(tài),停機時間少,影響噴嘴檢修。為滿足軋輥冷卻水工作條件,該軋鋼廠熱卷生產(chǎn)作業(yè)區(qū)聯(lián)合設(shè)備作業(yè)區(qū)見縫插針,利用換輥、日維等零星時間,疏通噴嘴,保證了軋輥冷卻水流量處于標準范圍。
生產(chǎn)作業(yè)區(qū)磨輥間按照技術(shù)規(guī)程,對發(fā)生軋線事故的軋輥進行單獨處理,根據(jù)軋輥使用情況,合理安排磨削,避免軋輥帶缺陷使用,2021年以來未出現(xiàn)一起因軋輥管理和使用引發(fā)鋼卷缺陷,為降低輥耗做出了貢獻。
通過落實一系列措施,重慶鋼鐵軋鋼廠熱卷產(chǎn)線軋輥消耗逐步降低,2021年軋輥成本降低了690萬元,2022年1月~4月份實現(xiàn)軋輥降本140萬元。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會公布的行業(yè)對標數(shù)據(jù),重慶鋼鐵熱卷產(chǎn)線自2021年第三季度起,軋輥成本已躍居熱軋薄寬帶鋼產(chǎn)線的第一名。

