1#棒線是軋鋼廠的主力生產(chǎn)線,承擔(dān)著Φ18mm以上大規(guī)格產(chǎn)品的生產(chǎn)任務(wù),隨著各規(guī)格產(chǎn)量的不斷提高,技術(shù)人員發(fā)現(xiàn)1#飛剪能力已不能滿足目前生產(chǎn)節(jié)奏的需求,且因粗軋出料速度已達(dá)到1.8-2.0m/s,而1#飛剪設(shè)計(jì)最高運(yùn)行速度為1.9m/s,已滿負(fù)荷生產(chǎn),制約了軋制速度的提高。為此,軋鋼廠大力推進(jìn)工藝優(yōu)化工作,技術(shù)人員在對所有設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行全面分析后,決定通過工藝手段解決這一問題。
首先,通過設(shè)計(jì)新孔型使對粗軋出料斷面由原來的Φ68mm增大到Φ78mm。其次,根據(jù)設(shè)備能力重新分配粗軋各架次壓下量,保證滿足設(shè)備負(fù)荷,這樣,由于粗軋出料斷面增大,軋制速度降低至1.4-1.6m/s,滿足了1#飛剪的剪切要求。此外,為保證各規(guī)格產(chǎn)品尺寸不受影響,對中精軋料型尺寸全部進(jìn)行了重新設(shè)計(jì),確保了各規(guī)格中軋孔型都能通用,實(shí)現(xiàn)了換規(guī)格時快速切換,進(jìn)一步提高了生產(chǎn)效率。
工藝改造后,4月8日至11日,軋鋼廠Φ22和Φ25規(guī)格螺紋鋼分別進(jìn)行試軋均一次性成功,連續(xù)四日的試軋相繼突破之前的班產(chǎn)和日產(chǎn)紀(jì)錄,并且設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,軋制速度較之前均有所提高,此次工藝改造取得重大突破。
據(jù)悉,軋鋼廠1#棒線還將進(jìn)行Φ20三切分和Φ25兩切分工藝改造,經(jīng)過一系列的工藝改造后,初步估算棒線產(chǎn)量將較之前可提高10%以上,月可創(chuàng)效200萬元以上。(許棟)

