近日,長鋼軋鋼廠棒材生產(chǎn)線成功應(yīng)用“頭頂尾無間隔喂鋼程序”,使每支鋼坯的間隔時(shí)間縮短了0.8秒。該技術(shù)成功應(yīng)用后,軋制效率明顯提高,各規(guī)格鋼坯每小時(shí)過鋼量比原來增加3支以上,年可創(chuàng)效400余萬元。
工藝技術(shù)人員先后對(duì)加熱爐步進(jìn)梁動(dòng)作周期、出鋼節(jié)奏,以及鋼坯之間的軋制距離進(jìn)行認(rèn)真分析研究,優(yōu)化步進(jìn)梁升降和平移動(dòng)作周期,周期平均用時(shí)33—34秒;改變控制出鋼信號(hào)(出爐輥道熱檢),將出爐輥道熱檢位置向西(出爐口)處偏移45度,檢測距離移動(dòng)1.5米,提前觸發(fā)出鋼信號(hào),加快出鋼速度;編制自動(dòng)飛剪碎斷程序,以降低出鋼節(jié)奏的不穩(wěn)定性……一系列的操作、改進(jìn),精準(zhǔn)控制了鋼坯之間的間距。鋼坯間的間隔時(shí)間由原來的2.3秒,縮短到現(xiàn)在的1.5秒,生產(chǎn)節(jié)奏和軋制效率大幅提升。

